【壓縮機網(wǎng)】空壓機的種類有很多,但其供氣控制方式幾乎都是采用加、卸載控制方式。該供氣方式雖然原理簡單、操作方便,但存在耗電量高、進氣閥易損壞、供氣壓力不穩(wěn)定等問題。
傳統(tǒng)空壓機供氣系統(tǒng)電能浪費分析
1、傳統(tǒng)空壓機的工作狀態(tài)主要有兩種:一種是加載狀態(tài),另一種是空載狀態(tài)。
(1)加載時的電能消耗
加載狀態(tài)時,在壓力達到最小值后,原控制方式?jīng)Q定其壓力會繼續(xù)上升直到最大壓力值。在加壓過程中,一定要向外界釋放更多的熱量,從而導致電能損失。另一方面,高于壓力最大值的氣體在進入氣動元件前,其壓力需要經(jīng)過減壓閥減壓,這一過程同樣是一個耗能過程。
(2)卸載時電能的消耗
空載狀態(tài)時,當壓力達到壓力最大值時,空壓機通過如下方法來降壓卸載:關閉進氣閥使電機處于空轉(zhuǎn)狀態(tài),同時將分離罐中多余的壓縮空氣通過放空閥放空。這種調(diào)節(jié)方法要造成很大的能量浪費。據(jù)測算,空壓機卸載時的能耗約占空壓機滿載運行時的10%~25%,這還是在卸載時間所占比例不大的情況下。換言之,該空壓機20%左右的時間處于空載狀態(tài),在作無用功。很明顯在加卸載供氣控制方式下,空壓機電機存在很大的節(jié)能空間。
2、傳統(tǒng)空壓機壓力控制是上下限控制,首先根據(jù)生產(chǎn)設備的最低壓力要求,設定空壓機輸出壓力的下限,也就是空壓機開始加載的壓力;再在最低壓力上加1帕左右,作為空壓機輸出壓力的上限,即開始卸載的壓力。空壓機的輸出工作壓力將在上下限之間波動??諌簷C的功率消耗和輸出壓力成正比,輸出的壓力越高消耗的功率也越大。從輸出壓力的下限到上限的1帕的壓差將多消耗總功率的7-10%。
3、傳統(tǒng)供氣空壓機系統(tǒng)中,如果有多臺空壓機同時運行,每臺空壓機的輸出壓力都將隨著管網(wǎng)的壓力波動在上下限間波動,所以每臺機都多消耗7-10%的額定功率。
4、傳統(tǒng)空壓機供氣系統(tǒng)中運行參數(shù)的設定不同也會造成空壓機用電量的不同,必須根據(jù)用氣工況進行設定,才能達到最經(jīng)濟的運行效果。
5、傳統(tǒng)空壓機供氣系統(tǒng)由于電機不允許頻繁啟動,導致在用氣量少的時候電機仍然要空載運行,浪費電能。經(jīng)常卸載和加載導致整個氣網(wǎng)壓力經(jīng)常變化,不能保持恒定的工作壓力。
空壓機恒壓供氣系統(tǒng)改造案例分析
1、原供氣系統(tǒng)介紹
以我們10月改造過某廠壽力的二臺空壓機為例,原空壓機供氣系統(tǒng)采用兩臺空壓機工頻供電運行。下限壓力為0.5MPa,上限壓力為0.7MPa。跟據(jù)生產(chǎn)情況白天兩臺同時運行,晚上一臺運行。一般工作情況為工作20分鐘后壓力達到上限0.7MPa,停機5-7分鐘后壓力下降到下限0.5MPa。然后又重新啟動,如此循環(huán)工作。存在問題是由于工作空壓機是用工頻供電運行,電機的頻繁起停,對電機損害特別大,容易加速電機的老化。
另外,長期大氣壓供給很容易造成氣管爆裂,后來客戶為了不讓電機經(jīng)常啟動停止直接把卸壓排空閥壓力調(diào)至0.5MPa,這樣電機始終處于滿負荷運行,同時也浪費了很大一部分電能,降低了設備使用壽命。根據(jù)實地觀察,空壓機上限設定壓力為0.7MPa,下限為0.5MPa,而我們實際滿足工作用氣壓力為0.5MPa,因而必須實行恒壓供氣,均衡空壓機工作運行,以達到節(jié)能目的。
2、變頻恒壓供氣系統(tǒng)框圖
變頻空壓機工作流程如圖所示:
針對空壓機系統(tǒng)供氣控制方式存在的諸多問題,我們對二臺空壓機同時增加兩臺變頻調(diào)速器進行恒壓供氣控制。使用一臺160kW通用型變頻器和一臺110kW通用型變頻器,增加一臺PLC、一個觸摸屏,一個A/D轉(zhuǎn)換模塊,對該供氣系統(tǒng)進行節(jié)能改造。
根據(jù)要求,我們設計了一套實用性很強的方案,我們把空壓機供氣系統(tǒng)的儲氣罐壓力作為控制對象,用壓力變送器SP采集儲氣罐的壓力P轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘査徒oPLC自整定控制儀,與觸摸屏的壓力設定值SV作比較,并根據(jù)差值的大小按既定的PID控制模式進行運算,產(chǎn)生控制信號送變頻器,通過變頻裝置來控制電機的工作頻率與轉(zhuǎn)速,從而使實際壓力P始終接近設定壓力值SV。通過變頻器、壓力傳感器與PID自整定控制儀的有機結(jié)合,構(gòu)成供氣閉環(huán)自動控制系統(tǒng),自動調(diào)節(jié)空壓機的輸出壓力。使每臺空壓機的利用率均等,增加系統(tǒng)、管道壓力的穩(wěn)定性和可靠性,方便技術員控制和維護設備。
該恒壓供氣控制系統(tǒng)增加了手動自動功能,白天和夜間運行模式自動切換,并保留原有的控制和保護系統(tǒng)。另外,采用該方案后,空壓機電機從靜止到旋轉(zhuǎn)工作可由變頻裝置來啟動,實現(xiàn)了軟啟動,避免了啟動沖擊電流和啟動給空壓機帶來的機械沖擊。
3、系統(tǒng)配置
(1)硬件采用國內(nèi)頂尖品牌英威騰公司產(chǎn)品:
1)觸摸屏:VT070-N0CX-N 1臺
2)PLC:IVC1-1410 1臺
3)A/D模塊:IVC1-2AD 1臺
4)變頻器:CHF100A-160G/185P-4 1臺
5)變頻器:CHF100A-110G/132P-4 1臺
?。?)變頻器參數(shù)
P0-01=1:設定為1,運行指令由外部端子控制
P0-03=50:最大輸出頻率
P0-04=50:運行頻率上限
P0-05=25:下限頻率設定為25Hz
P0-07=7:頻率指令來源
P0-11=30:加速時間設定為30S,具體數(shù)值根據(jù)工況及生產(chǎn)要求
P0-12=30:減速時間設定為30S,具體數(shù)值根據(jù)工況及生產(chǎn)要求
注:請按實際工況設置參數(shù),以上參數(shù)只能供參考。
空壓機系統(tǒng)節(jié)能分析
1、節(jié)電率分析
1)空壓機屬于恒轉(zhuǎn)矩負載,即轉(zhuǎn)矩在不同速度下是相同的,但所需功率和速度成正比關系,所以當轉(zhuǎn)速降低時所需功率也隨之下降,從而達到節(jié)能的目的。
2)變頻空壓機的壓力設定可以是一點,即可以將滿足生產(chǎn)設備要求的最低壓力作為設定壓力,變頻空壓機將根據(jù)管網(wǎng)壓力上下波動的趨勢,調(diào)節(jié)空壓機轉(zhuǎn)速的快慢,甚至消除了空壓機的卸載運行,節(jié)約了電能。
3)由于變頻空壓機使得管網(wǎng)上下壓力穩(wěn)定,可以降低甚至消除壓力的波動,從而使系統(tǒng)中所有運行的空壓機都在一個滿足生產(chǎn)要求的較低的壓力下運行,減少了壓力向上波動造成的功率損失。
4)由于壓縮機不能排除在滿負載狀態(tài)下長時間運行的可能性,所以,只能按最大需求來決定電動機的容量,故設計容量一般偏大。在實際運行中,輕載運行的時間所占的比例是非常高的。如采用變頻調(diào)速,可大大提高運行時的工作效率。因此,節(jié)能潛力很大。
5)調(diào)節(jié)方式(如調(diào)節(jié)閥門開度和改變?nèi)~片的角度等),即使在需求量較小的情況下,也不能減小電動機的運行功率。采用了變頻調(diào)速后,當需求量較小的情況下,可降低電動機的轉(zhuǎn)速,減小電動機的運行功率,從而進一步實現(xiàn)節(jié)能。
6)單電動機拖動系統(tǒng)大多不能根據(jù)負載的輕重連續(xù)地調(diào)節(jié)。而采用了變頻調(diào)速后,則可以十分方便地進行連續(xù)調(diào)節(jié),能保持壓力、流量、溫度等參數(shù)的穩(wěn)定,從而大大提高壓縮機的工作性能。
根據(jù)統(tǒng)計分析所掌握的一手數(shù)據(jù),初步預算節(jié)電率為20%左右。
2、改造后其它各方面優(yōu)越性
1)可以大量節(jié)約電能;
2)采用獨特的空間矢量(SVPWM)調(diào)制方式;
3)操作簡單,具有鍵盤鎖定功能,防止誤操作;
4)電機運行噪聲大大降低;
5)供氣壓力平穩(wěn),提高了壓力控制精度;
6)空壓機的加卸載次數(shù)大大減少,降低進氣閥運行部件的磨損;
7)具有過載、過壓、過流、欠壓、電源缺相等自動保護功能;
8)在保證潤滑的前提下,對機械方面也是大有益處,由于轉(zhuǎn)動速度。
大部分時間在低于原設計轉(zhuǎn)速的情況下運行,各轉(zhuǎn)動部件的磨損大降低,空壓機的使用壽命得以延長。
綜上所述,采用PID自整定控制儀與變頻器為核心部件構(gòu)成的變頻恒壓供氣系統(tǒng),具有很強的實用性,為供氣領域的技術革新,為企業(yè)節(jié)省開支、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率、減少設備維護維修,提高企業(yè)形象等各方面開辟了切實有效的途徑。
1)節(jié)電:
160kW電機,運行時間按每天運行20小時,一個月30天,電機工作效率按80%計算,電費為0.6元/度,節(jié)電率按分析所得為30%。
每月節(jié)省電費=電機功率×運行時間×電機工作效率×電費×節(jié)電率=160×20×30×80%×0.6×20%=9216元
2)回收期:投資÷月節(jié)電=63000÷9216 =6.83個月(約7個月),故按上述工況計算分析,成本投資回收期約為7個月,投資周期短,回報高。如果每天使用更長的時間回收周期會縮短。
3)間接經(jīng)濟效益
減輕了主送電變壓器的負擔、增大了變壓器的寬裕度,因而增加了用戶的負荷使用容量;延長設備的使用壽命20%—30%;提高使用的安全保障,可減少設備維護支出25%—50%;可節(jié)約工時25%—50%。
傳統(tǒng)空壓機供氣系統(tǒng)電能浪費分析
1、傳統(tǒng)空壓機的工作狀態(tài)主要有兩種:一種是加載狀態(tài),另一種是空載狀態(tài)。
(1)加載時的電能消耗
加載狀態(tài)時,在壓力達到最小值后,原控制方式?jīng)Q定其壓力會繼續(xù)上升直到最大壓力值。在加壓過程中,一定要向外界釋放更多的熱量,從而導致電能損失。另一方面,高于壓力最大值的氣體在進入氣動元件前,其壓力需要經(jīng)過減壓閥減壓,這一過程同樣是一個耗能過程。
(2)卸載時電能的消耗
空載狀態(tài)時,當壓力達到壓力最大值時,空壓機通過如下方法來降壓卸載:關閉進氣閥使電機處于空轉(zhuǎn)狀態(tài),同時將分離罐中多余的壓縮空氣通過放空閥放空。這種調(diào)節(jié)方法要造成很大的能量浪費。據(jù)測算,空壓機卸載時的能耗約占空壓機滿載運行時的10%~25%,這還是在卸載時間所占比例不大的情況下。換言之,該空壓機20%左右的時間處于空載狀態(tài),在作無用功。很明顯在加卸載供氣控制方式下,空壓機電機存在很大的節(jié)能空間。
2、傳統(tǒng)空壓機壓力控制是上下限控制,首先根據(jù)生產(chǎn)設備的最低壓力要求,設定空壓機輸出壓力的下限,也就是空壓機開始加載的壓力;再在最低壓力上加1帕左右,作為空壓機輸出壓力的上限,即開始卸載的壓力。空壓機的輸出工作壓力將在上下限之間波動??諌簷C的功率消耗和輸出壓力成正比,輸出的壓力越高消耗的功率也越大。從輸出壓力的下限到上限的1帕的壓差將多消耗總功率的7-10%。
3、傳統(tǒng)供氣空壓機系統(tǒng)中,如果有多臺空壓機同時運行,每臺空壓機的輸出壓力都將隨著管網(wǎng)的壓力波動在上下限間波動,所以每臺機都多消耗7-10%的額定功率。
4、傳統(tǒng)空壓機供氣系統(tǒng)中運行參數(shù)的設定不同也會造成空壓機用電量的不同,必須根據(jù)用氣工況進行設定,才能達到最經(jīng)濟的運行效果。
5、傳統(tǒng)空壓機供氣系統(tǒng)由于電機不允許頻繁啟動,導致在用氣量少的時候電機仍然要空載運行,浪費電能。經(jīng)常卸載和加載導致整個氣網(wǎng)壓力經(jīng)常變化,不能保持恒定的工作壓力。
空壓機恒壓供氣系統(tǒng)改造案例分析
1、原供氣系統(tǒng)介紹
以我們10月改造過某廠壽力的二臺空壓機為例,原空壓機供氣系統(tǒng)采用兩臺空壓機工頻供電運行。下限壓力為0.5MPa,上限壓力為0.7MPa。跟據(jù)生產(chǎn)情況白天兩臺同時運行,晚上一臺運行。一般工作情況為工作20分鐘后壓力達到上限0.7MPa,停機5-7分鐘后壓力下降到下限0.5MPa。然后又重新啟動,如此循環(huán)工作。存在問題是由于工作空壓機是用工頻供電運行,電機的頻繁起停,對電機損害特別大,容易加速電機的老化。
另外,長期大氣壓供給很容易造成氣管爆裂,后來客戶為了不讓電機經(jīng)常啟動停止直接把卸壓排空閥壓力調(diào)至0.5MPa,這樣電機始終處于滿負荷運行,同時也浪費了很大一部分電能,降低了設備使用壽命。根據(jù)實地觀察,空壓機上限設定壓力為0.7MPa,下限為0.5MPa,而我們實際滿足工作用氣壓力為0.5MPa,因而必須實行恒壓供氣,均衡空壓機工作運行,以達到節(jié)能目的。
2、變頻恒壓供氣系統(tǒng)框圖
變頻空壓機工作流程如圖所示:
針對空壓機系統(tǒng)供氣控制方式存在的諸多問題,我們對二臺空壓機同時增加兩臺變頻調(diào)速器進行恒壓供氣控制。使用一臺160kW通用型變頻器和一臺110kW通用型變頻器,增加一臺PLC、一個觸摸屏,一個A/D轉(zhuǎn)換模塊,對該供氣系統(tǒng)進行節(jié)能改造。
根據(jù)要求,我們設計了一套實用性很強的方案,我們把空壓機供氣系統(tǒng)的儲氣罐壓力作為控制對象,用壓力變送器SP采集儲氣罐的壓力P轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘査徒oPLC自整定控制儀,與觸摸屏的壓力設定值SV作比較,并根據(jù)差值的大小按既定的PID控制模式進行運算,產(chǎn)生控制信號送變頻器,通過變頻裝置來控制電機的工作頻率與轉(zhuǎn)速,從而使實際壓力P始終接近設定壓力值SV。通過變頻器、壓力傳感器與PID自整定控制儀的有機結(jié)合,構(gòu)成供氣閉環(huán)自動控制系統(tǒng),自動調(diào)節(jié)空壓機的輸出壓力。使每臺空壓機的利用率均等,增加系統(tǒng)、管道壓力的穩(wěn)定性和可靠性,方便技術員控制和維護設備。
該恒壓供氣控制系統(tǒng)增加了手動自動功能,白天和夜間運行模式自動切換,并保留原有的控制和保護系統(tǒng)。另外,采用該方案后,空壓機電機從靜止到旋轉(zhuǎn)工作可由變頻裝置來啟動,實現(xiàn)了軟啟動,避免了啟動沖擊電流和啟動給空壓機帶來的機械沖擊。
3、系統(tǒng)配置
(1)硬件采用國內(nèi)頂尖品牌英威騰公司產(chǎn)品:
1)觸摸屏:VT070-N0CX-N 1臺
2)PLC:IVC1-1410 1臺
3)A/D模塊:IVC1-2AD 1臺
4)變頻器:CHF100A-160G/185P-4 1臺
5)變頻器:CHF100A-110G/132P-4 1臺
?。?)變頻器參數(shù)
P0-01=1:設定為1,運行指令由外部端子控制
P0-03=50:最大輸出頻率
P0-04=50:運行頻率上限
P0-05=25:下限頻率設定為25Hz
P0-07=7:頻率指令來源
P0-11=30:加速時間設定為30S,具體數(shù)值根據(jù)工況及生產(chǎn)要求
P0-12=30:減速時間設定為30S,具體數(shù)值根據(jù)工況及生產(chǎn)要求
注:請按實際工況設置參數(shù),以上參數(shù)只能供參考。
空壓機系統(tǒng)節(jié)能分析
1、節(jié)電率分析
1)空壓機屬于恒轉(zhuǎn)矩負載,即轉(zhuǎn)矩在不同速度下是相同的,但所需功率和速度成正比關系,所以當轉(zhuǎn)速降低時所需功率也隨之下降,從而達到節(jié)能的目的。
2)變頻空壓機的壓力設定可以是一點,即可以將滿足生產(chǎn)設備要求的最低壓力作為設定壓力,變頻空壓機將根據(jù)管網(wǎng)壓力上下波動的趨勢,調(diào)節(jié)空壓機轉(zhuǎn)速的快慢,甚至消除了空壓機的卸載運行,節(jié)約了電能。
3)由于變頻空壓機使得管網(wǎng)上下壓力穩(wěn)定,可以降低甚至消除壓力的波動,從而使系統(tǒng)中所有運行的空壓機都在一個滿足生產(chǎn)要求的較低的壓力下運行,減少了壓力向上波動造成的功率損失。
4)由于壓縮機不能排除在滿負載狀態(tài)下長時間運行的可能性,所以,只能按最大需求來決定電動機的容量,故設計容量一般偏大。在實際運行中,輕載運行的時間所占的比例是非常高的。如采用變頻調(diào)速,可大大提高運行時的工作效率。因此,節(jié)能潛力很大。
5)調(diào)節(jié)方式(如調(diào)節(jié)閥門開度和改變?nèi)~片的角度等),即使在需求量較小的情況下,也不能減小電動機的運行功率。采用了變頻調(diào)速后,當需求量較小的情況下,可降低電動機的轉(zhuǎn)速,減小電動機的運行功率,從而進一步實現(xiàn)節(jié)能。
6)單電動機拖動系統(tǒng)大多不能根據(jù)負載的輕重連續(xù)地調(diào)節(jié)。而采用了變頻調(diào)速后,則可以十分方便地進行連續(xù)調(diào)節(jié),能保持壓力、流量、溫度等參數(shù)的穩(wěn)定,從而大大提高壓縮機的工作性能。
根據(jù)統(tǒng)計分析所掌握的一手數(shù)據(jù),初步預算節(jié)電率為20%左右。
2、改造后其它各方面優(yōu)越性
1)可以大量節(jié)約電能;
2)采用獨特的空間矢量(SVPWM)調(diào)制方式;
3)操作簡單,具有鍵盤鎖定功能,防止誤操作;
4)電機運行噪聲大大降低;
5)供氣壓力平穩(wěn),提高了壓力控制精度;
6)空壓機的加卸載次數(shù)大大減少,降低進氣閥運行部件的磨損;
7)具有過載、過壓、過流、欠壓、電源缺相等自動保護功能;
8)在保證潤滑的前提下,對機械方面也是大有益處,由于轉(zhuǎn)動速度。
大部分時間在低于原設計轉(zhuǎn)速的情況下運行,各轉(zhuǎn)動部件的磨損大降低,空壓機的使用壽命得以延長。
綜上所述,采用PID自整定控制儀與變頻器為核心部件構(gòu)成的變頻恒壓供氣系統(tǒng),具有很強的實用性,為供氣領域的技術革新,為企業(yè)節(jié)省開支、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率、減少設備維護維修,提高企業(yè)形象等各方面開辟了切實有效的途徑。
1)節(jié)電:
160kW電機,運行時間按每天運行20小時,一個月30天,電機工作效率按80%計算,電費為0.6元/度,節(jié)電率按分析所得為30%。
每月節(jié)省電費=電機功率×運行時間×電機工作效率×電費×節(jié)電率=160×20×30×80%×0.6×20%=9216元
2)回收期:投資÷月節(jié)電=63000÷9216 =6.83個月(約7個月),故按上述工況計算分析,成本投資回收期約為7個月,投資周期短,回報高。如果每天使用更長的時間回收周期會縮短。
3)間接經(jīng)濟效益
減輕了主送電變壓器的負擔、增大了變壓器的寬裕度,因而增加了用戶的負荷使用容量;延長設備的使用壽命20%—30%;提高使用的安全保障,可減少設備維護支出25%—50%;可節(jié)約工時25%—50%。
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論