精品国产乱码久久久久久公司,免费无码又爽又刺激高潮视频,狠狠色婷婷久久综合频道日韩,蜜臀AⅤ色欲av浪潮夜夜嗨

壓縮機(jī)網(wǎng) >維修>維修技術(shù)>正文

水環(huán)式氬壓縮機(jī)排氣量下降的原因分析

   【壓縮機(jī)網(wǎng)】1、概述: 5#制氧機(jī)的制氬工藝為有氫制氬。從粗氬塔生產(chǎn)的粗氬需在氬純化間內(nèi)加入氫氣,通過催化劑的作用脫除其中的氧雜質(zhì),反應(yīng)后生成的游離態(tài)水經(jīng)過冷凝、干燥脫除反應(yīng)水,以達(dá)到純化作用。在氬純化間內(nèi)安裝有兩臺(tái)YH-11/3.2型水環(huán)式氬壓縮機(jī),1996年投入使用,主要用于壓縮粗氬氣體。 該機(jī)是一種雙級(jí)水環(huán)式回轉(zhuǎn)氣體壓縮機(jī),壓縮機(jī)的葉輪與氣缸呈偏心配置,缸內(nèi)注有適量的水。當(dāng)葉輪快速旋轉(zhuǎn)時(shí),工作水被攪動(dòng),并被葉輪拋向四周,受離心力的作用,在氣缸內(nèi)壁形成一個(gè)迅速旋轉(zhuǎn)的水環(huán),該水環(huán)為與機(jī)腔形狀近似于等厚的封閉圓環(huán)。在水環(huán)內(nèi)表面與葉輪轂輪表面以及側(cè)面之間構(gòu)成一個(gè)月牙形空腔,此空腔被葉輪分為與葉片數(shù)目相等的若干互不相同、容積不等的小空腔。通過單元容積逐漸增大,轉(zhuǎn)為逐漸減小。氣體從吸入腔吸入,隨著葉輪旋轉(zhuǎn)角度變化,單位容積變小,氣體壓力得到提高,從排出腔排出進(jìn)入下一級(jí)繼續(xù)壓縮。從二級(jí)排出粗氬與氫氣混合氣體經(jīng)水分離器脫水,進(jìn)入反應(yīng)爐內(nèi)除氧。 該機(jī)設(shè)計(jì)排氣量667m3/h,正常工作時(shí)粗氬量在450m3/h左右。因此投入運(yùn)行后,運(yùn)行穩(wěn)定,能夠滿足工藝技術(shù)要求。但是自2002年底開始,壓縮機(jī)排氣量大大降低,出口壓力也有所降低,通過調(diào)整回流壓力能滿足要求。排氣量z*低降至300m3/h,造成大量粗氬氣放空。而且機(jī)組振動(dòng)響聲大,尤其是Ⅰ級(jí),極易造成周曾和聯(lián)軸器的損壞,影響該設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
 
  2、原因分析: 我們對(duì)水環(huán)機(jī)進(jìn)行解體,逐件進(jìn)行了檢查。轉(zhuǎn)子葉輪組件表面有輕微的磨損,葉輪兩側(cè)端板端面有較深的磨損痕跡,Ⅰ級(jí)端板磨損程度約為2.0~2.5mm,Ⅱ級(jí)端板磨損較輕,約為1.5~2.0mm,均超過規(guī)定值5~8倍(規(guī)程規(guī)定葉輪與端板間隙值為0.30~0.35mm)。 Ⅰ級(jí)葉輪與軸之間配合松動(dòng);檢查發(fā)現(xiàn),Ⅰ級(jí)葉輪(葉輪材質(zhì)為鑄造黃銅)內(nèi)孔磨損嚴(yán)重;Ⅱ級(jí)葉輪基本完好。將轉(zhuǎn)子上車床檢查葉輪端面跳動(dòng),Ⅰ級(jí)葉輪變形,端面跳動(dòng)量在0.35~0.40mm,超過規(guī)程規(guī)定值(不超過0.10mm)。
 
  2.1 間隙變化是造成排氣量下降的原因 由于水環(huán)式壓縮機(jī)是用水在機(jī)體內(nèi)形成水環(huán),完成能量的轉(zhuǎn)換以形成壓力,水隨著葉輪旋轉(zhuǎn)而旋轉(zhuǎn),氣腔容積做周期性變化來進(jìn)行吸氣和排氣。氣腔大小是隨葉輪位置的變化而變化,在氣腔擴(kuò)大過程中,形成真空,氣體從吸入腔吸入,在縮小的過程中,氣體收到壓縮,經(jīng)排出腔排出。因此,在壓縮過程中,葉輪與端板之間的間隙值的大小很重要,如間隙過大,會(huì)造成漏水竄氣現(xiàn)象,導(dǎo)致壓縮機(jī)排氣量下降。通過實(shí)際檢查,葉輪與端板間隙值大大超標(biāo),因此我們認(rèn)為端板磨損導(dǎo)致間隙加大是造成壓縮機(jī)排氣量大大降低的主要原因。
 
  2.2 水環(huán)機(jī)振動(dòng)響聲大的原因 Ⅰ級(jí)葉輪內(nèi)孔磨損嚴(yán)重,葉輪與軸之間松動(dòng),油氣在高速旋轉(zhuǎn)的情況下振動(dòng)特別明顯,這是造成水環(huán)機(jī)響聲大的主要原因。另外,Ⅰ級(jí)葉輪由于材質(zhì)、結(jié)構(gòu)上的原因,變形嚴(yán)重,葉輪端面跳動(dòng)值大大超標(biāo),容易造成轉(zhuǎn)子不平衡加劇,這也是造成響聲大的原因之一。 另外,水質(zhì)問題也是排氣量下降的原因之一。由于邯鄲地區(qū)水質(zhì)硬度較高,極易結(jié)垢,從而造成工作腔容積減少。為此我廠已將所有用水改為經(jīng)過處理的軟水。
 
  3 解決方法:
 
 ?。?)對(duì)Ⅰ級(jí)葉輪車削端面,使其端面跳動(dòng)量≤0.10mm,達(dá)到規(guī)程規(guī)定的技術(shù)要求。針對(duì)Ⅰ級(jí)葉輪內(nèi)孔磨損,由于沒有備件,我們對(duì)其進(jìn)行修復(fù)。將葉輪內(nèi)孔尺寸車削加大,根據(jù)z*終尺寸,制作一軸套,將軸套鑲在葉輪內(nèi)孔,在軸套內(nèi)孔上加工出鍵槽,用鍵與轉(zhuǎn)子軸連接,并保證一定過盈量。解決了葉輪松動(dòng)問題。
 
  (2)為保證葉輪與端板之間的間隙滿足規(guī)程規(guī)定的要求,機(jī)殼的軸向尺寸要相應(yīng)縮小。因此,我們對(duì)Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)葉輪和相鄰端板尺寸進(jìn)行測(cè)繪,按照間隙值=0.30~0.35mm技術(shù)要求,對(duì)端板車削加工。由于軸向尺寸減少,因此同時(shí)對(duì)Ⅰ、Ⅱ級(jí)中間定位軸套按要求也相應(yīng)車短,以保證兩個(gè)葉輪的同步,有利于葉輪居中的調(diào)整。通過采取上述措施,保證了葉輪與端板間隙符合裝配圖紙的技術(shù)要求。
 
  4 總結(jié) 從以上分析可以看出,水環(huán)式壓縮機(jī)葉輪與兩側(cè)端板間隙大小直接影響排氣量的大小。采取上述方法,我們與2003年下半年先后對(duì)兩臺(tái)水環(huán)式壓縮機(jī)進(jìn)行修復(fù),其中一臺(tái)已使用6個(gè)月,效果良好,排氣量和出口壓力均能滿足工藝技術(shù)要求。

標(biāo)簽: 壓縮機(jī)空壓機(jī)  

網(wǎng)友評(píng)論

條評(píng)論

最新評(píng)論

今日推薦