【壓縮機(jī)網(wǎng)】1.技改背景
1)、5000t/d熟料生產(chǎn)線由4臺20m?/min(工頻機(jī)、110KW,風(fēng)冷)、額定壓力0.7MPa空壓機(jī)集中供氣,每臺空壓機(jī)平均運(yùn)行時間為5500小時/年,熟料工序空壓機(jī)電耗高,達(dá)到1.47度/噸熟料,電耗高的主要原因有以下幾點(diǎn):
①、原料破碎系統(tǒng)收塵器用氣量5m?/min,設(shè)計(jì)壓力0.5MPa,離氣站距離遠(yuǎn),距離有200多米,供氣管路長,管道阻力損失達(dá)0.1MPa,因此要求氣站出口壓力在0.6MPa以上。
②、生產(chǎn)線各設(shè)備運(yùn)行時間不一致,用氣量波動較大,工頻機(jī)不能調(diào)節(jié)系統(tǒng)產(chǎn)氣量,供需不平衡,空壓機(jī)加載率只有78%左右。
?、?、由于風(fēng)冷效果較差,在高溫季節(jié)經(jīng)常造成高溫跳停,影響窯系統(tǒng)可造性。
2)、2500t/d熟料生產(chǎn)線配置2臺20m?/min空壓機(jī)集中供氣(工頻、132KW,風(fēng)冷額定壓力0.7MPa),每臺空壓機(jī)平均運(yùn)行時間為5000小時/年,熟料工序空壓機(jī)電耗為1.53度/噸熟料,電耗高的主要原因有:
?、?、生產(chǎn)線各設(shè)備運(yùn)行時間不一致,用氣量波動較大,工頻機(jī)不能調(diào)節(jié)系統(tǒng)供氣量,供需不平衡,空壓機(jī)加載率只有76%左右;
②、由于風(fēng)冷效果差,在高溫天氣經(jīng)常造成高溫跳停,影響窯系統(tǒng)可造性。
3)、包裝發(fā)運(yùn)部共有7套包裝系統(tǒng),4套散裝系統(tǒng),均由1臺10m?/min、1臺20m?/min、2臺40m?/min、額定壓力為0.75-0.8MPa的工頻空壓機(jī)集中供氣,包裝系統(tǒng)噸水泥電耗為0.63度電,電耗高的主要原因有:
?、?、用氣點(diǎn)分散:1-18#庫承擔(dān)火車散灰出廠,配置收塵器設(shè)計(jì)壓力0.45-0.5MPa,用氣量14m?/min,由于離供氣點(diǎn)距離遠(yuǎn),管道阻力達(dá)0.1MPa以上;
②、1-18#庫底卸料氣化壓力只需要0.2MPa,耗氣量16m?/min,也是由空壓機(jī)站集中供氣。 由于高壓低用、管道壓力損失,造成電耗浪費(fèi)。
?、邸?1套系統(tǒng)作業(yè)時間不一致,用氣量波動較大,工頻機(jī)不能調(diào)節(jié)系統(tǒng)產(chǎn)氣量,供需不平衡。
4)、六臺水泥磨系統(tǒng)配3臺40m?/min(工頻、200KW、風(fēng)冷、額定壓力0.8MPa)空壓機(jī)集中供氣,水泥工序空壓機(jī)電耗達(dá)1.02度/噸水泥。電耗高的主要原因有:
?、?、混合材破碎、熟料輸送在白天進(jìn)行,用氣量遠(yuǎn)低于一臺空壓機(jī)的產(chǎn)氣量;
②、由于六臺水泥磨運(yùn)行時間不同步,很難做到供需不平衡,空壓機(jī)加載率只有75%。
5)、礦粉磨系統(tǒng)有三臺空壓機(jī):兩臺40m?/min(工頻機(jī),風(fēng)冷),一臺30m?/min(變頻機(jī)、風(fēng)冷)。存在的主要問題是由于環(huán)境差,冷卻效果差,兩臺40m?/min空壓機(jī)經(jīng)常發(fā)生高溫跳停。
空壓機(jī)圖
2.技改方案
針對上述存在的問題,我公司對各生產(chǎn)部的實(shí)際用氣量、實(shí)際使用壓力,氣站布置、變頻技術(shù)應(yīng)用等方面進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)查并統(tǒng)計(jì),經(jīng)過反復(fù)討論與論證,z*后形成如下解決措施:
1)、根據(jù)實(shí)際需要,1-18#水泥庫底卸料氣化置安裝一臺額定壓力0.3MP,流量16m?/min的變頻空壓機(jī)供氣,同時優(yōu)化供氣管網(wǎng),盡量減少壓力損失。
2)、將5000t/d窯系統(tǒng)其中的二臺工頻機(jī)改造成變頻機(jī),正常開窯時用2臺變頻機(jī),利用變頻自動調(diào)節(jié)技術(shù)適應(yīng)用氣量波動的工況,加載率從原來78%提高至99.6%。
3)、水泥磨系統(tǒng)增加一臺20m?/min變頻空壓機(jī),利用變頻自動調(diào)節(jié)技術(shù)適應(yīng)用氣量波動的工況,加載率從原來75%提高至96.7%;
4)、水泥磨及包裝發(fā)運(yùn)空壓機(jī)進(jìn)行集控功能改造,將壓力信號接入中控,由中控操作人員根據(jù)系統(tǒng)壓力操作空壓機(jī)開停,杜絕空壓機(jī)空運(yùn)行浪費(fèi)電耗;
5)、2500t/d線空壓機(jī)以能源合同形式更新兩臺永磁變頻水冷空壓機(jī),用變頻自動調(diào)節(jié)技術(shù)適應(yīng)用氣量波動的工況,加載率從原來76%提高至99.3%;
6)、19-32#庫包裝和散裝出廠系統(tǒng)以能源合同形式用2臺永磁變頻(1臺10m?/min、1臺20m?/min),替換對應(yīng)的兩臺工頻機(jī),提高設(shè)備效能;
7)、改進(jìn)收塵器管接頭的連接方式,將原來管接頭改成螺旋結(jié)構(gòu),外面軟管采用多道多方位緊固,形成迷宮密封,增大阻力,確保接頭連接可靠,杜絕接頭漏氣現(xiàn)象。
8)、將5000t/d系統(tǒng)及礦粉磨系統(tǒng)的空壓機(jī)冷卻方式改為水冷,提高冷卻效果,降低排氣溫度。提高可靠性;
9)、原料破碎就近安裝一臺額定壓力0.5MPa,流量6m?/min的變頻空壓機(jī),實(shí)現(xiàn)就近供氣,減少阻力損失;同時原氣站壓力相應(yīng)下調(diào),降低電耗。
10)、水泥生產(chǎn)部混合材破碎系統(tǒng)單獨(dú)安裝一臺3m?/min變頻空壓機(jī),實(shí)現(xiàn)就近供氣;
11)、1-18#水泥庫收塵器就近安裝一臺20m?/min變頻空壓機(jī),同時停運(yùn)原氣站一臺40立方空壓機(jī),實(shí)現(xiàn)就近供氣。
12)在六臺水泥磨機(jī)系統(tǒng)分管上分別安裝電動閥門,開停磨時由中控操作,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與供氣同步工作,減少泄漏。
13)、在十一套包裝及散裝系統(tǒng)分管上分別安裝電動閥門,系統(tǒng)開停由中控操作,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與供氣同步工作,減少泄漏。
3.創(chuàng)新亮點(diǎn)
1)、節(jié)能匹配:根據(jù)不同工況的實(shí)際要求,優(yōu)化配置相應(yīng)等級的空壓機(jī);
2)、變頻改造:利用變頻自動調(diào)節(jié)技術(shù)適應(yīng)用氣量波動的工況;
3)、集控節(jié)能:通過集控改造,減少空壓機(jī)空轉(zhuǎn)造成的電耗損失;
4)、永磁變頻技術(shù):淘汰高能耗空壓機(jī),使用高效能永磁變頻技術(shù);
5)、軟管聯(lián)接改造:改造收塵器軟管聯(lián)接方式,杜絕連接不良產(chǎn)生漏氣;
6)、冷卻方式改造:空冷改為水冷,提高設(shè)備可靠性。
7)、就近供氣:遵循就近供氣原則,減少漏氣及阻力損失;
8)、系統(tǒng)與供氣同步工作:各用氣系統(tǒng)分管上安裝電動閥門,由中控操作,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與供氣同開同閉。
4.技改效果
改造以后,根據(jù)長期實(shí)際應(yīng)用統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,5000t/d熟料生產(chǎn)線空壓機(jī)平均電耗從原來的1.47度/噸熟料降至0.65度/噸熟料,整整降低了0.82度電/噸熟料,降幅達(dá)56%。2500t/d熟料生產(chǎn)線空壓機(jī)平均電耗從原來的1.53度/噸熟料降至0.98度/噸熟料,下降了0.55度電/噸熟料,降幅達(dá)36%。 水泥磨系統(tǒng)空壓機(jī)平均電耗從原來的1.02度/噸水泥降至0.38度/噸水泥,下降了0.64度/噸水泥, 降幅達(dá)63%。包裝系統(tǒng)空壓機(jī)平均電耗從原來的0.63度/噸水泥降至0.45度/噸水泥,下降了0.18度/噸水泥,降幅達(dá)29%。
本項(xiàng)目于2016年1月份改造完工。自2016年8月開始統(tǒng)計(jì)至2017年11月止,累計(jì)節(jié)電達(dá)5003689度電,節(jié)約電費(fèi)達(dá)300.2213萬元。若按每度電折合CO2排放0.785kg計(jì)算,共減少CO2排放3927895.86kg,因此本項(xiàng)技術(shù)革新不僅具有良好的經(jīng)濟(jì)效益,而且還具有良好的社會效益。
【壓縮機(jī)網(wǎng)】1.技改背景
1)、5000t/d熟料生產(chǎn)線由4臺20m?/min(工頻機(jī)、110KW,風(fēng)冷)、額定壓力0.7MPa空壓機(jī)集中供氣,每臺空壓機(jī)平均運(yùn)行時間為5500小時/年,熟料工序空壓機(jī)電耗高,達(dá)到1.47度/噸熟料,電耗高的主要原因有以下幾點(diǎn):
①、原料破碎系統(tǒng)收塵器用氣量5m?/min,設(shè)計(jì)壓力0.5MPa,離氣站距離遠(yuǎn),距離有200多米,供氣管路長,管道阻力損失達(dá)0.1MPa,因此要求氣站出口壓力在0.6MPa以上。
②、生產(chǎn)線各設(shè)備運(yùn)行時間不一致,用氣量波動較大,工頻機(jī)不能調(diào)節(jié)系統(tǒng)產(chǎn)氣量,供需不平衡,空壓機(jī)加載率只有78%左右。
?、?、由于風(fēng)冷效果較差,在高溫季節(jié)經(jīng)常造成高溫跳停,影響窯系統(tǒng)可造性。
2)、2500t/d熟料生產(chǎn)線配置2臺20m?/min空壓機(jī)集中供氣(工頻、132KW,風(fēng)冷額定壓力0.7MPa),每臺空壓機(jī)平均運(yùn)行時間為5000小時/年,熟料工序空壓機(jī)電耗為1.53度/噸熟料,電耗高的主要原因有:
?、?、生產(chǎn)線各設(shè)備運(yùn)行時間不一致,用氣量波動較大,工頻機(jī)不能調(diào)節(jié)系統(tǒng)供氣量,供需不平衡,空壓機(jī)加載率只有76%左右;
②、由于風(fēng)冷效果差,在高溫天氣經(jīng)常造成高溫跳停,影響窯系統(tǒng)可造性。
3)、包裝發(fā)運(yùn)部共有7套包裝系統(tǒng),4套散裝系統(tǒng),均由1臺10m?/min、1臺20m?/min、2臺40m?/min、額定壓力為0.75-0.8MPa的工頻空壓機(jī)集中供氣,包裝系統(tǒng)噸水泥電耗為0.63度電,電耗高的主要原因有:
?、?、用氣點(diǎn)分散:1-18#庫承擔(dān)火車散灰出廠,配置收塵器設(shè)計(jì)壓力0.45-0.5MPa,用氣量14m?/min,由于離供氣點(diǎn)距離遠(yuǎn),管道阻力達(dá)0.1MPa以上;
②、1-18#庫底卸料氣化壓力只需要0.2MPa,耗氣量16m?/min,也是由空壓機(jī)站集中供氣。 由于高壓低用、管道壓力損失,造成電耗浪費(fèi)。
?、邸?1套系統(tǒng)作業(yè)時間不一致,用氣量波動較大,工頻機(jī)不能調(diào)節(jié)系統(tǒng)產(chǎn)氣量,供需不平衡。
4)、六臺水泥磨系統(tǒng)配3臺40m?/min(工頻、200KW、風(fēng)冷、額定壓力0.8MPa)空壓機(jī)集中供氣,水泥工序空壓機(jī)電耗達(dá)1.02度/噸水泥。電耗高的主要原因有:
?、?、混合材破碎、熟料輸送在白天進(jìn)行,用氣量遠(yuǎn)低于一臺空壓機(jī)的產(chǎn)氣量;
②、由于六臺水泥磨運(yùn)行時間不同步,很難做到供需不平衡,空壓機(jī)加載率只有75%。
5)、礦粉磨系統(tǒng)有三臺空壓機(jī):兩臺40m?/min(工頻機(jī),風(fēng)冷),一臺30m?/min(變頻機(jī)、風(fēng)冷)。存在的主要問題是由于環(huán)境差,冷卻效果差,兩臺40m?/min空壓機(jī)經(jīng)常發(fā)生高溫跳停。
空壓機(jī)圖
2.技改方案
針對上述存在的問題,我公司對各生產(chǎn)部的實(shí)際用氣量、實(shí)際使用壓力,氣站布置、變頻技術(shù)應(yīng)用等方面進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)查并統(tǒng)計(jì),經(jīng)過反復(fù)討論與論證,z*后形成如下解決措施:
1)、根據(jù)實(shí)際需要,1-18#水泥庫底卸料氣化置安裝一臺額定壓力0.3MP,流量16m?/min的變頻空壓機(jī)供氣,同時優(yōu)化供氣管網(wǎng),盡量減少壓力損失。
2)、將5000t/d窯系統(tǒng)其中的二臺工頻機(jī)改造成變頻機(jī),正常開窯時用2臺變頻機(jī),利用變頻自動調(diào)節(jié)技術(shù)適應(yīng)用氣量波動的工況,加載率從原來78%提高至99.6%。
3)、水泥磨系統(tǒng)增加一臺20m?/min變頻空壓機(jī),利用變頻自動調(diào)節(jié)技術(shù)適應(yīng)用氣量波動的工況,加載率從原來75%提高至96.7%;
4)、水泥磨及包裝發(fā)運(yùn)空壓機(jī)進(jìn)行集控功能改造,將壓力信號接入中控,由中控操作人員根據(jù)系統(tǒng)壓力操作空壓機(jī)開停,杜絕空壓機(jī)空運(yùn)行浪費(fèi)電耗;
5)、2500t/d線空壓機(jī)以能源合同形式更新兩臺永磁變頻水冷空壓機(jī),用變頻自動調(diào)節(jié)技術(shù)適應(yīng)用氣量波動的工況,加載率從原來76%提高至99.3%;
6)、19-32#庫包裝和散裝出廠系統(tǒng)以能源合同形式用2臺永磁變頻(1臺10m?/min、1臺20m?/min),替換對應(yīng)的兩臺工頻機(jī),提高設(shè)備效能;
7)、改進(jìn)收塵器管接頭的連接方式,將原來管接頭改成螺旋結(jié)構(gòu),外面軟管采用多道多方位緊固,形成迷宮密封,增大阻力,確保接頭連接可靠,杜絕接頭漏氣現(xiàn)象。
8)、將5000t/d系統(tǒng)及礦粉磨系統(tǒng)的空壓機(jī)冷卻方式改為水冷,提高冷卻效果,降低排氣溫度。提高可靠性;
9)、原料破碎就近安裝一臺額定壓力0.5MPa,流量6m?/min的變頻空壓機(jī),實(shí)現(xiàn)就近供氣,減少阻力損失;同時原氣站壓力相應(yīng)下調(diào),降低電耗。
10)、水泥生產(chǎn)部混合材破碎系統(tǒng)單獨(dú)安裝一臺3m?/min變頻空壓機(jī),實(shí)現(xiàn)就近供氣;
11)、1-18#水泥庫收塵器就近安裝一臺20m?/min變頻空壓機(jī),同時停運(yùn)原氣站一臺40立方空壓機(jī),實(shí)現(xiàn)就近供氣。
12)在六臺水泥磨機(jī)系統(tǒng)分管上分別安裝電動閥門,開停磨時由中控操作,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與供氣同步工作,減少泄漏。
13)、在十一套包裝及散裝系統(tǒng)分管上分別安裝電動閥門,系統(tǒng)開停由中控操作,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與供氣同步工作,減少泄漏。
3.創(chuàng)新亮點(diǎn)
1)、節(jié)能匹配:根據(jù)不同工況的實(shí)際要求,優(yōu)化配置相應(yīng)等級的空壓機(jī);
2)、變頻改造:利用變頻自動調(diào)節(jié)技術(shù)適應(yīng)用氣量波動的工況;
3)、集控節(jié)能:通過集控改造,減少空壓機(jī)空轉(zhuǎn)造成的電耗損失;
4)、永磁變頻技術(shù):淘汰高能耗空壓機(jī),使用高效能永磁變頻技術(shù);
5)、軟管聯(lián)接改造:改造收塵器軟管聯(lián)接方式,杜絕連接不良產(chǎn)生漏氣;
6)、冷卻方式改造:空冷改為水冷,提高設(shè)備可靠性。
7)、就近供氣:遵循就近供氣原則,減少漏氣及阻力損失;
8)、系統(tǒng)與供氣同步工作:各用氣系統(tǒng)分管上安裝電動閥門,由中控操作,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與供氣同開同閉。
4.技改效果
改造以后,根據(jù)長期實(shí)際應(yīng)用統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,5000t/d熟料生產(chǎn)線空壓機(jī)平均電耗從原來的1.47度/噸熟料降至0.65度/噸熟料,整整降低了0.82度電/噸熟料,降幅達(dá)56%。2500t/d熟料生產(chǎn)線空壓機(jī)平均電耗從原來的1.53度/噸熟料降至0.98度/噸熟料,下降了0.55度電/噸熟料,降幅達(dá)36%。 水泥磨系統(tǒng)空壓機(jī)平均電耗從原來的1.02度/噸水泥降至0.38度/噸水泥,下降了0.64度/噸水泥, 降幅達(dá)63%。包裝系統(tǒng)空壓機(jī)平均電耗從原來的0.63度/噸水泥降至0.45度/噸水泥,下降了0.18度/噸水泥,降幅達(dá)29%。
本項(xiàng)目于2016年1月份改造完工。自2016年8月開始統(tǒng)計(jì)至2017年11月止,累計(jì)節(jié)電達(dá)5003689度電,節(jié)約電費(fèi)達(dá)300.2213萬元。若按每度電折合CO2排放0.785kg計(jì)算,共減少CO2排放3927895.86kg,因此本項(xiàng)技術(shù)革新不僅具有良好的經(jīng)濟(jì)效益,而且還具有良好的社會效益。
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