【壓縮機網(wǎng)】1、引言
獨山子煉油廠300萬t直餾柴油加氫氫氣壓縮機設(shè)備型號為2+1SVL320,機組類型為往復(fù)活塞式H型水平對置平衡型壓縮機,制造廠家為德國諾曼埃索公司,是該廠關(guān)鍵設(shè)備。該壓縮機為2007年12月新建300萬t直餾柴油加氫裝置新安裝機組,共安裝2臺。其新氫段為2缸2級壓縮,循環(huán)氫段為兩缸單級壓縮,工藝編號為K-101A、B,2011年9月對壓縮機K-101B進行大修,拆檢發(fā)現(xiàn)循環(huán)氫南缸靠近缸頭側(cè)活塞環(huán)斷裂(見圖1),其它缸活塞環(huán)棱角處有輕微的坑點,對該壓縮機所有的活塞環(huán)進行更換。自檢修后該壓縮機運行五年來頻繁出現(xiàn)新氫一級出口壓力低故障,壓縮機在運行過程中在靠近氣缸缸體部位伴隨有氣流竄動的聲音,進行拆檢主要故障現(xiàn)象為活塞環(huán)、支撐環(huán)磨損嚴重、氣缸粗糙度值變大。5年以來共對新氫一級缸活塞環(huán)磨損問題檢修26次,加上其它故障,該壓縮機平均運行周期不足2個月。由于運行周期短,給裝置安全生產(chǎn)帶來隱患,該問題亟待解決。通過對該壓縮機維護管理升級及對故障原因進行逐一分析排查,最終通過對設(shè)備進行改造,解決了新氫缸一級出口壓力低故障,延長了壓縮機運行周期,確保裝置平穩(wěn)生產(chǎn)。
2、故障現(xiàn)象
通過對壓縮機一級缸拆檢查看故障現(xiàn)象為壓縮機活塞環(huán)、支撐環(huán)均出現(xiàn)不同程度的磨損(見圖2、圖3),在活塞環(huán)及支撐環(huán)端面有氣體吹蝕的痕跡,活塞環(huán)徑向最大的磨損量在1.5~2.0mm范圍內(nèi),支撐環(huán)徑向最大磨損量在0.30~0.40mm范圍內(nèi),氣缸缸套表面運行一段時間后出現(xiàn)粗糙度磨損加劇的現(xiàn)象(見圖4),原始缸套表面測量粗糙度為Ra0.5~0.6μm,磨損后現(xiàn)場實際測量粗糙度為Ra1.5~1.8μm,超過標準范圍。
3、故障原因分析
3.1 活塞環(huán)、支撐環(huán)材質(zhì)
300萬K-101B壓縮機在投用的初期,隨機配件中有原壓縮機廠家(諾曼埃索)生產(chǎn)的活塞環(huán)及支撐環(huán),2011年9月更換原廠家配件,使用后運行周期較短。原廠家活塞環(huán)、支撐環(huán)材質(zhì)均為聚四氟乙烯(PTFE),該材質(zhì)的摩擦學(xué)性能隨溫度而變化,其中石墨能使PTFE基材料的摩擦系數(shù)減小,雖然本身耐磨性變差,但是對偶面磨損極小。分析認為原壓縮機廠家活塞環(huán)、支撐環(huán)材質(zhì)耐磨性差,后期通過和諾曼埃索廠家技術(shù)交流,建議使用PEEK材質(zhì)的活塞環(huán)及支撐環(huán),因為該材質(zhì)較硬,耐磨性好。在2012年4月至2016年10月期間,先后試用了溫州中大、沈陽遠大壓縮機廠、賀爾碧格等廠家生產(chǎn)的配件,這些廠家對活塞環(huán)及支撐環(huán)進行了材質(zhì)升級及結(jié)構(gòu)調(diào)整,通過填充不同的金屬組份來提高活塞環(huán)及支撐環(huán)的強度、耐磨性。但是從使用效果來看都不是很好,壓縮機運行一段時間后仍然出現(xiàn)新氫一級壓力低、活塞環(huán)及支撐環(huán)磨損現(xiàn)象。
3.2 氣缸缸套材質(zhì)
300萬K-101B壓縮機隨機安裝的缸套材質(zhì)為普通鑄鐵,2012年2月拆檢測量新氫一、二級缸套表面粗糙度分別為Ra1.2μm、Ra1.5μm,已經(jīng)超出壓縮機檢修規(guī)程SHS01020-2004所規(guī)定的壓縮機缸套表面粗糙度一般值0.6μm。從缸套磨損的現(xiàn)象來看主要是表面有不規(guī)則的氣體吹蝕的痕跡,分析認為氣缸缸套材質(zhì)耐磨性差,表面粗糙度加劇升高后,造成活塞環(huán)及支撐環(huán)磨損。2012年5月及9月先后更換了新氫缸一、二級氣缸缸套,此次更換的缸套是由沈陽遠大壓縮機廠家生產(chǎn),對缸套材質(zhì)進行了升級,由原先的普通鑄鐵改為球墨鑄鐵。但是2013年11月該壓縮機同樣出現(xiàn)了新氫一級出口壓力低現(xiàn)象,拆檢氣缸進行檢查,發(fā)現(xiàn)活塞環(huán)、支撐環(huán)及缸套仍存在磨損。
3.3 活塞結(jié)構(gòu)
該壓縮機新氫一級活塞結(jié)構(gòu)為組合式,是由兩部分組成,通過超級螺母進行預(yù)緊連接,在靠近缸頭活塞部位第一個活塞環(huán)槽內(nèi)有一個直徑為φ10mm 的小孔(見圖5)。前期拆檢壓縮機進行檢修過程中發(fā)現(xiàn)該孔邊緣有被氣體吹蝕的痕跡,并且靠近小孔的活塞環(huán)、支撐環(huán)吹蝕的都比較嚴重。分析認為壓縮機在實際運行過程中,高速帶壓氣體通過小孔對活塞環(huán)、支撐環(huán)及缸壁造成影響。
2012年4月對新氫缸一級活塞進行更換,并且使用焊接的辦法堵住了小孔,試運機組一個月后同樣又出現(xiàn)活塞環(huán)、支撐環(huán)磨損的現(xiàn)象。通過廠家了解到該小孔的設(shè)置可以保證活塞在實際的工作中端面的壓力平衡,使得活塞端面不會產(chǎn)生變形,同時在活塞進行拆卸的過程中氣體排出去后,方便檢修人員對活塞進行拆卸,起到安全孔的作用。
3.4 活塞超級螺母預(yù)緊力
300萬K-101B壓縮機新氫缸一級活塞為組合式,通過M68mm的超級螺母進行預(yù)緊,在超級螺母四周均布12個M16的小螺母(見圖6)。按照圖紙上的要求,應(yīng)先預(yù)緊固超級螺母,并且在超級螺母和活塞端面預(yù)留1~3mm間隙,然后開始對稱緊固12個小螺栓,通過螺栓的拉伸從而緊固活塞。下面對現(xiàn)場實際預(yù)緊的螺栓緊力進行校核:
擰緊力矩=扭矩系數(shù)·預(yù)緊力·螺栓公稱直徑(1)
公式(1)中扭矩系數(shù)一般取0.11~0.15;預(yù)緊力按照圖紙要求為975kN,按照公式(2)
F=K·R/Z·m·f (2)
其中K——可靠性系數(shù),一般取1.1~1.3
Z——螺栓個數(shù)
f——結(jié)合面間的摩擦系數(shù),一般取0.08
m——摩擦面的數(shù)量
F——每個螺栓所需的預(yù)緊力
R——橫向載荷
因此作用在每個小螺母上的預(yù)緊力就是
F=1.2×975/12×12×0.08
=101.56 kN
螺紋的公稱直徑為M16,取D=0.016m
通過計算得
擰緊扭矩=0.13×101.56×0.012m
=160Nm≤192Nm
現(xiàn)場圖紙要求緊固力矩為160Nm,可以根據(jù)現(xiàn)場實際需求,適當增大緊固力矩,但不能超過標注緊固力矩的120%,即為≤192Nm。因為扭矩系數(shù)的選取根據(jù)螺栓的實驗數(shù)據(jù)所得,廠家在生產(chǎn)時沒有將具體數(shù)值標注,所以只能通過估算選取中間值。如果現(xiàn)場緊固力矩小于160Nm,活塞在實際運行過程中就會在結(jié)合面存有間隙,壓縮到氣體通過該處間隙進入到活塞體,排氣過程中再通過該處間隙和安全孔排出,這樣活塞環(huán)就會由于密封比壓失衡,失去密封作用,造成活塞環(huán)被吹蝕,加劇活塞環(huán)磨損。按要求檢修過程緊固力矩定在180Nm,仍沒有解決活塞環(huán)磨損問題。
3.5 注油量
通過對該壓縮機潤滑油進行分析,300萬K-101B壓縮機使用的潤滑油為美孚威格力533,目前獨山子煉油廠所有往復(fù)壓縮機均使用此潤滑油。廠家要求壓縮機氣缸注油量為11~15滴/min,現(xiàn)場新氫缸一級原先的注油頭只有一個在十點鐘方向,實際測量注油量滿足使用要求,考慮到機組在實際運行過程中注油點只有一個會注油不均勻,因此現(xiàn)場在新氫缸一級缸頭2點鐘方向增加一個注油點,調(diào)整兩個注油點的注油量為8~10滴/min,這樣新氫缸一級缸頭總的注油量就為16~20滴/min。通過檢修拆檢活塞組件可以看到,潤滑油在活塞環(huán)及支撐環(huán)表面潤滑均勻。前期和壓縮機廠家技術(shù)人員進行交流,試圖通過增大或減少注油量來驗證活塞環(huán)及支撐環(huán)磨損的現(xiàn)象,但是效果都不是很理想,仍然會出現(xiàn)活塞環(huán)及支撐環(huán)磨損。
4、改造方案內(nèi)容及具體措施
4.1方案論證
正常情況下,壓縮機的活塞環(huán)和支承環(huán)壽命應(yīng)該在6000h以上(常規(guī)介質(zhì),無油或少油工況),當壓縮機的氣缸出現(xiàn)正常磨損,或活塞環(huán)和支承環(huán)的材質(zhì)有所改變,活塞環(huán)和支承環(huán)壽命可能有所降低,但絕對不會出現(xiàn)只能用一兩天的異常狀況。如果發(fā)生這種異常狀況,一定是壓縮機某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了嚴重問題。通過和沈陽遠大壓縮機廠技術(shù)人員交流分析認為,原機活塞環(huán)數(shù)列設(shè)計較少,24kg的壓差分布在5個活塞環(huán)上(見圖7),各個活塞環(huán)承受的徑向壓力(背壓) 過大(尤其是最外端兩側(cè)的2個環(huán)),這是活塞環(huán)異常磨損的主要原因。由于支撐環(huán)和活塞環(huán)設(shè)計為斜切口,在壓差作用下活塞環(huán)產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)屬正常情況。根據(jù)國內(nèi)壓縮機設(shè)計的習(xí)慣及有關(guān)公司長期設(shè)計、改造氫氣壓縮機的經(jīng)驗,對比分析發(fā)現(xiàn)該壓縮機活塞環(huán)數(shù)量偏少,易造成單個活塞環(huán)承受徑向力過大出現(xiàn)磨損加劇。
活塞環(huán)的設(shè)計依據(jù):材料和數(shù)量取決于壓縮氣體的種類和作用在活塞上的壓差?;钊h(huán)設(shè)計基本原則(以空氣為介質(zhì)的經(jīng)驗公式):按密封壓力差(單位kg)開平方,然后圓整。再根據(jù)潤滑情況和氣體特性適當調(diào)整。有油潤滑活塞環(huán)可以適當少點,無油潤滑適當增加;氣體分子量大,容易密封,活塞環(huán)可以少點,氣體分子量小,難于密封,數(shù)量必須增加。同等工況下,氫氣壓縮機的活塞環(huán)數(shù)量至少比空氣壓縮機增加50%,最好翻倍。
類似工況活塞環(huán)設(shè)計舉例:60×104t/a餾分油加氫裂化裝置新氫壓縮機C-1002一級氣缸工況:氣缸直徑:280mm;曲軸轉(zhuǎn)速:300r/min;活塞行程:350mm;入口壓力:2.4MPa;出口壓力:5.96MPa;入口溫度:40℃。該機活塞兩側(cè)差壓3.5MPa,活塞環(huán)設(shè)計數(shù)量為6根。符合以空氣為介質(zhì)的經(jīng)驗公式。
4.2 改造實施
該壓縮機一級出口壓力降低后更換新活塞組件后效果立竿見影,解決活塞環(huán)密封效果差的核心問題是增加活塞環(huán)數(shù)量,降級各個活塞環(huán)的背壓,進而減小其外圓周與氣缸鏡面間的磨損。
(1)原活塞體結(jié)構(gòu)允許直接增加活塞環(huán)1根,兩活塞環(huán)槽間隔約8mm,進行強度校核以及長周期運行條件評判,不建議在原活塞體上改造。根據(jù)測量校驗采取在活塞體長度不變的情況下重新制作新活塞的方法,合理均勻布置活塞環(huán),支撐環(huán)數(shù)列、寬度、厚度不做改改變,位置稍作調(diào)整,采用PTFE材料的活塞環(huán)根據(jù)改造活塞體具體尺寸重新設(shè)計制作。經(jīng)過計算活塞在增設(shè)環(huán)槽后減小的質(zhì)量對運行影響很小,因此改造方案確定執(zhí)行。
(2)超級螺栓緊固力矩不夠應(yīng)該不是問題的主要原因,分體式活塞間的空腔可做密封處理。在活塞環(huán)槽底部約φ3mm的孔被堵的情況下,只需在分體活塞端面結(jié)合部位增設(shè)密封圈即可,防止氣體竄動。
改造后的活塞組件結(jié)構(gòu)與舊活塞組件不同點主要在以下幾個方面:
?。╝)新活塞組件為6根活塞環(huán),舊活塞組件為5根活塞環(huán);
?。╞)新活塞環(huán)的位置在活塞上對稱分布前后各3組,舊活塞環(huán)位置分布是活塞缸頭側(cè)為3組,曲軸側(cè)為2組;
?。╟)支撐環(huán)位置新活塞組件在活塞中間布置,舊組件在活塞2個端面布置;
?。╠)新活塞組件沒有設(shè)置安全孔,舊活塞組件在靠近缸頭側(cè)第一道活塞環(huán)槽內(nèi)設(shè)置有安全孔;
?。╡)新活塞組件超級螺母有密封圈進行密封,舊活塞組件超級螺母沒有密封設(shè)施。
5、實施效果
該壓縮機自2016年10月份檢修完畢后開機運行至今,現(xiàn)場狀態(tài)監(jiān)測機組運行平穩(wěn),一級缸出口壓力穩(wěn)定在4.61~4.71MPa之間,壓比恒定在1.91~1.92之間,滿足工藝生產(chǎn)需求,實現(xiàn)了長周期運行。文章中提到的故障分析及處理方法,希望能夠給同類型往復(fù)壓縮機的檢修及故障分析提供借鑒。
6、結(jié)語
通過幾年來在機動處、鉗工車間及加氫聯(lián)合車間的共同努力下解決了300萬tK-101B壓縮機新氫缸一級活塞壞及支撐環(huán)磨損的問題,期間對可能造成故障的原因進行逐一論證排查。每次故障數(shù)據(jù)進行認真分析總結(jié),并且召開故障分析會,總結(jié)論證方案的可行性,這些數(shù)據(jù)的不斷積累為后期設(shè)備改造及故障分析提供很好的數(shù)據(jù)支持,最終通過設(shè)備改造,解決了壓縮機一級活塞環(huán)及支撐環(huán)磨損的原因,確保了關(guān)鍵機組長周期運行,實現(xiàn)裝置平穩(wěn)生產(chǎn)。
參考文獻
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獨山子煉油廠300萬t直餾柴油加氫氫氣壓縮機設(shè)備型號為2+1SVL320,機組類型為往復(fù)活塞式H型水平對置平衡型壓縮機,制造廠家為德國諾曼埃索公司,是該廠關(guān)鍵設(shè)備。該壓縮機為2007年12月新建300萬t直餾柴油加氫裝置新安裝機組,共安裝2臺。其新氫段為2缸2級壓縮,循環(huán)氫段為兩缸單級壓縮,工藝編號為K-101A、B,2011年9月對壓縮機K-101B進行大修,拆檢發(fā)現(xiàn)循環(huán)氫南缸靠近缸頭側(cè)活塞環(huán)斷裂(見圖1),其它缸活塞環(huán)棱角處有輕微的坑點,對該壓縮機所有的活塞環(huán)進行更換。自檢修后該壓縮機運行五年來頻繁出現(xiàn)新氫一級出口壓力低故障,壓縮機在運行過程中在靠近氣缸缸體部位伴隨有氣流竄動的聲音,進行拆檢主要故障現(xiàn)象為活塞環(huán)、支撐環(huán)磨損嚴重、氣缸粗糙度值變大。5年以來共對新氫一級缸活塞環(huán)磨損問題檢修26次,加上其它故障,該壓縮機平均運行周期不足2個月。由于運行周期短,給裝置安全生產(chǎn)帶來隱患,該問題亟待解決。通過對該壓縮機維護管理升級及對故障原因進行逐一分析排查,最終通過對設(shè)備進行改造,解決了新氫缸一級出口壓力低故障,延長了壓縮機運行周期,確保裝置平穩(wěn)生產(chǎn)。
2、故障現(xiàn)象
通過對壓縮機一級缸拆檢查看故障現(xiàn)象為壓縮機活塞環(huán)、支撐環(huán)均出現(xiàn)不同程度的磨損(見圖2、圖3),在活塞環(huán)及支撐環(huán)端面有氣體吹蝕的痕跡,活塞環(huán)徑向最大的磨損量在1.5~2.0mm范圍內(nèi),支撐環(huán)徑向最大磨損量在0.30~0.40mm范圍內(nèi),氣缸缸套表面運行一段時間后出現(xiàn)粗糙度磨損加劇的現(xiàn)象(見圖4),原始缸套表面測量粗糙度為Ra0.5~0.6μm,磨損后現(xiàn)場實際測量粗糙度為Ra1.5~1.8μm,超過標準范圍。
3、故障原因分析
3.1 活塞環(huán)、支撐環(huán)材質(zhì)
300萬K-101B壓縮機在投用的初期,隨機配件中有原壓縮機廠家(諾曼埃索)生產(chǎn)的活塞環(huán)及支撐環(huán),2011年9月更換原廠家配件,使用后運行周期較短。原廠家活塞環(huán)、支撐環(huán)材質(zhì)均為聚四氟乙烯(PTFE),該材質(zhì)的摩擦學(xué)性能隨溫度而變化,其中石墨能使PTFE基材料的摩擦系數(shù)減小,雖然本身耐磨性變差,但是對偶面磨損極小。分析認為原壓縮機廠家活塞環(huán)、支撐環(huán)材質(zhì)耐磨性差,后期通過和諾曼埃索廠家技術(shù)交流,建議使用PEEK材質(zhì)的活塞環(huán)及支撐環(huán),因為該材質(zhì)較硬,耐磨性好。在2012年4月至2016年10月期間,先后試用了溫州中大、沈陽遠大壓縮機廠、賀爾碧格等廠家生產(chǎn)的配件,這些廠家對活塞環(huán)及支撐環(huán)進行了材質(zhì)升級及結(jié)構(gòu)調(diào)整,通過填充不同的金屬組份來提高活塞環(huán)及支撐環(huán)的強度、耐磨性。但是從使用效果來看都不是很好,壓縮機運行一段時間后仍然出現(xiàn)新氫一級壓力低、活塞環(huán)及支撐環(huán)磨損現(xiàn)象。
3.2 氣缸缸套材質(zhì)
300萬K-101B壓縮機隨機安裝的缸套材質(zhì)為普通鑄鐵,2012年2月拆檢測量新氫一、二級缸套表面粗糙度分別為Ra1.2μm、Ra1.5μm,已經(jīng)超出壓縮機檢修規(guī)程SHS01020-2004所規(guī)定的壓縮機缸套表面粗糙度一般值0.6μm。從缸套磨損的現(xiàn)象來看主要是表面有不規(guī)則的氣體吹蝕的痕跡,分析認為氣缸缸套材質(zhì)耐磨性差,表面粗糙度加劇升高后,造成活塞環(huán)及支撐環(huán)磨損。2012年5月及9月先后更換了新氫缸一、二級氣缸缸套,此次更換的缸套是由沈陽遠大壓縮機廠家生產(chǎn),對缸套材質(zhì)進行了升級,由原先的普通鑄鐵改為球墨鑄鐵。但是2013年11月該壓縮機同樣出現(xiàn)了新氫一級出口壓力低現(xiàn)象,拆檢氣缸進行檢查,發(fā)現(xiàn)活塞環(huán)、支撐環(huán)及缸套仍存在磨損。
3.3 活塞結(jié)構(gòu)
該壓縮機新氫一級活塞結(jié)構(gòu)為組合式,是由兩部分組成,通過超級螺母進行預(yù)緊連接,在靠近缸頭活塞部位第一個活塞環(huán)槽內(nèi)有一個直徑為φ10mm 的小孔(見圖5)。前期拆檢壓縮機進行檢修過程中發(fā)現(xiàn)該孔邊緣有被氣體吹蝕的痕跡,并且靠近小孔的活塞環(huán)、支撐環(huán)吹蝕的都比較嚴重。分析認為壓縮機在實際運行過程中,高速帶壓氣體通過小孔對活塞環(huán)、支撐環(huán)及缸壁造成影響。
2012年4月對新氫缸一級活塞進行更換,并且使用焊接的辦法堵住了小孔,試運機組一個月后同樣又出現(xiàn)活塞環(huán)、支撐環(huán)磨損的現(xiàn)象。通過廠家了解到該小孔的設(shè)置可以保證活塞在實際的工作中端面的壓力平衡,使得活塞端面不會產(chǎn)生變形,同時在活塞進行拆卸的過程中氣體排出去后,方便檢修人員對活塞進行拆卸,起到安全孔的作用。
3.4 活塞超級螺母預(yù)緊力
300萬K-101B壓縮機新氫缸一級活塞為組合式,通過M68mm的超級螺母進行預(yù)緊,在超級螺母四周均布12個M16的小螺母(見圖6)。按照圖紙上的要求,應(yīng)先預(yù)緊固超級螺母,并且在超級螺母和活塞端面預(yù)留1~3mm間隙,然后開始對稱緊固12個小螺栓,通過螺栓的拉伸從而緊固活塞。下面對現(xiàn)場實際預(yù)緊的螺栓緊力進行校核:
擰緊力矩=扭矩系數(shù)·預(yù)緊力·螺栓公稱直徑(1)
公式(1)中扭矩系數(shù)一般取0.11~0.15;預(yù)緊力按照圖紙要求為975kN,按照公式(2)
F=K·R/Z·m·f (2)
其中K——可靠性系數(shù),一般取1.1~1.3
Z——螺栓個數(shù)
f——結(jié)合面間的摩擦系數(shù),一般取0.08
m——摩擦面的數(shù)量
F——每個螺栓所需的預(yù)緊力
R——橫向載荷
因此作用在每個小螺母上的預(yù)緊力就是
F=1.2×975/12×12×0.08
=101.56 kN
螺紋的公稱直徑為M16,取D=0.016m
通過計算得
擰緊扭矩=0.13×101.56×0.012m
=160Nm≤192Nm
現(xiàn)場圖紙要求緊固力矩為160Nm,可以根據(jù)現(xiàn)場實際需求,適當增大緊固力矩,但不能超過標注緊固力矩的120%,即為≤192Nm。因為扭矩系數(shù)的選取根據(jù)螺栓的實驗數(shù)據(jù)所得,廠家在生產(chǎn)時沒有將具體數(shù)值標注,所以只能通過估算選取中間值。如果現(xiàn)場緊固力矩小于160Nm,活塞在實際運行過程中就會在結(jié)合面存有間隙,壓縮到氣體通過該處間隙進入到活塞體,排氣過程中再通過該處間隙和安全孔排出,這樣活塞環(huán)就會由于密封比壓失衡,失去密封作用,造成活塞環(huán)被吹蝕,加劇活塞環(huán)磨損。按要求檢修過程緊固力矩定在180Nm,仍沒有解決活塞環(huán)磨損問題。
3.5 注油量
通過對該壓縮機潤滑油進行分析,300萬K-101B壓縮機使用的潤滑油為美孚威格力533,目前獨山子煉油廠所有往復(fù)壓縮機均使用此潤滑油。廠家要求壓縮機氣缸注油量為11~15滴/min,現(xiàn)場新氫缸一級原先的注油頭只有一個在十點鐘方向,實際測量注油量滿足使用要求,考慮到機組在實際運行過程中注油點只有一個會注油不均勻,因此現(xiàn)場在新氫缸一級缸頭2點鐘方向增加一個注油點,調(diào)整兩個注油點的注油量為8~10滴/min,這樣新氫缸一級缸頭總的注油量就為16~20滴/min。通過檢修拆檢活塞組件可以看到,潤滑油在活塞環(huán)及支撐環(huán)表面潤滑均勻。前期和壓縮機廠家技術(shù)人員進行交流,試圖通過增大或減少注油量來驗證活塞環(huán)及支撐環(huán)磨損的現(xiàn)象,但是效果都不是很理想,仍然會出現(xiàn)活塞環(huán)及支撐環(huán)磨損。
4、改造方案內(nèi)容及具體措施
4.1方案論證
正常情況下,壓縮機的活塞環(huán)和支承環(huán)壽命應(yīng)該在6000h以上(常規(guī)介質(zhì),無油或少油工況),當壓縮機的氣缸出現(xiàn)正常磨損,或活塞環(huán)和支承環(huán)的材質(zhì)有所改變,活塞環(huán)和支承環(huán)壽命可能有所降低,但絕對不會出現(xiàn)只能用一兩天的異常狀況。如果發(fā)生這種異常狀況,一定是壓縮機某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了嚴重問題。通過和沈陽遠大壓縮機廠技術(shù)人員交流分析認為,原機活塞環(huán)數(shù)列設(shè)計較少,24kg的壓差分布在5個活塞環(huán)上(見圖7),各個活塞環(huán)承受的徑向壓力(背壓) 過大(尤其是最外端兩側(cè)的2個環(huán)),這是活塞環(huán)異常磨損的主要原因。由于支撐環(huán)和活塞環(huán)設(shè)計為斜切口,在壓差作用下活塞環(huán)產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)屬正常情況。根據(jù)國內(nèi)壓縮機設(shè)計的習(xí)慣及有關(guān)公司長期設(shè)計、改造氫氣壓縮機的經(jīng)驗,對比分析發(fā)現(xiàn)該壓縮機活塞環(huán)數(shù)量偏少,易造成單個活塞環(huán)承受徑向力過大出現(xiàn)磨損加劇。
活塞環(huán)的設(shè)計依據(jù):材料和數(shù)量取決于壓縮氣體的種類和作用在活塞上的壓差?;钊h(huán)設(shè)計基本原則(以空氣為介質(zhì)的經(jīng)驗公式):按密封壓力差(單位kg)開平方,然后圓整。再根據(jù)潤滑情況和氣體特性適當調(diào)整。有油潤滑活塞環(huán)可以適當少點,無油潤滑適當增加;氣體分子量大,容易密封,活塞環(huán)可以少點,氣體分子量小,難于密封,數(shù)量必須增加。同等工況下,氫氣壓縮機的活塞環(huán)數(shù)量至少比空氣壓縮機增加50%,最好翻倍。
類似工況活塞環(huán)設(shè)計舉例:60×104t/a餾分油加氫裂化裝置新氫壓縮機C-1002一級氣缸工況:氣缸直徑:280mm;曲軸轉(zhuǎn)速:300r/min;活塞行程:350mm;入口壓力:2.4MPa;出口壓力:5.96MPa;入口溫度:40℃。該機活塞兩側(cè)差壓3.5MPa,活塞環(huán)設(shè)計數(shù)量為6根。符合以空氣為介質(zhì)的經(jīng)驗公式。
4.2 改造實施
該壓縮機一級出口壓力降低后更換新活塞組件后效果立竿見影,解決活塞環(huán)密封效果差的核心問題是增加活塞環(huán)數(shù)量,降級各個活塞環(huán)的背壓,進而減小其外圓周與氣缸鏡面間的磨損。
(1)原活塞體結(jié)構(gòu)允許直接增加活塞環(huán)1根,兩活塞環(huán)槽間隔約8mm,進行強度校核以及長周期運行條件評判,不建議在原活塞體上改造。根據(jù)測量校驗采取在活塞體長度不變的情況下重新制作新活塞的方法,合理均勻布置活塞環(huán),支撐環(huán)數(shù)列、寬度、厚度不做改改變,位置稍作調(diào)整,采用PTFE材料的活塞環(huán)根據(jù)改造活塞體具體尺寸重新設(shè)計制作。經(jīng)過計算活塞在增設(shè)環(huán)槽后減小的質(zhì)量對運行影響很小,因此改造方案確定執(zhí)行。
(2)超級螺栓緊固力矩不夠應(yīng)該不是問題的主要原因,分體式活塞間的空腔可做密封處理。在活塞環(huán)槽底部約φ3mm的孔被堵的情況下,只需在分體活塞端面結(jié)合部位增設(shè)密封圈即可,防止氣體竄動。
改造后的活塞組件結(jié)構(gòu)與舊活塞組件不同點主要在以下幾個方面:
?。╝)新活塞組件為6根活塞環(huán),舊活塞組件為5根活塞環(huán);
?。╞)新活塞環(huán)的位置在活塞上對稱分布前后各3組,舊活塞環(huán)位置分布是活塞缸頭側(cè)為3組,曲軸側(cè)為2組;
?。╟)支撐環(huán)位置新活塞組件在活塞中間布置,舊組件在活塞2個端面布置;
?。╠)新活塞組件沒有設(shè)置安全孔,舊活塞組件在靠近缸頭側(cè)第一道活塞環(huán)槽內(nèi)設(shè)置有安全孔;
?。╡)新活塞組件超級螺母有密封圈進行密封,舊活塞組件超級螺母沒有密封設(shè)施。
5、實施效果
該壓縮機自2016年10月份檢修完畢后開機運行至今,現(xiàn)場狀態(tài)監(jiān)測機組運行平穩(wěn),一級缸出口壓力穩(wěn)定在4.61~4.71MPa之間,壓比恒定在1.91~1.92之間,滿足工藝生產(chǎn)需求,實現(xiàn)了長周期運行。文章中提到的故障分析及處理方法,希望能夠給同類型往復(fù)壓縮機的檢修及故障分析提供借鑒。
6、結(jié)語
通過幾年來在機動處、鉗工車間及加氫聯(lián)合車間的共同努力下解決了300萬tK-101B壓縮機新氫缸一級活塞壞及支撐環(huán)磨損的問題,期間對可能造成故障的原因進行逐一論證排查。每次故障數(shù)據(jù)進行認真分析總結(jié),并且召開故障分析會,總結(jié)論證方案的可行性,這些數(shù)據(jù)的不斷積累為后期設(shè)備改造及故障分析提供很好的數(shù)據(jù)支持,最終通過設(shè)備改造,解決了壓縮機一級活塞環(huán)及支撐環(huán)磨損的原因,確保了關(guān)鍵機組長周期運行,實現(xiàn)裝置平穩(wěn)生產(chǎn)。
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