原標題:九江石化節(jié)能優(yōu)化成效顯著
【壓縮機網(wǎng)】“百日攻堅創(chuàng)效”行動啟動以來,九江石化積極摸排能耗情況,挖掘裝置潛力,優(yōu)化能耗管理,多管齊下,穩(wěn)步推進節(jié)能工作,4月份煉油能耗由3月份的89.91克標油/噸降至77.58千克標油/噸,燃動費用較3月份下降29.10元/噸,比當(dāng)月計劃降低8.82元/噸,月節(jié)約燃動費用526萬元。
公司啟動節(jié)能優(yōu)化團隊活動,并組織在全廠范圍內(nèi)全面摸底排查,對裝置側(cè)線回流、換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化,蒸汽、瓦斯關(guān)鍵工質(zhì)消耗等開展21項專項調(diào)查,針對瓶頸與短板,打破裝置界限,完成從逐個裝置到逐個系統(tǒng)的突破,群策群力提出全廠用能優(yōu)化方案,對優(yōu)化方案分組進行專項督辦,實現(xiàn)閉環(huán)管理。
公司實時開展瓦斯產(chǎn)耗平衡與測算,有效降低天然氣消耗。公司每周定期開展天然氣、瓦斯與液化氣熱值價格測算,指導(dǎo)現(xiàn)場瓦斯產(chǎn)耗平衡,每天做好瓦斯平衡工作,最大限度減少天然氣消耗。在確保各加熱爐安全運行的前提下,加強各加熱爐爐膛氧含量監(jiān)控,并開展不定期抽查。根據(jù)加氫裂化裝置運行工況,公司員工優(yōu)化操作,降低反應(yīng)爐、分餾爐出口溫度,瓦斯消耗下降約300標立/小時,根據(jù)常減壓原油加工量變化,開展換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化調(diào)整,換熱終溫提至306攝氏度以上等。完成CFB鍋爐檢修后,公司全力降低天然氣外購量,4月份天然氣日消耗量,由20萬方降至1萬方。
蒸汽消耗量是影響燃動費用的關(guān)鍵因素。公司緊盯蒸汽消耗,優(yōu)化裝置運行,降低低壓蒸汽消耗,切換換熱效果較好的1號催化油漿蒸汽發(fā)生器,增產(chǎn)中壓蒸汽,蒸汽產(chǎn)量由6噸/小時上升至9噸/小時;調(diào)整溶劑再生富液進塔溫度,減少0.45兆帕蒸汽消耗;通過逐步摸索,優(yōu)化2號加氫裝置等臨氫裝置反應(yīng)氫油比,逐步降低循環(huán)氫壓縮機轉(zhuǎn)速,對部分分離塔進行降壓、降回流操作模擬測算,減少1.0兆帕蒸汽消耗。根據(jù)加工物料和裝置運行經(jīng)濟性,開展部分裝置停運待料測算,于4月15日安排烷基化裝置停工,減少蒸汽消耗20余噸/小時。
通過系列節(jié)汽優(yōu)化調(diào)整,出現(xiàn)低壓蒸汽富余的現(xiàn)象,為此,4月底,節(jié)能優(yōu)化團隊著力解這一現(xiàn)象,對中壓蒸汽品質(zhì)進行全面管控,優(yōu)化蒸汽背壓機組運行,降低中壓蒸汽消耗,1號催化投用氣壓機中間冷卻器高速泵后,3.5兆帕蒸汽耗量由48噸/小時降至45噸/小時;通過優(yōu)化加氫裂化反應(yīng)氫油比,有效降低3.5兆帕蒸汽消耗4噸/小時,減少1.0兆帕蒸汽產(chǎn)量,同時通過低壓蒸汽反送至CFB鍋爐除氧器,降低鍋爐汽輪機組高低加蒸汽抽汽量,在主蒸汽產(chǎn)汽量降低10噸/小時的前提下,汽輪機發(fā)電負荷由40000千瓦上漲至45000千瓦,每小時增加發(fā)電5000千瓦。
來源:中國石化新聞網(wǎng)
【壓縮機網(wǎng)】“百日攻堅創(chuàng)效”行動啟動以來,九江石化積極摸排能耗情況,挖掘裝置潛力,優(yōu)化能耗管理,多管齊下,穩(wěn)步推進節(jié)能工作,4月份煉油能耗由3月份的89.91克標油/噸降至77.58千克標油/噸,燃動費用較3月份下降29.10元/噸,比當(dāng)月計劃降低8.82元/噸,月節(jié)約燃動費用526萬元。
公司啟動節(jié)能優(yōu)化團隊活動,并組織在全廠范圍內(nèi)全面摸底排查,對裝置側(cè)線回流、換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化,蒸汽、瓦斯關(guān)鍵工質(zhì)消耗等開展21項專項調(diào)查,針對瓶頸與短板,打破裝置界限,完成從逐個裝置到逐個系統(tǒng)的突破,群策群力提出全廠用能優(yōu)化方案,對優(yōu)化方案分組進行專項督辦,實現(xiàn)閉環(huán)管理。
公司實時開展瓦斯產(chǎn)耗平衡與測算,有效降低天然氣消耗。公司每周定期開展天然氣、瓦斯與液化氣熱值價格測算,指導(dǎo)現(xiàn)場瓦斯產(chǎn)耗平衡,每天做好瓦斯平衡工作,最大限度減少天然氣消耗。在確保各加熱爐安全運行的前提下,加強各加熱爐爐膛氧含量監(jiān)控,并開展不定期抽查。根據(jù)加氫裂化裝置運行工況,公司員工優(yōu)化操作,降低反應(yīng)爐、分餾爐出口溫度,瓦斯消耗下降約300標立/小時,根據(jù)常減壓原油加工量變化,開展換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化調(diào)整,換熱終溫提至306攝氏度以上等。完成CFB鍋爐檢修后,公司全力降低天然氣外購量,4月份天然氣日消耗量,由20萬方降至1萬方。
蒸汽消耗量是影響燃動費用的關(guān)鍵因素。公司緊盯蒸汽消耗,優(yōu)化裝置運行,降低低壓蒸汽消耗,切換換熱效果較好的1號催化油漿蒸汽發(fā)生器,增產(chǎn)中壓蒸汽,蒸汽產(chǎn)量由6噸/小時上升至9噸/小時;調(diào)整溶劑再生富液進塔溫度,減少0.45兆帕蒸汽消耗;通過逐步摸索,優(yōu)化2號加氫裝置等臨氫裝置反應(yīng)氫油比,逐步降低循環(huán)氫壓縮機轉(zhuǎn)速,對部分分離塔進行降壓、降回流操作模擬測算,減少1.0兆帕蒸汽消耗。根據(jù)加工物料和裝置運行經(jīng)濟性,開展部分裝置停運待料測算,于4月15日安排烷基化裝置停工,減少蒸汽消耗20余噸/小時。
通過系列節(jié)汽優(yōu)化調(diào)整,出現(xiàn)低壓蒸汽富余的現(xiàn)象,為此,4月底,節(jié)能優(yōu)化團隊著力解這一現(xiàn)象,對中壓蒸汽品質(zhì)進行全面管控,優(yōu)化蒸汽背壓機組運行,降低中壓蒸汽消耗,1號催化投用氣壓機中間冷卻器高速泵后,3.5兆帕蒸汽耗量由48噸/小時降至45噸/小時;通過優(yōu)化加氫裂化反應(yīng)氫油比,有效降低3.5兆帕蒸汽消耗4噸/小時,減少1.0兆帕蒸汽產(chǎn)量,同時通過低壓蒸汽反送至CFB鍋爐除氧器,降低鍋爐汽輪機組高低加蒸汽抽汽量,在主蒸汽產(chǎn)汽量降低10噸/小時的前提下,汽輪機發(fā)電負荷由40000千瓦上漲至45000千瓦,每小時增加發(fā)電5000千瓦。
來源:中國石化新聞網(wǎng)
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