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油分跑油分析處理

   【壓縮機(jī)網(wǎng)】油分也就是油氣分離元件,是有油潤滑回轉(zhuǎn)式空壓機(jī)和真空的非常重要的部件,作用是將油氣混合物中的油和壓縮空氣分離出來,使油重新回到油循環(huán)系統(tǒng)從而降低出氣含油量,油分應(yīng)用比較多的是噴油螺桿空壓機(jī)。一般來說用語噴油螺桿式空壓機(jī)的油分要求是經(jīng)過油分處理后的出口壓縮空壓機(jī)殘油量不大于3ppm。空壓機(jī)出口空氣含量超標(biāo)通常稱之為耗油量大,又稱跑油、跑油問題是長久以來一直困擾著廠家,銷售商及用戶的頭痛問題。若空壓機(jī)出現(xiàn)跑油除了會污染后處理設(shè)備,如:干燥機(jī)和精密濾芯,還會影響生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量,還會導(dǎo)致某些生產(chǎn)設(shè)備不同程度的損壞。
 
  總的來說,跑油跟以下幾方面因素息息相關(guān):油分質(zhì)量問題、空壓機(jī)系統(tǒng)故障、油分安裝不當(dāng)、油氣分離系統(tǒng)設(shè)計有缺項等。在實際的處理過程中,可以發(fā)現(xiàn)大部分的故障投訴并非油分的質(zhì)量問題造成的,那么,除了油分質(zhì)量問題以外,還有那些原因會導(dǎo)致油分跑油?我們在實踐中總結(jié)出以下幾種情況同樣會導(dǎo)致跑油:
 
  1.z*小壓力故障
 
  若z*小壓力的密封處有泄露點或z*小壓力閥提前開啟(因各廠家設(shè)計開啟各有不同,通常范圍在3.5~5.5kg/cm?之間),那么機(jī)器在運行初期建立油氣罐壓力事件就會增長,此時處于低壓狀態(tài)的氣體油霧濃度高,通過油分時流速快,油分負(fù)荷加重,分離效果降低,導(dǎo)致耗油量大。
 
  解決方法:檢修z*小壓力閥,必要時更換。
 
  2.使用了不合格的機(jī)油
 
  現(xiàn)目前通用的螺桿空壓機(jī)都有高溫保護(hù),其通常跳機(jī)溫度為110-120℃左右,而有些機(jī)器在使用了不合格的機(jī)油,在排氣溫度高時就會出現(xiàn)不同程度的耗油現(xiàn)象(基于此,溫度越高,耗油量越大),其原因是高溫時經(jīng)過油氣桶初級分離后有部分油微滴可與氣相分子具有相同的數(shù)量級,分子直徑≤0.01μm,油分難以將其捕捉分離,導(dǎo)致耗油量過高。
 
  解決方法:查找引起高溫的原因,解決問題降低溫度,盡可能的選用質(zhì)量好的機(jī)油。
 
  3.油氣分離器罐設(shè)計不規(guī)范
 
  有部分空壓機(jī)廠商,在設(shè)計油氣分離罐時,初級分離系統(tǒng)設(shè)計不合理,初級分離效果不理想,使進(jìn)油分前的油霧濃度含量很高,油分負(fù)荷過重,處理能力不足,導(dǎo)致油耗過高。
 
  解決方法:生產(chǎn)廠家改進(jìn)設(shè)計,提高初級分離的效果。
 
  4.加油過多
 
  加油量超過正常油位,部分機(jī)油隨氣流帶走,導(dǎo)致耗油量過大。
 
  解決方法:停機(jī)后,待油氣桶內(nèi)氣壓泄放為零后,開啟放油閥,將油排放至正常油位即可。
 
  5.回油單向閥損壞
 
  若回油單向閥損壞(由單向通變成雙向通),停機(jī)后油分罐內(nèi)壓則會將大量的機(jī)油通過回油管倒回油分內(nèi)部,下次機(jī)器運行時,油分內(nèi)部的機(jī)油將無法及時吸回機(jī)頭,導(dǎo)致部分的機(jī)油隨著分離后的空氣跑到空壓機(jī)外(此種情況常見于未裝置油路截止閥和機(jī)頭排氣出口單向閥的機(jī)器)。
 
  解決方法:拆下后檢查單向閥,如有雜物將其卡住,清理雜物即可,如單向閥已損壞,則更換新品。
 
  6.回油管安裝不當(dāng)
 
  在更換、清洗、維修空壓機(jī)時,回油管未插到油分底部(參考:距油分底部弧心1-2mm較好),導(dǎo)致分離出來的機(jī)油無法及時回到機(jī)頭,積聚的機(jī)油會隨著壓縮空氣一起跑出去。
 
  解決方法:
 
  停機(jī),待泄壓歸零后,將回油管調(diào)整至合理高度(回油管距油分底部1-2mm處,斜口的回油管可以插到油分底部)。
 
  7.用氣量大,超負(fù)荷低壓使用
 
  (或機(jī)器出廠前選用的油分處理量與機(jī)器排氣量匹配過緊)負(fù)荷低壓使用是指用戶使用壓機(jī)時,排氣壓力并未達(dá)到空壓機(jī)本身的額定工作壓力,但基本能滿足某些企業(yè)用戶的用氣要求,例如:企業(yè)用戶增加了用氣設(shè)備,用氣量增大,使空壓機(jī)排氣量與用戶的用氣量無法達(dá)到平衡,假如空壓機(jī)額定排氣壓力8kg/cm?,但實際使用時壓力只有5kg/cm?,這樣空壓機(jī)長期處于負(fù)荷運行狀態(tài),無法達(dá)到機(jī)器的額定壓力值,導(dǎo)致耗油量增大,其原因是排氣量不admin變的條件下,油氣混合物經(jīng)過油分時流速加快,油霧濃度過高,使油分負(fù)荷加重,z*終導(dǎo)致耗油量大。
 
  解決方法:建議與廠家聯(lián)系,調(diào)換一款能匹配低壓使用的油分產(chǎn)品。
 
  8.回油管堵塞
 
  當(dāng)回油管路(包括回油管上的單向閥及回油濾網(wǎng))有異物堵塞時,分離后凝聚的油滴又被氣流吹起,隨著分離后的空氣一起被帶走,這些異物通常是由安裝時掉落的固體雜質(zhì)造成的。
 
  解決方法:停機(jī),待油桶壓力泄放至零后拆下回油管的所有管件,將堵塞的異物吹出即可。安裝內(nèi)置油分時注意清理干凈油氣桶蓋,同時留意油分芯底部是否有固體顆粒殘留。

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