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4L-20/8型空壓機(jī)排氣溫度和油耗過高的治理

   【壓縮機(jī)網(wǎng)】1、問題提出:
 
  4L-20/8型空壓機(jī)是常用的氣動(dòng)機(jī)械。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用表明,新購(gòu)進(jìn)或大修后的空壓機(jī)可以達(dá)到技術(shù)要求,經(jīng)過一段時(shí)間連續(xù)運(yùn)行、中小修以后,一般易產(chǎn)生排氣溫度接近或超過160℃,潤(rùn)滑油耗也隨之大幅度增加,機(jī)組振動(dòng)噪聲逐漸增大。在此狀況下運(yùn)轉(zhuǎn)危害極大:
 
  (1)在氣缸、活塞、排氣、貯氣缸和排氣管進(jìn)口處形成積炭。這是由于氣缸內(nèi)空氣壓縮時(shí)摩擦而產(chǎn)生的熱量,當(dāng)溫度高于40℃時(shí),潤(rùn)滑油蒸發(fā)和加速氧化而形成的酸、瀝青等沉淀物與空氣中塵埃結(jié)合后形成的焦渣所致。它在氣缸內(nèi)高溫、高壓的作用下,易引起燃燒和爆炸,造成機(jī)毀人亡的重大事故。
 
  (2)加速氣缸、活塞和氣的磨損。由于閥座、閥片產(chǎn)生的積炭使其密閉不嚴(yán),吸氣時(shí)將剛排出的高溫空氣又吸入氣缸,使排氣溫度升高,閥片、氣閥彈簧在高溫作用下,加速膨脹變形。在快速吸、排氣時(shí),猛烈地沖擊閥座,使閥片、氣閥彈簧、閥座磨損加劇,降低這些零件的使用壽命,減少機(jī)組出力。
 
  (3)縮短機(jī)組檢修周期。排氣溫度接近或超過160℃繼續(xù)運(yùn)行時(shí),會(huì)造成機(jī)體和各部件熱度升高,嚴(yán)重時(shí)可能“拉缸”,損壞氣缸,引起機(jī)體發(fā)生異常振動(dòng)和噪聲。
 
  (4)4L-20/8型空壓機(jī)曲軸箱與氣缸串油。因填料函、刮油環(huán)和回油孔設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)有缺陷,致使曲軸箱的潤(rùn)滑油竄過填料函而進(jìn)入氣缸,隨壓縮空氣帶走。如4L-20/8型空壓機(jī)曲軸箱耗油量平均達(dá)到3.93kg/h,超過定額油耗的7倍多。除浪費(fèi)油料外,還可能因失油過多,造成曲軸頸與連桿瓦干摩擦而導(dǎo)致重大設(shè)備事故。
 
  2、原因分析:
 
  (1)空壓機(jī)安裝地點(diǎn)環(huán)境惡劣。機(jī)房通風(fēng)不良、空氣污濁、混有大量塵埃雜物,環(huán)境溫度高于30℃以上等,致使空壓機(jī)吸入大量塵埃;當(dāng)吸入的空氣溫度接近或超過40℃時(shí),與氣缸內(nèi)機(jī)件摩擦而產(chǎn)生的金屬微粒、污物相混雜,增大活塞與氣缸壁的摩擦阻力,引起氣缸發(fā)熱、溫度升高,加速機(jī)內(nèi)積炭的形成,并在高溫壓縮空氣作用下,使積炭加速氧氣放熱,導(dǎo)致排氣溫度接近或超過極限值。
 
  (2) 潤(rùn)滑油質(zhì)、注入油量不符合要求。有些潤(rùn)滑油的條件粘度>3.50°E(恩氏度)或閃點(diǎn)<215℃,油中殘?zhí)?、雜質(zhì)也高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),加速機(jī)組內(nèi)主要部件積炭的產(chǎn)生;操作工不按規(guī)定加油,油料不足會(huì)引起活塞與氣缸壁加劇摩擦,使排氣溫度升高。注油過多,不僅是浪費(fèi),而且會(huì)使氣缸內(nèi)迅速產(chǎn)生積炭,嚴(yán)重時(shí)可能引起缸體爆炸。
 
  (3)供水系統(tǒng)發(fā)生故障或冷卻水質(zhì)差,碳酸鹽硬度大。因冷卻水進(jìn)入管路過濾裝置損壞;水中雜物堵塞了循環(huán)水管或中間冷卻器的部分管道,使機(jī)給冷卻水供給不足;水質(zhì)硬度過大,使中間冷卻器和氣缸水套結(jié)垢,降低熱傳導(dǎo)效能。
 
  (4)機(jī)組主要部件自然磨損超過極限值后,未及時(shí)修理或更換;I、Ⅱ級(jí)氣閥維修后裝配不密封;活塞往復(fù)運(yùn)動(dòng)的上、下死點(diǎn)與氣缸座、缸蓋的間隙不符合規(guī)定等,都可能引起排氣溫度過高。
 
  (5)因空壓機(jī)使用多年,刮油環(huán)內(nèi)孔磨損大,還會(huì)出現(xiàn)拉傷失圓等等,都會(huì)影響刮油效果。如果活塞桿段往復(fù)一次帶走一滴油,每運(yùn)轉(zhuǎn)8h就會(huì)帶走6 kg機(jī)油;加之原設(shè)計(jì)回油孔小、位置較高,回油阻力大,刮油環(huán)刮下來的機(jī)油不能迅速回到曲軸箱內(nèi),是造成油耗過高的根本原因。
 
  3 治理與改進(jìn)措施:
 
  (1)改善機(jī)房的工作環(huán)境,確保足夠通風(fēng),使吸氣溫度小于40℃。對(duì)使用的金屬網(wǎng)過濾器,每使用1~3個(gè)月清洗或更換一次,而當(dāng)空氣濾清器阻力超過25~35 mmH2O時(shí),就應(yīng)當(dāng)清洗或更換。一般用蘇打水溶液洗滌后,用熱水洗凈晾干,再浸入60℃的20#機(jī)油中,取出晾掛1h即可使用。 有條件的企業(yè),還可采用ZKSG型組合空氣消聲器,除塵效果更佳。它不僅具有濾塵效率高、噪聲低的優(yōu)點(diǎn),而且可將吸氣口噪聲降低10~20dB。
 
  (2)改進(jìn)冷卻水供給系統(tǒng),使冷卻水質(zhì)符合要求。應(yīng)采取如下幾項(xiàng)措施:
 
  (a)安裝冷卻水停水自動(dòng)斷電保護(hù)裝置。
 
  (b)對(duì)冷卻水進(jìn)行軟化處理??諌簷C(jī)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)對(duì)冷卻水要求應(yīng)為中性,即pH值在6.5~9.5范圍內(nèi);冷卻水一般應(yīng)送化驗(yàn)室進(jìn)行分析化驗(yàn),當(dāng)水中碳酸鹽硬度>6時(shí),應(yīng)進(jìn)行軟化處理。
 
  經(jīng)過采用多種處理軟化方法的比較,認(rèn)為采用六偏磷酸納(NaPO3)處理冷卻水,方法簡(jiǎn)單易操作。按水的碳酸鹽硬度,加入適量的六偏磷酸納;對(duì)硬度在9~16度的水,每升加入1g;對(duì)16度以上的,每升加入1.5~2g。其他化學(xué)反應(yīng)使冷卻水中的碳酸鹽分解為溶解性復(fù)鹽,呈穩(wěn)定狀態(tài)。使pH值控制在7左右。
 
  (3)按時(shí)對(duì)氣缸水套、中間冷卻器進(jìn)行清洗。常用酸洗法清洗。將冷卻水放出,加入5%的HCl溶液,依據(jù)水垢的厚度和硬度而定,使HCl溶液放掉,再加入NaCO3溶液(101水溶0.3~0.5kg)清洗,以消除殘留的HCl溶液。
 
  (4)按廠家規(guī)定調(diào)整活塞行程上、下死點(diǎn)余隙。
 
  (5)嚴(yán)格按檢修周期對(duì)機(jī)組實(shí)行計(jì)劃性檢修和保養(yǎng)。4L~10/8型空壓機(jī)一般連續(xù)運(yùn)行800~1000 h應(yīng)進(jìn)行小修,運(yùn)行2500~3000 h應(yīng)進(jìn)行中修,運(yùn)行6000~7000 h應(yīng)預(yù)以大修,重新測(cè)定調(diào)整各個(gè)參數(shù),對(duì)主要部件的維修應(yīng)符合維修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
 
  (6)對(duì)4L-20/8型空壓機(jī)曲軸箱與氣缸竄油,可采取如下改進(jìn)措施:
 
  (a)在十字頭與活塞桿連接的螺母處,增一鋼質(zhì)形擋油板,使曲軸濺起的大量潤(rùn)滑油被擋在十字頭一側(cè),既保證了十字頭的潤(rùn)滑,又減少了活塞桿上的油量。
 
  (b)改進(jìn)回油結(jié)構(gòu)。在填料函下部邊緣增設(shè)8 mm回油孔,以降低回油孔高度,擴(kuò)大回油路,減少曲折迂回的摩擦阻力,使刮油環(huán)刮下來的機(jī)油迅速地流回曲軸箱。
 
  (c)將原三瓣鑄鐵填料密封環(huán),改為圓形聚四氟乙烯環(huán)。原鑄鐵排列在刮油環(huán)左側(cè)(即氣缸一側(cè)),由于采取一系列堵油措施后,填料密封環(huán)沒有油潤(rùn)滑,如仍用鑄鐵材料,潤(rùn)滑無法解決。聚四氟乙烯具有自潤(rùn)滑性能,解決了采取堵油措施后產(chǎn)生的新問題。
 
  原文《4L-20/8型空壓機(jī)排氣溫度和油耗過高的治理》 作者:甄敬民

標(biāo)簽: 壓縮機(jī)空壓機(jī)  

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