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往復(fù)壓縮機(jī)主油泵斷軸原因分析及改進(jìn)

    【壓縮機(jī)網(wǎng)】1、油故障描述
 
  1.1 機(jī)組介紹
 
  該注氣壓縮機(jī)組是對(duì)稱平衡型往復(fù)壓縮機(jī)組(如圖1),采用6缸2級(jí)壓縮,一級(jí)3個(gè)氣缸配備余隙調(diào)節(jié),二級(jí)3個(gè)氣缸配備尾桿結(jié)構(gòu)。驅(qū)動(dòng)機(jī)采用國產(chǎn)高壓防爆電機(jī),空冷器冷卻。進(jìn)口壓力5.0~7.0MPa,出口上限壓力34.5MPa,下限壓力18MPa,排氣量≥710m3/h,機(jī)組轉(zhuǎn)速980r/min。
往復(fù)壓縮機(jī)主油泵斷軸原因分析及改進(jìn)
 
  壓縮機(jī)組潤滑系統(tǒng)分為集體潤滑油系統(tǒng)和氣缸潤滑油系統(tǒng),機(jī)組配有由曲軸驅(qū)動(dòng)的齒輪式主油和一個(gè)單獨(dú)的、獨(dú)立驅(qū)動(dòng)的全壓力輔助油泵。
 
  主油泵是由壓縮機(jī)曲軸非動(dòng)力端輸入通過拔盤和拔銷進(jìn)行傳動(dòng),同時(shí)主油泵主動(dòng)齒輪軸末端通過插銷方式驅(qū)動(dòng)主油泵。
 
  1.2 故障情況
 
  該機(jī)組在工廠測(cè)試階段,當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速提升至980r/min,油壓0.6MPa,運(yùn)行至20min時(shí),機(jī)組的軸頭泵突發(fā)異響,主油泵蓋端冒煙,現(xiàn)場(chǎng)可聞到金屬切削氣味,隨即立刻停止試驗(yàn),檢測(cè)油泵溫度達(dá)到218℃,靠近撥盤位置達(dá)到270℃。拆卸后發(fā)現(xiàn)主油泵主動(dòng)軸拗?jǐn)?,拗?jǐn)辔恢脼橹鲃?dòng)軸與撥盤交接處,連接方式為鍵連接,如圖2所示。
 
往復(fù)壓縮機(jī)主油泵斷軸原因分析及改進(jìn)
 
  通過對(duì)機(jī)組拆檢發(fā)現(xiàn):油泵主動(dòng)軸與從動(dòng)軸在泵蓋端均存在軸與銅套抱死、銅套外壁出現(xiàn)轉(zhuǎn)動(dòng)現(xiàn)象,主動(dòng)軸與撥盤鍵槽連接處發(fā)生拗?jǐn)啵瑩鼙P內(nèi)殘余軸發(fā)生明顯變形,如圖3所示。
 
往復(fù)壓縮機(jī)主油泵斷軸原因分析及改進(jìn)
 
  2、故障原因判斷
 
  在壓縮機(jī)組機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)過程中主油泵軸出現(xiàn)故障后,隨即對(duì)壓縮機(jī)組整個(gè)軸系、聯(lián)軸器對(duì)中、主油泵的傳動(dòng)方式及安裝情況進(jìn)行了檢查,同時(shí)對(duì)主機(jī)主軸承底部間隙進(jìn)行了復(fù)核。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和排查情況看,分析認(rèn)為造成該問題的原因可能是:
 
  (1)中心注油孔結(jié)構(gòu)降低了輸入軸材料強(qiáng)度;扭斷處外徑尺寸為φ30mm,中心注油孔為φ12mm;對(duì)于扭斷處的實(shí)際徑向尺寸單邊只有9mm,再減去4mm的平鍵深度,平鍵部位尺寸只有5mm,設(shè)計(jì)尺寸偏小可能導(dǎo)致軸頭泵輸入軸扭斷。
 
 ?。?)主油泵安裝不到位,泵主體安裝偏心,使油泵軸運(yùn)行中產(chǎn)生額外扭矩。通過檢查主油泵與機(jī)體的安裝端面,發(fā)現(xiàn)一側(cè)有0.5mm間隙,表明主油泵存在安裝不到位的現(xiàn)象,會(huì)造成主油泵主動(dòng)軸與壓縮機(jī)曲軸不同心,使油泵主動(dòng)軸產(chǎn)生附加徑向力;同時(shí)油泵傳動(dòng)方式采用了雙撥銷結(jié)構(gòu),在軸不同心條件下會(huì)增加油泵軸的附加徑向力,從而導(dǎo)致油泵主軸異常斷裂。
 
 ?。?)試驗(yàn)用驅(qū)動(dòng)電機(jī)底座強(qiáng)度不夠,在壓縮機(jī)曲軸帶動(dòng)主油泵旋轉(zhuǎn)過程中,存在異常跳動(dòng)現(xiàn)象。運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)使用的驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率為160kW,電機(jī)軸徑較細(xì),同時(shí)驅(qū)動(dòng)電機(jī)底座強(qiáng)度薄弱,而壓縮機(jī)組的聯(lián)軸器飛輪重量為880kg,試驗(yàn)條件下的軸系剛性較差,機(jī)組曲軸遠(yuǎn)端的油泵端跳動(dòng)變大,特別是在運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)過程中將轉(zhuǎn)速由600r/min提高到980r/min時(shí),驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其底座出現(xiàn)明顯的擺動(dòng)現(xiàn)象,事后檢查聯(lián)軸器對(duì)中也驗(yàn)證存在異常跳動(dòng)現(xiàn)象,這些都對(duì)主油泵的主動(dòng)軸產(chǎn)生破壞性的附加力。
 
  3、仿真分析
 
  3.1 工況模擬
 
  結(jié)合有限元分析軟件對(duì)事故原因進(jìn)行分析,以曲軸的斷裂位置為主要研究對(duì)象,建立模型。根據(jù)設(shè)計(jì)參數(shù),當(dāng)齒輪泵在980r/min轉(zhuǎn)速下運(yùn)行時(shí),油泵齒輪軸主要載荷為油壓產(chǎn)生的扭矩,系統(tǒng)油壓為0.6MPa(G),壓縮泵功率為3.9kW,齒輪軸扭矩為38.3N·m,注油器負(fù)載功率以10N·m進(jìn)行計(jì)算。油泵輸入軸的總負(fù)載為48.3N·m的扭矩。在故障中,齒輪軸的齒面未發(fā)生損壞,僅起到了傳遞載荷的作用,故可忽略其對(duì)模型的影響。結(jié)合工況對(duì)模型加載如圖4所示。
 
往復(fù)壓縮機(jī)主油泵斷軸原因分析及改進(jìn)
 
  以拗?jǐn)噍斎胼S為分析對(duì)象,齒輪軸存在980r /min的轉(zhuǎn)速,且齒輪面包含油壓扭矩38.3N·m和主油泵負(fù)載扭矩10N·m,在滑動(dòng)軸承位置包含負(fù)載2%的摩擦扭矩(通常取值2%~5%),并將鍵槽面作為固定邊界確保扭矩平衡。
 
  3.2 中心注油孔結(jié)構(gòu)分析
 
  經(jīng)有限元計(jì)算,齒輪軸鍵槽位置的應(yīng)力分布如圖5(a)所示。當(dāng)采用中心孔結(jié)構(gòu)時(shí),扭矩對(duì)鍵槽表面的平均應(yīng)力為230~300MPa,鍵槽邊線最大應(yīng)力為447MPa。為分析中心孔結(jié)構(gòu)是否對(duì)強(qiáng)度產(chǎn)生影響,以無孔結(jié)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比分析,對(duì)比分析結(jié)果如圖5所示。
 
往復(fù)壓縮機(jī)主油泵斷軸原因分析及改進(jìn)
 
  當(dāng)采用無中心孔結(jié)構(gòu)時(shí),扭矩對(duì)鍵槽表面的平均應(yīng)力為240~310MPa,鍵槽邊線最大應(yīng)力為450MPa。兩者誤差在2%左右,屬于正常的計(jì)算誤差范圍。且從應(yīng)力分布狀況可知,2種結(jié)構(gòu)下應(yīng)力均未擴(kuò)散至軸心孔附近,中心孔結(jié)構(gòu)滿足設(shè)計(jì)的許用要求??烧J(rèn)為2種結(jié)構(gòu)下扭矩對(duì)油泵軸的影響差異較小。
 
往復(fù)壓縮機(jī)主油泵斷軸原因分析及改進(jìn)
 
  3.3 軸承抱死對(duì)油泵軸影響分析
 
  在油泵運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,滑動(dòng)軸承起到了降低摩擦,減少齒輪軸扭矩的作用。通過對(duì)故障軸套的檢測(cè)可知,軸套外側(cè)與泵體間存在摩擦,抱死后在原軸套外側(cè)形成了新的滑動(dòng)軸承。故障過程可簡(jiǎn)化理解為抱死軸承為系統(tǒng)增加了額外扭矩負(fù)載。以扭矩增加作為主要參數(shù),分析鍵槽面的應(yīng)力變化規(guī)律,計(jì)算結(jié)果如圖6所示。其中橫坐標(biāo)為扭矩的變化倍率,縱坐標(biāo)為鍵槽面的平均應(yīng)力。在扭矩增加到額定狀態(tài)的1.5和2倍時(shí),齒輪軸鍵槽接觸應(yīng)力如圖7所示。通過應(yīng)力云圖可知,當(dāng)油泵達(dá)到1.5倍功率時(shí),鍵槽處的平均應(yīng)力在360MPa左右。在2倍功率時(shí),鍵槽的應(yīng)力為480MPa左右。兩者相比于材料40Cr的屈服極限680MPa仍保有一定的安全系數(shù)。故軸套抱死、銅套外壁轉(zhuǎn)動(dòng)對(duì)齒輪軸拗?jǐn)嘤绊戄^小。
 
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  3.4 偏心安裝對(duì)結(jié)構(gòu)應(yīng)力影響
 
  由于主油泵與機(jī)體安裝端面一側(cè)局部存在0.5mm間隙,通過計(jì)算可知:當(dāng)裝配間隙為0.5mm 狀態(tài)時(shí),主軸與撥銷的實(shí)際偏心量為0.375mm,即撥銷端運(yùn)動(dòng)軌跡呈直徑0.75mm的圓周運(yùn)動(dòng)。撥盤與主動(dòng)軸的設(shè)計(jì)間隙為0.065~0.106mm,安裝引起的偏差遠(yuǎn)大于主動(dòng)軸與撥盤的實(shí)際裝配間隙。結(jié)合有限元分析軟件,模擬軸頭連接處的變形與應(yīng)力分布如圖8所示。最大應(yīng)力為334MPa,位于齒輪軸鍵槽與撥銷連接處。因齒輪軸工作中扭矩已產(chǎn)生447MPa的最大應(yīng)力。兩者共同作用下最大應(yīng)力為771MPa,局部應(yīng)力超過材料屈服極限。
 
往復(fù)壓縮機(jī)主油泵斷軸原因分析及改進(jìn)
 
  受安裝間隙影響,主油泵主動(dòng)軸與壓縮機(jī)曲軸不同心,造成泵體在機(jī)組內(nèi)呈現(xiàn)偏斜的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),產(chǎn)生了額外彎矩,造成主動(dòng)軸與撥銷接觸部位的彎曲變形,因?yàn)闄C(jī)組轉(zhuǎn)速過高,齒輪軸產(chǎn)生了高頻彎扭效果,造成局部升溫。
 
  3.5 溫度對(duì)材料強(qiáng)度影響分析
 
  通過對(duì)故障現(xiàn)場(chǎng)的問題分析,在油泵溫度達(dá)到218℃,靠近撥盤位置達(dá)到270℃。為確定溫度對(duì)事故的影響,采用材料溫度-強(qiáng)度進(jìn)行驗(yàn)證。結(jié)合材料高溫狀態(tài)的屈服強(qiáng)度表1可知,在250℃以上是,40Cr的屈服極限為530MPa;在400℃時(shí),材料屈服極限為440MPa。高溫會(huì)大大降級(jí)材料的屈服極限,易造成材料失效。在高溫狀態(tài)下,中心孔結(jié)構(gòu)和無孔結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生熱變形,以270℃為溫度條件,且齒輪軸存在偏心彎矩狀態(tài)時(shí),軸頭的熱變形趨勢(shì)如圖9所示。高溫狀態(tài)降低了材料強(qiáng)度,同時(shí)彎矩使空心軸產(chǎn)生了塌陷變形,為鍵的切削作用產(chǎn)生了空間。此時(shí)中心孔結(jié)構(gòu)抵抗高溫變形的能力低于無孔結(jié)構(gòu)。
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  4、結(jié)論與解決方案
 
  根據(jù)分析,主油泵拗?jǐn)鄦栴}是由多項(xiàng)原因共同產(chǎn)生的結(jié)果,多方面因素最終導(dǎo)致了齒輪軸在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)中發(fā)生了拗?jǐn)唷V饕驗(yàn)椋?/div>
 
 ?。?)偏心安裝使齒輪軸產(chǎn)生了額外彎矩,提高了齒輪軸的負(fù)載。
 
  (2)受到高轉(zhuǎn)速的影響,齒輪軸高頻彎扭造成局部升溫,溫度明顯降低了材料強(qiáng)度。
 
 ?。?)中心孔結(jié)構(gòu)抗變形能力較弱,在鍵槽處塌陷變形;連接鍵對(duì)變形后的軸頭產(chǎn)生了切削效應(yīng),進(jìn)一步提升了溫度。
 
  根據(jù)以上結(jié)論,提出解決方案如下:
 
 ?。?)改進(jìn)工裝要求,提高加工精度,確保油泵的齒輪軸對(duì)中準(zhǔn)確。油泵安裝后檢查油泵與壓縮機(jī)曲軸的同軸度,并消除油泵與機(jī)體接合面的間隙,同時(shí)將雙拔銷傳動(dòng)改為單拔銷結(jié)構(gòu),避免油泵主動(dòng)軸附加力的產(chǎn)生。
 
 ?。?)加強(qiáng)試驗(yàn)用驅(qū)動(dòng)電機(jī)底座結(jié)構(gòu),同時(shí)對(duì)其上下底座進(jìn)行了灌漿處理,對(duì)聯(lián)軸器進(jìn)行重新找正,提高試驗(yàn)條件下的軸系運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)性。
 
 ?。?)優(yōu)化齒輪軸結(jié)構(gòu),將中心孔結(jié)構(gòu)改為實(shí)心軸,采用側(cè)向注油孔保證軸套油壓。
 
  通過對(duì)故障問題的原因分析、判斷及措施的應(yīng)用,有效解決了壓縮機(jī)組主油泵主軸拗?jǐn)鄦栴},對(duì)機(jī)組長期穩(wěn)定運(yùn)行的提供有效保障。該問題的妥善正確處理,為解決類似問題提供了參考方案。
 
往復(fù)壓縮機(jī)主油泵斷軸原因分析及改進(jìn)
 
  參考文獻(xiàn)
 
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標(biāo)簽: 原因分析機(jī)主油泵  

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