【壓縮機(jī)網(wǎng)】1、項目簡介
國內(nèi)某新建大型煉廠,按照4000萬噸/年的規(guī)模統(tǒng)一布局,分兩期實施的超大型煉化一體化項目,總投資1731億元(不考慮配套項目)。一期投資902億,2000萬噸/年煉油,2×200萬噸/年芳烴,140萬噸/年乙烯;二期將在一期建設(shè)的基礎(chǔ)上,規(guī)劃基本一致,2000萬噸/年煉油,2×240萬噸/年芳烴,2×140萬噸/年乙烯。全廠定員一期2200人(不考慮配套項目)、二期1700人,項目占地一期837.76hm2、二期762.60hm2,年操作時間8400h。
140萬噸/年航煤加氫裝置的往復(fù)活塞式壓縮機(jī)1133-K-0102A/B其作用是提供系統(tǒng)需要的循環(huán)冷氫,使反應(yīng)系統(tǒng)保持高的氫分壓,循環(huán)氫作為熱傳遞載體,可限制催化劑床層的溫升,促使液體進(jìn)料均勻分布在整個催化劑床層,以抑制熱點形成,從而提高反應(yīng)性能。由于所需循環(huán)氫體積流量不大,選用往復(fù)壓縮機(jī),結(jié)構(gòu)為兩列對稱平衡型壓縮機(jī),一級壓縮,型號為2D25-16.36/52-68,由浙江強(qiáng)盛壓縮機(jī)制造有限公司生產(chǎn),一開一備,佳木斯電機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的同步電動機(jī)直接驅(qū)動,轉(zhuǎn)速330rpm,電機(jī)功率710kW。壓縮機(jī)組采用兩層布置,壓縮機(jī)本體位于廠房內(nèi)標(biāo)高4.5m的二樓平臺上,潤滑油站放在地面上。曲軸箱與中體鑄成一體,組成壓縮機(jī)的機(jī)身,機(jī)身下部的容積作為貯存潤滑油的油池。壓縮機(jī)的運動機(jī)構(gòu)各部件采用稀油強(qiáng)制潤滑,循環(huán)潤滑系統(tǒng)設(shè)有主、輔油泵,主油泵安裝在壓縮機(jī)曲軸端部,由曲軸直接驅(qū)動,作為壓縮機(jī)正常運行時的供油;輔油泵位于地面的撬裝潤滑油站上,由單獨的電機(jī)驅(qū)動,主要用于壓縮機(jī)啟動前的預(yù)潤滑、壓縮機(jī)的停車以及主油泵出現(xiàn)故障時使用。從曲軸箱底部的油池過來的潤滑油由DN50的潤滑油總管線抽出,潤滑油抽出后分成兩路,一路進(jìn)入曲軸直接驅(qū)動的主油泵,另一路進(jìn)入由電機(jī)驅(qū)動的輔油泵,主、輔油泵的出口兩路潤滑油合并后,經(jīng)冷油器冷卻,潤滑油過濾器過濾,再分配到主軸承、連桿大頭瓦和十字頭滑道等各潤滑點。本體結(jié)構(gòu)見圖1。
曲軸由35CrMo鍛鋼精加工而成,曲拐軸結(jié)構(gòu),相對兩列曲柄錯開180°有兩個主軸頸與機(jī)身相應(yīng)的主軸承座相配,兩個曲拐與連桿大頭相配,曲軸聯(lián)軸器側(cè)第一個主軸頸兩側(cè)帶有主軸軸向定位推力塊,見圖2。
電機(jī)采用三軸承結(jié)構(gòu),軸伸端帶軸承盒,采用一個球軸承和一個圓柱滾子軸承,見圖3,非驅(qū)動端采用一個球軸承,見圖4。
壓縮機(jī)和電機(jī)主要技術(shù)參數(shù)見表1
2、開機(jī)過程
2019年9月4日,先后啟動兩臺往復(fù)壓縮機(jī)1133-K-0102B、A,進(jìn)行空負(fù)荷試車,B機(jī)運行約50分鐘后,壓縮機(jī)聯(lián)軸器側(cè)出現(xiàn)冒煙,隨即手動緊急停車。A機(jī)正常運行,壓縮機(jī)聯(lián)軸器側(cè)沒有出現(xiàn)冒煙,用便攜式測溫儀測量也沒有發(fā)現(xiàn)異常,4個小時后,按正常停機(jī)。
3、拆檢情況
2019年9月5日,對兩臺往復(fù)壓縮機(jī)1133-K-0102A、B都進(jìn)行了停機(jī)拆檢,盡管A機(jī)運行沒有發(fā)現(xiàn)異常,但拆檢仍然發(fā)現(xiàn)兩臺壓縮機(jī)聯(lián)軸器側(cè)主軸軸向推力定位塊都是外側(cè)推力塊推力面磨損,磨損約1mm左右,兩臺壓縮機(jī)推力塊磨損情況見圖5。
4、原因分析
1)壓縮機(jī)運轉(zhuǎn)時,產(chǎn)生軸向力
正常工況下,壓縮機(jī)活塞壓縮氣體,氣體力等作用在活塞桿上,活塞桿受到交變力的作用,主軸是不產(chǎn)生軸向推力的。
2)總推力間隙小,或一側(cè)間隙過小,不滿足工廠要求
盡管壓縮機(jī)主軸是不產(chǎn)生軸向推力,但在電機(jī)啟動或停機(jī)的過程中,電機(jī)主軸會發(fā)生竄動。由于壓縮機(jī)和電機(jī)之間采用剛性連接,電機(jī)主軸的竄動直接傳遞給壓縮機(jī),因此,為防止這一過程中,壓縮機(jī)軸承瓦損傷,壓縮機(jī)主軸設(shè)置了軸向定位推力塊。一般情況下,壓縮機(jī)總的推力間隙在0.60~0.90mm。安裝時,主軸軸向定位軸承兩側(cè)間隙基本相等即可,實測壓縮機(jī)總的推力間隙0.74mm,兩側(cè)間隙也基本相等,滿足工廠要求。
3)電機(jī)磁力中心線位置偏差大,電機(jī)主軸始終向一側(cè)竄動
電機(jī)兩端各有一個球軸承,型號為6244,精度等級選用普通組,軸向游隙為0.41~0.74mm,大于壓縮機(jī)主軸總推力間隙。如果電機(jī)磁力中心線偏向壓縮機(jī)側(cè),則壓縮機(jī)主軸聯(lián)軸器側(cè)軸向定位推力塊始終受到推力,如果電機(jī)磁力中心線遠(yuǎn)離壓縮機(jī)側(cè),則壓縮機(jī)主軸遠(yuǎn)離聯(lián)軸器側(cè)軸向定位推力塊始終受到推力。無論哪側(cè)受到推力,推力塊沒有形成油膜的條件,是無法承受持續(xù)的推力的。因此,在持續(xù)推力的作用下,推力塊便會快速磨損。
5、整改措施
5.1 合理選擇軸承
選用精度等級組別高的軸承,減小軸承軸向游隙。
5.2 適當(dāng)預(yù)緊軸承,減小軸承軸向游隙
在電機(jī)驅(qū)動側(cè)球軸承和圓柱軸承之間增加合適厚度的墊片,減小軸承的軸向游隙,控制軸承游隙在合理范圍內(nèi)。
5.3 直接調(diào)整電機(jī)磁力中心線位置
可以通過把電機(jī)兩側(cè)的端蓋的一側(cè)適當(dāng)車薄,另一側(cè)則加同樣厚度的墊片,從而調(diào)整電機(jī)磁力中心線的位置,具體情況根據(jù)磁力中心線的偏移來定。
6、改造效果
最終選擇直接調(diào)整電機(jī)磁力中心線位置的方案,兩臺壓縮機(jī)的驅(qū)動電機(jī)磁力中心線均進(jìn)行了調(diào)整,隨后進(jìn)行了空負(fù)荷試車,試車狀況良好。兩臺壓縮機(jī)無論空負(fù)荷試車、還是負(fù)荷試車以及正常運行,壓縮機(jī)的軸承溫度、油泵運行狀況、機(jī)組工藝參數(shù)等都正常,壓縮機(jī)注軸推力塊沒有出現(xiàn)磨損,滿足設(shè)計要求。通過上述整改,達(dá)到了預(yù)想的效果。
國內(nèi)某新建大型煉廠,按照4000萬噸/年的規(guī)模統(tǒng)一布局,分兩期實施的超大型煉化一體化項目,總投資1731億元(不考慮配套項目)。一期投資902億,2000萬噸/年煉油,2×200萬噸/年芳烴,140萬噸/年乙烯;二期將在一期建設(shè)的基礎(chǔ)上,規(guī)劃基本一致,2000萬噸/年煉油,2×240萬噸/年芳烴,2×140萬噸/年乙烯。全廠定員一期2200人(不考慮配套項目)、二期1700人,項目占地一期837.76hm2、二期762.60hm2,年操作時間8400h。
140萬噸/年航煤加氫裝置的往復(fù)活塞式壓縮機(jī)1133-K-0102A/B其作用是提供系統(tǒng)需要的循環(huán)冷氫,使反應(yīng)系統(tǒng)保持高的氫分壓,循環(huán)氫作為熱傳遞載體,可限制催化劑床層的溫升,促使液體進(jìn)料均勻分布在整個催化劑床層,以抑制熱點形成,從而提高反應(yīng)性能。由于所需循環(huán)氫體積流量不大,選用往復(fù)壓縮機(jī),結(jié)構(gòu)為兩列對稱平衡型壓縮機(jī),一級壓縮,型號為2D25-16.36/52-68,由浙江強(qiáng)盛壓縮機(jī)制造有限公司生產(chǎn),一開一備,佳木斯電機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的同步電動機(jī)直接驅(qū)動,轉(zhuǎn)速330rpm,電機(jī)功率710kW。壓縮機(jī)組采用兩層布置,壓縮機(jī)本體位于廠房內(nèi)標(biāo)高4.5m的二樓平臺上,潤滑油站放在地面上。曲軸箱與中體鑄成一體,組成壓縮機(jī)的機(jī)身,機(jī)身下部的容積作為貯存潤滑油的油池。壓縮機(jī)的運動機(jī)構(gòu)各部件采用稀油強(qiáng)制潤滑,循環(huán)潤滑系統(tǒng)設(shè)有主、輔油泵,主油泵安裝在壓縮機(jī)曲軸端部,由曲軸直接驅(qū)動,作為壓縮機(jī)正常運行時的供油;輔油泵位于地面的撬裝潤滑油站上,由單獨的電機(jī)驅(qū)動,主要用于壓縮機(jī)啟動前的預(yù)潤滑、壓縮機(jī)的停車以及主油泵出現(xiàn)故障時使用。從曲軸箱底部的油池過來的潤滑油由DN50的潤滑油總管線抽出,潤滑油抽出后分成兩路,一路進(jìn)入曲軸直接驅(qū)動的主油泵,另一路進(jìn)入由電機(jī)驅(qū)動的輔油泵,主、輔油泵的出口兩路潤滑油合并后,經(jīng)冷油器冷卻,潤滑油過濾器過濾,再分配到主軸承、連桿大頭瓦和十字頭滑道等各潤滑點。本體結(jié)構(gòu)見圖1。
曲軸由35CrMo鍛鋼精加工而成,曲拐軸結(jié)構(gòu),相對兩列曲柄錯開180°有兩個主軸頸與機(jī)身相應(yīng)的主軸承座相配,兩個曲拐與連桿大頭相配,曲軸聯(lián)軸器側(cè)第一個主軸頸兩側(cè)帶有主軸軸向定位推力塊,見圖2。
電機(jī)采用三軸承結(jié)構(gòu),軸伸端帶軸承盒,采用一個球軸承和一個圓柱滾子軸承,見圖3,非驅(qū)動端采用一個球軸承,見圖4。
壓縮機(jī)和電機(jī)主要技術(shù)參數(shù)見表1
2、開機(jī)過程
2019年9月4日,先后啟動兩臺往復(fù)壓縮機(jī)1133-K-0102B、A,進(jìn)行空負(fù)荷試車,B機(jī)運行約50分鐘后,壓縮機(jī)聯(lián)軸器側(cè)出現(xiàn)冒煙,隨即手動緊急停車。A機(jī)正常運行,壓縮機(jī)聯(lián)軸器側(cè)沒有出現(xiàn)冒煙,用便攜式測溫儀測量也沒有發(fā)現(xiàn)異常,4個小時后,按正常停機(jī)。
3、拆檢情況
2019年9月5日,對兩臺往復(fù)壓縮機(jī)1133-K-0102A、B都進(jìn)行了停機(jī)拆檢,盡管A機(jī)運行沒有發(fā)現(xiàn)異常,但拆檢仍然發(fā)現(xiàn)兩臺壓縮機(jī)聯(lián)軸器側(cè)主軸軸向推力定位塊都是外側(cè)推力塊推力面磨損,磨損約1mm左右,兩臺壓縮機(jī)推力塊磨損情況見圖5。
4、原因分析
1)壓縮機(jī)運轉(zhuǎn)時,產(chǎn)生軸向力
正常工況下,壓縮機(jī)活塞壓縮氣體,氣體力等作用在活塞桿上,活塞桿受到交變力的作用,主軸是不產(chǎn)生軸向推力的。
2)總推力間隙小,或一側(cè)間隙過小,不滿足工廠要求
盡管壓縮機(jī)主軸是不產(chǎn)生軸向推力,但在電機(jī)啟動或停機(jī)的過程中,電機(jī)主軸會發(fā)生竄動。由于壓縮機(jī)和電機(jī)之間采用剛性連接,電機(jī)主軸的竄動直接傳遞給壓縮機(jī),因此,為防止這一過程中,壓縮機(jī)軸承瓦損傷,壓縮機(jī)主軸設(shè)置了軸向定位推力塊。一般情況下,壓縮機(jī)總的推力間隙在0.60~0.90mm。安裝時,主軸軸向定位軸承兩側(cè)間隙基本相等即可,實測壓縮機(jī)總的推力間隙0.74mm,兩側(cè)間隙也基本相等,滿足工廠要求。
3)電機(jī)磁力中心線位置偏差大,電機(jī)主軸始終向一側(cè)竄動
電機(jī)兩端各有一個球軸承,型號為6244,精度等級選用普通組,軸向游隙為0.41~0.74mm,大于壓縮機(jī)主軸總推力間隙。如果電機(jī)磁力中心線偏向壓縮機(jī)側(cè),則壓縮機(jī)主軸聯(lián)軸器側(cè)軸向定位推力塊始終受到推力,如果電機(jī)磁力中心線遠(yuǎn)離壓縮機(jī)側(cè),則壓縮機(jī)主軸遠(yuǎn)離聯(lián)軸器側(cè)軸向定位推力塊始終受到推力。無論哪側(cè)受到推力,推力塊沒有形成油膜的條件,是無法承受持續(xù)的推力的。因此,在持續(xù)推力的作用下,推力塊便會快速磨損。
5、整改措施
5.1 合理選擇軸承
選用精度等級組別高的軸承,減小軸承軸向游隙。
5.2 適當(dāng)預(yù)緊軸承,減小軸承軸向游隙
在電機(jī)驅(qū)動側(cè)球軸承和圓柱軸承之間增加合適厚度的墊片,減小軸承的軸向游隙,控制軸承游隙在合理范圍內(nèi)。
5.3 直接調(diào)整電機(jī)磁力中心線位置
可以通過把電機(jī)兩側(cè)的端蓋的一側(cè)適當(dāng)車薄,另一側(cè)則加同樣厚度的墊片,從而調(diào)整電機(jī)磁力中心線的位置,具體情況根據(jù)磁力中心線的偏移來定。
6、改造效果
最終選擇直接調(diào)整電機(jī)磁力中心線位置的方案,兩臺壓縮機(jī)的驅(qū)動電機(jī)磁力中心線均進(jìn)行了調(diào)整,隨后進(jìn)行了空負(fù)荷試車,試車狀況良好。兩臺壓縮機(jī)無論空負(fù)荷試車、還是負(fù)荷試車以及正常運行,壓縮機(jī)的軸承溫度、油泵運行狀況、機(jī)組工藝參數(shù)等都正常,壓縮機(jī)注軸推力塊沒有出現(xiàn)磨損,滿足設(shè)計要求。通過上述整改,達(dá)到了預(yù)想的效果。
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