【壓縮機網(wǎng)】今年初,荊門石化首次采用“一拖二”式無級氣量調(diào)節(jié)技術(shù),在連續(xù)重整裝置的往復(fù)式壓縮機組上實施節(jié)能改造。截至目前,改造后的壓縮機組進入平穩(wěn)運行階段,經(jīng)測試節(jié)能效果顯著。這是中國石化首次在4M型(氣缸4列對稱布置)大型機組上采用“一拖二”式的控制技術(shù)并成功應(yīng)用,打破了國外技術(shù)壟斷。
此前,荊門石化連續(xù)重整裝置配有3臺往復(fù)式壓縮機組,采用“兩運行一備用”的運行方式。該公司在用能分析中發(fā)現(xiàn),同開兩臺機組運行時負(fù)荷存在富余量,存在一定的能量浪費,但單開其中一臺機組又無法滿足生產(chǎn)需求,為實現(xiàn)平穩(wěn)生產(chǎn)兼顧節(jié)能降耗,于是決定在機組上增設(shè)一套“一拖二”式無級氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
“一拖二”式無級氣量調(diào)節(jié)技術(shù),即采用一套控制系統(tǒng)實現(xiàn)對兩臺機組的入口氣量控制調(diào)節(jié),從而達到節(jié)能的目的。相比一機一配(一套控制系統(tǒng)實現(xiàn)對一臺機組的入口氣量控制調(diào)節(jié))的控制模式,“一拖二”的控制形式減少了一套控制系統(tǒng),節(jié)省了采購成本和機柜間的使用空間;一套控制系統(tǒng),可以實現(xiàn)兩臺機組的獨立運行及平穩(wěn)切換,兩臺機組都可以實現(xiàn)氣量調(diào)節(jié)和節(jié)能收益。由于這項技術(shù)涉及的控制邏輯更復(fù)雜、程序量更大,一直為國外企業(yè)壟斷,絕大多數(shù)中石化企業(yè)使用一機一配的控制模式。
為了實現(xiàn)該技術(shù)國產(chǎn)化,荊門石化組建技術(shù)攻關(guān)團隊對如何實現(xiàn)一套控制系統(tǒng)輸入兩套程序,如何確保兩套程序互不干擾、獨立運行及平穩(wěn)切換等核心技術(shù)問題開展攻關(guān)。他們進行現(xiàn)場實地測算,多次研討論證,聯(lián)系國內(nèi)技術(shù)專家進行反復(fù)模擬測試,取得最優(yōu)方案并實施,實現(xiàn)一次投用成功。
經(jīng)測算,改造后,機組操作的靈活性、可靠性較好,避免了長期使用單機帶來的風(fēng)險,實現(xiàn)節(jié)能收益和壓縮機高效可靠運行。每小時節(jié)電300千瓦時,預(yù)計每年可創(chuàng)效192萬元?!耙煌隙笨刂葡到y(tǒng)僅花費“一機一配”控制系統(tǒng)費用,節(jié)省一套控制系統(tǒng)費用120萬元。
【壓縮機網(wǎng)】今年初,荊門石化首次采用“一拖二”式無級氣量調(diào)節(jié)技術(shù),在連續(xù)重整裝置的往復(fù)式壓縮機組上實施節(jié)能改造。截至目前,改造后的壓縮機組進入平穩(wěn)運行階段,經(jīng)測試節(jié)能效果顯著。這是中國石化首次在4M型(氣缸4列對稱布置)大型機組上采用“一拖二”式的控制技術(shù)并成功應(yīng)用,打破了國外技術(shù)壟斷。
此前,荊門石化連續(xù)重整裝置配有3臺往復(fù)式壓縮機組,采用“兩運行一備用”的運行方式。該公司在用能分析中發(fā)現(xiàn),同開兩臺機組運行時負(fù)荷存在富余量,存在一定的能量浪費,但單開其中一臺機組又無法滿足生產(chǎn)需求,為實現(xiàn)平穩(wěn)生產(chǎn)兼顧節(jié)能降耗,于是決定在機組上增設(shè)一套“一拖二”式無級氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
“一拖二”式無級氣量調(diào)節(jié)技術(shù),即采用一套控制系統(tǒng)實現(xiàn)對兩臺機組的入口氣量控制調(diào)節(jié),從而達到節(jié)能的目的。相比一機一配(一套控制系統(tǒng)實現(xiàn)對一臺機組的入口氣量控制調(diào)節(jié))的控制模式,“一拖二”的控制形式減少了一套控制系統(tǒng),節(jié)省了采購成本和機柜間的使用空間;一套控制系統(tǒng),可以實現(xiàn)兩臺機組的獨立運行及平穩(wěn)切換,兩臺機組都可以實現(xiàn)氣量調(diào)節(jié)和節(jié)能收益。由于這項技術(shù)涉及的控制邏輯更復(fù)雜、程序量更大,一直為國外企業(yè)壟斷,絕大多數(shù)中石化企業(yè)使用一機一配的控制模式。
為了實現(xiàn)該技術(shù)國產(chǎn)化,荊門石化組建技術(shù)攻關(guān)團隊對如何實現(xiàn)一套控制系統(tǒng)輸入兩套程序,如何確保兩套程序互不干擾、獨立運行及平穩(wěn)切換等核心技術(shù)問題開展攻關(guān)。他們進行現(xiàn)場實地測算,多次研討論證,聯(lián)系國內(nèi)技術(shù)專家進行反復(fù)模擬測試,取得最優(yōu)方案并實施,實現(xiàn)一次投用成功。
經(jīng)測算,改造后,機組操作的靈活性、可靠性較好,避免了長期使用單機帶來的風(fēng)險,實現(xiàn)節(jié)能收益和壓縮機高效可靠運行。每小時節(jié)電300千瓦時,預(yù)計每年可創(chuàng)效192萬元?!耙煌隙笨刂葡到y(tǒng)僅花費“一機一配”控制系統(tǒng)費用,節(jié)省一套控制系統(tǒng)費用120萬元。
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