【壓縮機(jī)網(wǎng)】原題:湖北化肥優(yōu)化裝置運(yùn)行增產(chǎn)降耗
近期,中國(guó)石化湖北化肥公司煤氣化部堅(jiān)持價(jià)值引領(lǐng)效益導(dǎo)向,持續(xù)推進(jìn)百日攻堅(jiān)創(chuàng)效行動(dòng),投用反吹氣壓縮機(jī)提高下游負(fù)荷,降低蒸汽消耗,持續(xù)優(yōu)化空分裝置產(chǎn)品結(jié)構(gòu),推動(dòng)挖潛增效工作落實(shí)落地。1至3月,下游合成氨產(chǎn)量同比增加28.6%,運(yùn)行部物耗能耗大幅降低。
煤氣化裝置是湖北化肥生產(chǎn)系統(tǒng)負(fù)荷提升的龍頭,于2006年竣工投產(chǎn),為下游裝置提供原料合成氣。煤氣化部打破上下游管理圍墻,聯(lián)動(dòng)協(xié)作,組織黨員開(kāi)展技術(shù)攻關(guān),成功投用反吹氣壓縮機(jī),通過(guò)粗合成氣替代氮?dú)膺M(jìn)行反吹,降低粗合成氣中氮?dú)夂?,提高氣化爐負(fù)荷降低消耗的同時(shí),為下游高負(fù)荷生產(chǎn)提供保障。反吹氣壓縮機(jī)投用后,下游合成氨裝置每小時(shí)產(chǎn)量突破46噸,日產(chǎn)量提高2.8%以上,實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收的目標(biāo)。目前,該運(yùn)行部對(duì)反吹氣壓縮機(jī)開(kāi)展特護(hù)工作,加大巡檢頻次,消除“跑冒滴漏”事不過(guò)夜;針對(duì)冷卻水供應(yīng)流程工藝變更,制訂事故預(yù)案,落實(shí)防范措施,并下發(fā)到4個(gè)化工班組學(xué)習(xí),定期開(kāi)展事故演練,為裝置長(zhǎng)滿(mǎn)優(yōu)保駕護(hù)航。
咬定低壓氮壓機(jī)等大機(jī)組蒸汽消耗不放松,做好節(jié)能文章。結(jié)合今年公司單產(chǎn)合成氨的生產(chǎn)模式,運(yùn)行部技術(shù)人員提出減少低壓氮?dú)庥昧?,降低低壓氮壓機(jī)蒸汽消耗的思路。他們細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、落實(shí)防范措施,反復(fù)摸索嘗試,經(jīng)過(guò)二次降壓操作,在保持公司低壓氮?dú)庀到y(tǒng)平衡,機(jī)組瓦溫、推力、軸位移等在正常范圍內(nèi)波動(dòng)的前提下,將0.7兆帕低壓氮?dú)夤芫W(wǎng)優(yōu)化降壓至0.55兆帕,低壓氮壓機(jī)每小時(shí)蒸汽消耗從19.32噸降至17.95噸,消耗降低7%。下一步,運(yùn)行部自我加壓,將持續(xù)卡邊操作,力爭(zhēng)低壓氮壓機(jī)每小時(shí)蒸汽消耗降至17噸以下。
液氮、液氬是煤氣化空分裝置副產(chǎn)品。運(yùn)行部將功夫下在現(xiàn)場(chǎng),精心調(diào)節(jié)壓縮機(jī)組三段壓力、增壓透平膨脹機(jī)制冷量,小幅微調(diào)高低壓板式換熱器冷量分配,持續(xù)優(yōu)化工藝操作,不斷突破裝置瓶頸,為液氮和液氬產(chǎn)量、液氬質(zhì)量達(dá)到99.999%高純度的雙提升提供了條件。截至目前,液氮、液氬產(chǎn)品每天產(chǎn)量分別在35噸和20噸左右,對(duì)外銷(xiāo)售帶來(lái)真金白銀。運(yùn)行部緊盯效益目標(biāo),將進(jìn)一步分析比較液氮、液氬成本效益,根據(jù)市場(chǎng)行情和需求,調(diào)節(jié)生產(chǎn)量,盡可能增產(chǎn)附加值較高的液氬產(chǎn)品。
來(lái)源:中國(guó)化工報(bào)
近期,中國(guó)石化湖北化肥公司煤氣化部堅(jiān)持價(jià)值引領(lǐng)效益導(dǎo)向,持續(xù)推進(jìn)百日攻堅(jiān)創(chuàng)效行動(dòng),投用反吹氣壓縮機(jī)提高下游負(fù)荷,降低蒸汽消耗,持續(xù)優(yōu)化空分裝置產(chǎn)品結(jié)構(gòu),推動(dòng)挖潛增效工作落實(shí)落地。1至3月,下游合成氨產(chǎn)量同比增加28.6%,運(yùn)行部物耗能耗大幅降低。
煤氣化裝置是湖北化肥生產(chǎn)系統(tǒng)負(fù)荷提升的龍頭,于2006年竣工投產(chǎn),為下游裝置提供原料合成氣。煤氣化部打破上下游管理圍墻,聯(lián)動(dòng)協(xié)作,組織黨員開(kāi)展技術(shù)攻關(guān),成功投用反吹氣壓縮機(jī),通過(guò)粗合成氣替代氮?dú)膺M(jìn)行反吹,降低粗合成氣中氮?dú)夂?,提高氣化爐負(fù)荷降低消耗的同時(shí),為下游高負(fù)荷生產(chǎn)提供保障。反吹氣壓縮機(jī)投用后,下游合成氨裝置每小時(shí)產(chǎn)量突破46噸,日產(chǎn)量提高2.8%以上,實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收的目標(biāo)。目前,該運(yùn)行部對(duì)反吹氣壓縮機(jī)開(kāi)展特護(hù)工作,加大巡檢頻次,消除“跑冒滴漏”事不過(guò)夜;針對(duì)冷卻水供應(yīng)流程工藝變更,制訂事故預(yù)案,落實(shí)防范措施,并下發(fā)到4個(gè)化工班組學(xué)習(xí),定期開(kāi)展事故演練,為裝置長(zhǎng)滿(mǎn)優(yōu)保駕護(hù)航。
咬定低壓氮壓機(jī)等大機(jī)組蒸汽消耗不放松,做好節(jié)能文章。結(jié)合今年公司單產(chǎn)合成氨的生產(chǎn)模式,運(yùn)行部技術(shù)人員提出減少低壓氮?dú)庥昧?,降低低壓氮壓機(jī)蒸汽消耗的思路。他們細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、落實(shí)防范措施,反復(fù)摸索嘗試,經(jīng)過(guò)二次降壓操作,在保持公司低壓氮?dú)庀到y(tǒng)平衡,機(jī)組瓦溫、推力、軸位移等在正常范圍內(nèi)波動(dòng)的前提下,將0.7兆帕低壓氮?dú)夤芫W(wǎng)優(yōu)化降壓至0.55兆帕,低壓氮壓機(jī)每小時(shí)蒸汽消耗從19.32噸降至17.95噸,消耗降低7%。下一步,運(yùn)行部自我加壓,將持續(xù)卡邊操作,力爭(zhēng)低壓氮壓機(jī)每小時(shí)蒸汽消耗降至17噸以下。
液氮、液氬是煤氣化空分裝置副產(chǎn)品。運(yùn)行部將功夫下在現(xiàn)場(chǎng),精心調(diào)節(jié)壓縮機(jī)組三段壓力、增壓透平膨脹機(jī)制冷量,小幅微調(diào)高低壓板式換熱器冷量分配,持續(xù)優(yōu)化工藝操作,不斷突破裝置瓶頸,為液氮和液氬產(chǎn)量、液氬質(zhì)量達(dá)到99.999%高純度的雙提升提供了條件。截至目前,液氮、液氬產(chǎn)品每天產(chǎn)量分別在35噸和20噸左右,對(duì)外銷(xiāo)售帶來(lái)真金白銀。運(yùn)行部緊盯效益目標(biāo),將進(jìn)一步分析比較液氮、液氬成本效益,根據(jù)市場(chǎng)行情和需求,調(diào)節(jié)生產(chǎn)量,盡可能增產(chǎn)附加值較高的液氬產(chǎn)品。
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