【壓縮機(jī)網(wǎng)】石腦油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)C-2001A/B機(jī)組為固定水冷、一級(jí)、對(duì)稱平衡型無(wú)油潤(rùn)滑往復(fù)活塞式壓縮機(jī),由同步電動(dòng)機(jī)、機(jī)身、氣缸曲柄軸、十字頭銷、十字體、活塞桿等零部件組成,由直接裝在主軸上的同步電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。
循環(huán)氫壓縮機(jī)C-2001A/B機(jī)組規(guī)格型號(hào)為DW-11/15-25,額度流量為11.0Nm3/min,額度吸氣壓力為1.5MPa,額度排氣壓力為2.5MPa,其作用為石腦油加氫裝置反應(yīng)系統(tǒng)用的循環(huán)氫增壓循環(huán),一備一用。
機(jī)組運(yùn)行狀況及故障統(tǒng)計(jì)
石腦油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)C-2001A/B自2016年5月15日投運(yùn)以來(lái),機(jī)組多次發(fā)生排氣溫度高故障,導(dǎo)致機(jī)組頻繁切換和維修頻次高,操作人員和檢維修人員勞動(dòng)強(qiáng)度大,嚴(yán)重影響裝置的長(zhǎng)周期、安全平穩(wěn)運(yùn)行。
從上表2分析可以看出,在近2年多的裝置生產(chǎn)過(guò)程中,循環(huán)氫壓縮機(jī)共發(fā)生故障10臺(tái)次,都與機(jī)組排氣溫度高報(bào)警故障有關(guān),造成2臺(tái)機(jī)組頻繁切換運(yùn)行。
機(jī)組排氣溫度高原因分析
現(xiàn)以某司石腦油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)出現(xiàn)的幾起排氣溫度高案例為例,分析循環(huán)氫壓縮機(jī)排氣溫度高故障原因。
案例一:操作系統(tǒng)工況波動(dòng),導(dǎo)致機(jī)組壓縮比增大,排氣溫度快速上升,報(bào)警故障。
(1) 事件描述
2017年8月15日15:25,加氫反應(yīng)器R-2001壓差大,催化劑結(jié)焦堵塞,造成循環(huán)氫壓縮機(jī)C-2001A/B出口至反應(yīng)器入口管路憋壓,壓縮機(jī)出口壓力升高,而反應(yīng)器出口到循環(huán)氫壓縮機(jī)C-2001A/B入口管路因反應(yīng)器床層結(jié)焦堵塞,循環(huán)氫量極致降低。雖然系統(tǒng)有新氫補(bǔ)氫,但短期還是造成壓縮機(jī)入口壓力降低。其中壓縮機(jī)出口壓力不斷上升超過(guò)2.75MPa(高報(bào)警設(shè)計(jì)值2.75MPa,安全閥整定壓力2.75MPa),導(dǎo)致安全閥起跳。入口壓力降到1.1MPa左右,小于低報(bào)警設(shè)計(jì)值1.35MPa,機(jī)組排氣溫度升高特別快,排氣溫度高報(bào)警,導(dǎo)致緊急停車處理。
(2) 原因分析
我們知道,往復(fù)式壓縮機(jī)的排氣溫度可按絕熱壓縮計(jì)算,吸入溫度越高,壓縮比越大,排氣溫度越高。氫壓機(jī)的輸送介質(zhì)來(lái)自于石腦油加氫裝置,因加氫反應(yīng)器R-2001催化劑結(jié)焦堵塞,造成循環(huán)氫壓縮機(jī)C-2001A/B出口管路憋壓,而壓縮機(jī)出口壓力由系統(tǒng)壓力決定,導(dǎo)致壓縮機(jī)出口壓力升高,達(dá)到2.7MPa(正常值2.3~2.5MPa,高報(bào)警設(shè)計(jì)值2.75MPa)。而循環(huán)氫量極致降低,造成壓縮機(jī)入口壓力降低,為1.1MPa(低報(bào)警設(shè)計(jì)值1.35MPa,正常值1.5MPa)。由式可知,壓縮比增大,排氣溫度升高。
案例二:氣閥故障,機(jī)組排氣溫度高報(bào)警,機(jī)組被迫停機(jī)處理。
(1) 事件描述
2016年8月20日15:30,中控主操巡檢發(fā)現(xiàn)循環(huán)氫壓縮機(jī)C-2001A機(jī)組左右氣缸排氣溫度高報(bào)警,左氣缸排氣溫度110 ℃、右氣缸排氣溫度109 ℃,且溫度趨勢(shì)不斷上升,排氣量也不斷降低。為了滿足生產(chǎn)需要及安全生產(chǎn),z*后被迫停機(jī)切換備用機(jī)組。8月21日,機(jī)組置換合格后,達(dá)到檢修條件,生產(chǎn)移交,機(jī)修維保對(duì)機(jī)組進(jìn)行檢修。
(2) 原因分析
從檢修的情況看,造成這次壓縮機(jī)排氣溫度高故障的主要原因是氣閥故障,氣閥泄漏或損壞串氣。主要表現(xiàn)為閥片、閥座上堆積較多的催化劑粉塵、油泥、積碳較多,導(dǎo)致氣閥閥片、彈簧腐蝕,閥片、彈簧斷裂嚴(yán)重,同時(shí)機(jī)組帶液,形成液擊,閥座液擊斷裂。從而導(dǎo)致氣閥故障致機(jī)組在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)排氣溫度高,排氣量降低。
因此,根據(jù)檢修的情況分析,結(jié)合機(jī)組實(shí)際的運(yùn)行工況,造成循環(huán)氫壓縮機(jī)C-2001A氣閥故障原因具體主要有以下幾點(diǎn):
1)裝置加工高硫油,循環(huán)氫中H2S含量高(在裝置生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)循環(huán)氫定期取樣分析,循環(huán)氫H2S含量在10000-15000ppm),循環(huán)氫高濃度的H2S加速氣閥彈簧、閥片腐蝕斷裂。對(duì)氣閥進(jìn)行拆檢發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣閥彈簧斷裂、閥體內(nèi)積累較多雜質(zhì)、閥片斷裂等。
2)循環(huán)氫中攜帶的催化劑粉塵較多。催化劑粉塵會(huì)積聚在氣閥閥片、閥座上形成油泥、積碳,堵塞氣閥的流通面積,影響閥片的啟閉,閥片彈簧受力不均,長(zhǎng)期處在較高的交變應(yīng)力工況下工作,容易造成閥片、彈簧斷裂。
3)介質(zhì)循環(huán)氫氣中夾帶液體組分。生產(chǎn)上循環(huán)氫氣雖然經(jīng)過(guò)循環(huán)氫分液罐進(jìn)行分離,但仍帶有少量較輕的液體組分,同時(shí)生產(chǎn)上的操作波動(dòng)將會(huì)使液體組分進(jìn)一步增加。從而使壓縮機(jī)吸入的氫氣帶液,對(duì)氣缸及氣閥產(chǎn)生液擊。機(jī)組在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中帶液運(yùn)行,形成液擊,極易造成氣閥閥片、彈簧、閥座損壞或斷裂,導(dǎo)致氣閥故障,同時(shí)因液體難壓縮,機(jī)組帶液運(yùn)行存在嚴(yán)重的安全隱患。
4)彈簧因質(zhì)量問(wèn)題或疲勞斷裂,平衡力不均,氣閥彈簧損壞會(huì)引起氣閥閥片斷裂,其后果又進(jìn)一步加速閥座的損壞。
5)進(jìn)口過(guò)濾器濾網(wǎng)脫落,輸送介質(zhì)不凈。輸送介質(zhì)含有粉塵、油泥等,在氣閥表面,特別是氣閥閥片及閥座密封面形成結(jié)焦,易造成密封面的腐蝕和刮痕損壞,導(dǎo)致氣閥被卡住或墊住,造成氣閥泄漏,很容易造成氣閥和彈簧斷裂,及閥座損壞。
活塞式壓縮機(jī)排氣溫度高原因
根據(jù)對(duì)循環(huán)氫壓縮機(jī)機(jī)組近2年來(lái)生產(chǎn)運(yùn)行故障原因分析,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢修情況看,導(dǎo)致往復(fù)活塞式壓縮機(jī)排氣溫度高的原因主要集中在以下幾點(diǎn):
?。?)操作系統(tǒng)工況波動(dòng),導(dǎo)致機(jī)組壓縮比增大,排氣溫度升高。
當(dāng)進(jìn)氣壓力過(guò)低或排氣壓力過(guò)高時(shí),壓比增大,會(huì)導(dǎo)致排氣溫度升高。當(dāng)進(jìn)氣溫度過(guò)高時(shí),排氣溫度亦會(huì)升高。壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,有時(shí)會(huì)因?yàn)閴嚎s機(jī)上游或下游其它裝置原因或工藝原因?qū)е聣嚎s機(jī)進(jìn)氣、排氣的壓力異常,從而導(dǎo)致排氣溫度升高。而當(dāng)壓縮機(jī)上游或級(jí)間冷卻器冷卻效果不佳時(shí),會(huì)導(dǎo)致壓縮機(jī)進(jìn)氣溫度過(guò)高,從而導(dǎo)致壓縮機(jī)排氣溫度升高。
?。?)氣閥泄漏串氣,導(dǎo)致機(jī)組排氣溫度升高。
工況介質(zhì)催化劑粉塵多,在氣閥上積聚油泥、積碳,導(dǎo)致氣閥閥片、彈簧腐蝕、磨損、斷裂;機(jī)組帶液,氣閥閥座液擊斷裂,閥泄漏串氣,導(dǎo)致機(jī)組排氣溫度升高。如排氣閥出現(xiàn)泄漏,在吸入過(guò)程中,處于氣缸排氣腔的高溫氣體會(huì)通過(guò)排氣閥吸入到氣缸中,導(dǎo)致氣缸內(nèi)吸氣側(cè)溫度升高。當(dāng)壓縮過(guò)程中,被吸入氣缸的高溫氣體被再次壓縮,在壓縮機(jī)數(shù)次工作循環(huán)過(guò)程中,有一部分氣體被循環(huán)多次壓縮,使之溫度累積上升。如下一級(jí)吸氣閥出現(xiàn)泄漏,將導(dǎo)致下一級(jí)吸氣量減少而導(dǎo)致本級(jí)排氣壓力升高,壓比變大,排氣溫度升高。同時(shí)氣閥片與閥座密封不良或損壞時(shí),氣閥也存在泄漏,同樣會(huì)造成排氣溫度異常升高。
?。?)活塞環(huán)磨損或氣缸壁磨損泄漏。
活塞環(huán)是密封氣缸鏡面和活塞間縫隙用的零件,同時(shí)還起布油和導(dǎo)熱的作用。如果活塞環(huán)磨損過(guò)大,活塞環(huán)泄漏、失效,在壓縮過(guò)程中,高壓側(cè)的高溫氣體泄漏至低壓側(cè),導(dǎo)致氣缸內(nèi)吸氣側(cè)溫度升高。當(dāng)活塞反向運(yùn)動(dòng)時(shí),原吸氣側(cè)的氣體被再次壓縮,而高壓側(cè)的高溫氣體又再次泄漏至低壓側(cè),在活塞數(shù)次工作循環(huán)過(guò)程中,排氣溫度將會(huì)累積上漏。
?。?)氣缸及冷卻器等冷卻系統(tǒng)冷卻效果差。
氣缸通水冷卻其主要目的是使用冷卻水帶走活塞環(huán)、支撐環(huán)與氣缸壁之間產(chǎn)生的摩擦熱,當(dāng)氣缸夾套、中間冷卻器和冷卻水管路積垢堵塞嚴(yán)重,如圖,冷卻水流通不暢,降低了傳熱效果,產(chǎn)生的摩擦熱將影響缸內(nèi)的吸、排氣溫度,導(dǎo)致排氣溫度異常升高。
解決措施
針對(duì)循環(huán)氫壓縮機(jī)C-2001A/B在生產(chǎn)運(yùn)行期間存在的問(wèn)題,及對(duì)這些故障原因進(jìn)行的分析,對(duì)往復(fù)活塞式壓縮機(jī)排氣溫度高故障,我們應(yīng)該采取以下解決措施。
(1)應(yīng)該加強(qiáng)生產(chǎn)工藝工況的操作和管理,做到平穩(wěn)、安全操作,防止因工況的波動(dòng),導(dǎo)致壓縮機(jī)組進(jìn)出口壓力、溫度等工藝條件的變化,造成壓縮機(jī)壓縮比增大,機(jī)組排氣溫度升高。
?。?)針對(duì)現(xiàn)工況循環(huán)氫含H2S高腐蝕的問(wèn)題,對(duì)原來(lái)的氣閥進(jìn)行重新設(shè)計(jì),采用耐H2S腐蝕的PEEK氣閥,對(duì)氣閥(含閥片、閥座、彈簧)進(jìn)行材質(zhì)升級(jí),選擇耐H2S腐蝕的材質(zhì)。閥片材質(zhì)升級(jí)選用PEEK;氣閥彈簧材質(zhì)選用17-7PH進(jìn)口鋼絲;為了能使整套氣閥抵抗H2S腐蝕,對(duì)閥蓋、閥座、彈簧、墊片等部件采取表面非晶態(tài)處理措施,噴涂耐高溫的防腐涂層,如表所示。
(3)對(duì)機(jī)組帶液和粉塵問(wèn)題,在循環(huán)氫分液罐增加絲網(wǎng)除沫氣,在壓縮機(jī)吸入管路上增加一臺(tái)旋風(fēng)分離器。對(duì)循環(huán)氫中攜帶的少量液體、催化劑粉塵進(jìn)一步分離,減少循環(huán)氫中的液體夾帶和催化劑粉塵,改善氣閥工況。同時(shí)打開(kāi)進(jìn)口過(guò)濾器檢查,更換損壞的過(guò)濾器濾芯,并選用耐H2S腐蝕的材質(zhì),選擇不銹鋼316。要定期檢查機(jī)組進(jìn)口管線Y型過(guò)濾器濾芯濾網(wǎng)是否腐蝕脫落,過(guò)濾器是否堵塞,進(jìn)行清理。
(4)要定期對(duì)機(jī)組冷卻器、氣缸夾套和冷卻水管路系統(tǒng)進(jìn)行清洗,確保冷卻水系統(tǒng)的暢通,提高冷卻器、氣缸夾套的換熱效果。做好循環(huán)水系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行,控制調(diào)節(jié)循環(huán)水溫度不超過(guò)21~22℃,循環(huán)水壓力不低于0.38MPa。確保冷卻水系統(tǒng)的暢通。同時(shí)定期檢查機(jī)組進(jìn)口管線Y型過(guò)濾器濾芯濾網(wǎng)是否腐蝕脫落,過(guò)濾器是否堵塞,進(jìn)行清理。
?。?)壓縮機(jī)在大修和裝置檢修后,要嚴(yán)格按規(guī)程對(duì)所屬管線逐條進(jìn)行吹掃、置換。在進(jìn)行機(jī)組檢修時(shí),要嚴(yán)格按照《SHS 01020-2004活塞式壓縮機(jī)維護(hù)檢修規(guī)程》進(jìn)行檢修和驗(yàn)收,把控好檢修質(zhì)量。
(6)加強(qiáng)機(jī)組的管理工作,做好機(jī)組的日常維護(hù)保養(yǎng)和定期維護(hù)保養(yǎng)工作,成立公司級(jí)的大型機(jī)組的特護(hù)工作,崗位操作人員要嚴(yán)格按照設(shè)備安全操作規(guī)程操作。
【壓縮機(jī)網(wǎng)】石腦油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)C-2001A/B機(jī)組為固定水冷、一級(jí)、對(duì)稱平衡型無(wú)油潤(rùn)滑往復(fù)活塞式壓縮機(jī),由同步電動(dòng)機(jī)、機(jī)身、氣缸曲柄軸、十字頭銷、十字體、活塞桿等零部件組成,由直接裝在主軸上的同步電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。
循環(huán)氫壓縮機(jī)C-2001A/B機(jī)組規(guī)格型號(hào)為DW-11/15-25,額度流量為11.0Nm3/min,額度吸氣壓力為1.5MPa,額度排氣壓力為2.5MPa,其作用為石腦油加氫裝置反應(yīng)系統(tǒng)用的循環(huán)氫增壓循環(huán),一備一用。
機(jī)組運(yùn)行狀況及故障統(tǒng)計(jì)
石腦油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)C-2001A/B自2016年5月15日投運(yùn)以來(lái),機(jī)組多次發(fā)生排氣溫度高故障,導(dǎo)致機(jī)組頻繁切換和維修頻次高,操作人員和檢維修人員勞動(dòng)強(qiáng)度大,嚴(yán)重影響裝置的長(zhǎng)周期、安全平穩(wěn)運(yùn)行。
從上表2分析可以看出,在近2年多的裝置生產(chǎn)過(guò)程中,循環(huán)氫壓縮機(jī)共發(fā)生故障10臺(tái)次,都與機(jī)組排氣溫度高報(bào)警故障有關(guān),造成2臺(tái)機(jī)組頻繁切換運(yùn)行。
機(jī)組排氣溫度高原因分析
現(xiàn)以某司石腦油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)出現(xiàn)的幾起排氣溫度高案例為例,分析循環(huán)氫壓縮機(jī)排氣溫度高故障原因。
案例一:操作系統(tǒng)工況波動(dòng),導(dǎo)致機(jī)組壓縮比增大,排氣溫度快速上升,報(bào)警故障。
(1) 事件描述
2017年8月15日15:25,加氫反應(yīng)器R-2001壓差大,催化劑結(jié)焦堵塞,造成循環(huán)氫壓縮機(jī)C-2001A/B出口至反應(yīng)器入口管路憋壓,壓縮機(jī)出口壓力升高,而反應(yīng)器出口到循環(huán)氫壓縮機(jī)C-2001A/B入口管路因反應(yīng)器床層結(jié)焦堵塞,循環(huán)氫量極致降低。雖然系統(tǒng)有新氫補(bǔ)氫,但短期還是造成壓縮機(jī)入口壓力降低。其中壓縮機(jī)出口壓力不斷上升超過(guò)2.75MPa(高報(bào)警設(shè)計(jì)值2.75MPa,安全閥整定壓力2.75MPa),導(dǎo)致安全閥起跳。入口壓力降到1.1MPa左右,小于低報(bào)警設(shè)計(jì)值1.35MPa,機(jī)組排氣溫度升高特別快,排氣溫度高報(bào)警,導(dǎo)致緊急停車處理。
(2) 原因分析
我們知道,往復(fù)式壓縮機(jī)的排氣溫度可按絕熱壓縮計(jì)算,吸入溫度越高,壓縮比越大,排氣溫度越高。氫壓機(jī)的輸送介質(zhì)來(lái)自于石腦油加氫裝置,因加氫反應(yīng)器R-2001催化劑結(jié)焦堵塞,造成循環(huán)氫壓縮機(jī)C-2001A/B出口管路憋壓,而壓縮機(jī)出口壓力由系統(tǒng)壓力決定,導(dǎo)致壓縮機(jī)出口壓力升高,達(dá)到2.7MPa(正常值2.3~2.5MPa,高報(bào)警設(shè)計(jì)值2.75MPa)。而循環(huán)氫量極致降低,造成壓縮機(jī)入口壓力降低,為1.1MPa(低報(bào)警設(shè)計(jì)值1.35MPa,正常值1.5MPa)。由式可知,壓縮比增大,排氣溫度升高。
案例二:氣閥故障,機(jī)組排氣溫度高報(bào)警,機(jī)組被迫停機(jī)處理。
(1) 事件描述
2016年8月20日15:30,中控主操巡檢發(fā)現(xiàn)循環(huán)氫壓縮機(jī)C-2001A機(jī)組左右氣缸排氣溫度高報(bào)警,左氣缸排氣溫度110 ℃、右氣缸排氣溫度109 ℃,且溫度趨勢(shì)不斷上升,排氣量也不斷降低。為了滿足生產(chǎn)需要及安全生產(chǎn),z*后被迫停機(jī)切換備用機(jī)組。8月21日,機(jī)組置換合格后,達(dá)到檢修條件,生產(chǎn)移交,機(jī)修維保對(duì)機(jī)組進(jìn)行檢修。
(2) 原因分析
從檢修的情況看,造成這次壓縮機(jī)排氣溫度高故障的主要原因是氣閥故障,氣閥泄漏或損壞串氣。主要表現(xiàn)為閥片、閥座上堆積較多的催化劑粉塵、油泥、積碳較多,導(dǎo)致氣閥閥片、彈簧腐蝕,閥片、彈簧斷裂嚴(yán)重,同時(shí)機(jī)組帶液,形成液擊,閥座液擊斷裂。從而導(dǎo)致氣閥故障致機(jī)組在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)排氣溫度高,排氣量降低。
因此,根據(jù)檢修的情況分析,結(jié)合機(jī)組實(shí)際的運(yùn)行工況,造成循環(huán)氫壓縮機(jī)C-2001A氣閥故障原因具體主要有以下幾點(diǎn):
1)裝置加工高硫油,循環(huán)氫中H2S含量高(在裝置生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)循環(huán)氫定期取樣分析,循環(huán)氫H2S含量在10000-15000ppm),循環(huán)氫高濃度的H2S加速氣閥彈簧、閥片腐蝕斷裂。對(duì)氣閥進(jìn)行拆檢發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣閥彈簧斷裂、閥體內(nèi)積累較多雜質(zhì)、閥片斷裂等。
2)循環(huán)氫中攜帶的催化劑粉塵較多。催化劑粉塵會(huì)積聚在氣閥閥片、閥座上形成油泥、積碳,堵塞氣閥的流通面積,影響閥片的啟閉,閥片彈簧受力不均,長(zhǎng)期處在較高的交變應(yīng)力工況下工作,容易造成閥片、彈簧斷裂。
3)介質(zhì)循環(huán)氫氣中夾帶液體組分。生產(chǎn)上循環(huán)氫氣雖然經(jīng)過(guò)循環(huán)氫分液罐進(jìn)行分離,但仍帶有少量較輕的液體組分,同時(shí)生產(chǎn)上的操作波動(dòng)將會(huì)使液體組分進(jìn)一步增加。從而使壓縮機(jī)吸入的氫氣帶液,對(duì)氣缸及氣閥產(chǎn)生液擊。機(jī)組在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中帶液運(yùn)行,形成液擊,極易造成氣閥閥片、彈簧、閥座損壞或斷裂,導(dǎo)致氣閥故障,同時(shí)因液體難壓縮,機(jī)組帶液運(yùn)行存在嚴(yán)重的安全隱患。
4)彈簧因質(zhì)量問(wèn)題或疲勞斷裂,平衡力不均,氣閥彈簧損壞會(huì)引起氣閥閥片斷裂,其后果又進(jìn)一步加速閥座的損壞。
5)進(jìn)口過(guò)濾器濾網(wǎng)脫落,輸送介質(zhì)不凈。輸送介質(zhì)含有粉塵、油泥等,在氣閥表面,特別是氣閥閥片及閥座密封面形成結(jié)焦,易造成密封面的腐蝕和刮痕損壞,導(dǎo)致氣閥被卡住或墊住,造成氣閥泄漏,很容易造成氣閥和彈簧斷裂,及閥座損壞。
活塞式壓縮機(jī)排氣溫度高原因
根據(jù)對(duì)循環(huán)氫壓縮機(jī)機(jī)組近2年來(lái)生產(chǎn)運(yùn)行故障原因分析,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢修情況看,導(dǎo)致往復(fù)活塞式壓縮機(jī)排氣溫度高的原因主要集中在以下幾點(diǎn):
?。?)操作系統(tǒng)工況波動(dòng),導(dǎo)致機(jī)組壓縮比增大,排氣溫度升高。
當(dāng)進(jìn)氣壓力過(guò)低或排氣壓力過(guò)高時(shí),壓比增大,會(huì)導(dǎo)致排氣溫度升高。當(dāng)進(jìn)氣溫度過(guò)高時(shí),排氣溫度亦會(huì)升高。壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,有時(shí)會(huì)因?yàn)閴嚎s機(jī)上游或下游其它裝置原因或工藝原因?qū)е聣嚎s機(jī)進(jìn)氣、排氣的壓力異常,從而導(dǎo)致排氣溫度升高。而當(dāng)壓縮機(jī)上游或級(jí)間冷卻器冷卻效果不佳時(shí),會(huì)導(dǎo)致壓縮機(jī)進(jìn)氣溫度過(guò)高,從而導(dǎo)致壓縮機(jī)排氣溫度升高。
?。?)氣閥泄漏串氣,導(dǎo)致機(jī)組排氣溫度升高。
工況介質(zhì)催化劑粉塵多,在氣閥上積聚油泥、積碳,導(dǎo)致氣閥閥片、彈簧腐蝕、磨損、斷裂;機(jī)組帶液,氣閥閥座液擊斷裂,閥泄漏串氣,導(dǎo)致機(jī)組排氣溫度升高。如排氣閥出現(xiàn)泄漏,在吸入過(guò)程中,處于氣缸排氣腔的高溫氣體會(huì)通過(guò)排氣閥吸入到氣缸中,導(dǎo)致氣缸內(nèi)吸氣側(cè)溫度升高。當(dāng)壓縮過(guò)程中,被吸入氣缸的高溫氣體被再次壓縮,在壓縮機(jī)數(shù)次工作循環(huán)過(guò)程中,有一部分氣體被循環(huán)多次壓縮,使之溫度累積上升。如下一級(jí)吸氣閥出現(xiàn)泄漏,將導(dǎo)致下一級(jí)吸氣量減少而導(dǎo)致本級(jí)排氣壓力升高,壓比變大,排氣溫度升高。同時(shí)氣閥片與閥座密封不良或損壞時(shí),氣閥也存在泄漏,同樣會(huì)造成排氣溫度異常升高。
?。?)活塞環(huán)磨損或氣缸壁磨損泄漏。
活塞環(huán)是密封氣缸鏡面和活塞間縫隙用的零件,同時(shí)還起布油和導(dǎo)熱的作用。如果活塞環(huán)磨損過(guò)大,活塞環(huán)泄漏、失效,在壓縮過(guò)程中,高壓側(cè)的高溫氣體泄漏至低壓側(cè),導(dǎo)致氣缸內(nèi)吸氣側(cè)溫度升高。當(dāng)活塞反向運(yùn)動(dòng)時(shí),原吸氣側(cè)的氣體被再次壓縮,而高壓側(cè)的高溫氣體又再次泄漏至低壓側(cè),在活塞數(shù)次工作循環(huán)過(guò)程中,排氣溫度將會(huì)累積上漏。
?。?)氣缸及冷卻器等冷卻系統(tǒng)冷卻效果差。
氣缸通水冷卻其主要目的是使用冷卻水帶走活塞環(huán)、支撐環(huán)與氣缸壁之間產(chǎn)生的摩擦熱,當(dāng)氣缸夾套、中間冷卻器和冷卻水管路積垢堵塞嚴(yán)重,如圖,冷卻水流通不暢,降低了傳熱效果,產(chǎn)生的摩擦熱將影響缸內(nèi)的吸、排氣溫度,導(dǎo)致排氣溫度異常升高。
解決措施
針對(duì)循環(huán)氫壓縮機(jī)C-2001A/B在生產(chǎn)運(yùn)行期間存在的問(wèn)題,及對(duì)這些故障原因進(jìn)行的分析,對(duì)往復(fù)活塞式壓縮機(jī)排氣溫度高故障,我們應(yīng)該采取以下解決措施。
(1)應(yīng)該加強(qiáng)生產(chǎn)工藝工況的操作和管理,做到平穩(wěn)、安全操作,防止因工況的波動(dòng),導(dǎo)致壓縮機(jī)組進(jìn)出口壓力、溫度等工藝條件的變化,造成壓縮機(jī)壓縮比增大,機(jī)組排氣溫度升高。
?。?)針對(duì)現(xiàn)工況循環(huán)氫含H2S高腐蝕的問(wèn)題,對(duì)原來(lái)的氣閥進(jìn)行重新設(shè)計(jì),采用耐H2S腐蝕的PEEK氣閥,對(duì)氣閥(含閥片、閥座、彈簧)進(jìn)行材質(zhì)升級(jí),選擇耐H2S腐蝕的材質(zhì)。閥片材質(zhì)升級(jí)選用PEEK;氣閥彈簧材質(zhì)選用17-7PH進(jìn)口鋼絲;為了能使整套氣閥抵抗H2S腐蝕,對(duì)閥蓋、閥座、彈簧、墊片等部件采取表面非晶態(tài)處理措施,噴涂耐高溫的防腐涂層,如表所示。
(3)對(duì)機(jī)組帶液和粉塵問(wèn)題,在循環(huán)氫分液罐增加絲網(wǎng)除沫氣,在壓縮機(jī)吸入管路上增加一臺(tái)旋風(fēng)分離器。對(duì)循環(huán)氫中攜帶的少量液體、催化劑粉塵進(jìn)一步分離,減少循環(huán)氫中的液體夾帶和催化劑粉塵,改善氣閥工況。同時(shí)打開(kāi)進(jìn)口過(guò)濾器檢查,更換損壞的過(guò)濾器濾芯,并選用耐H2S腐蝕的材質(zhì),選擇不銹鋼316。要定期檢查機(jī)組進(jìn)口管線Y型過(guò)濾器濾芯濾網(wǎng)是否腐蝕脫落,過(guò)濾器是否堵塞,進(jìn)行清理。
(4)要定期對(duì)機(jī)組冷卻器、氣缸夾套和冷卻水管路系統(tǒng)進(jìn)行清洗,確保冷卻水系統(tǒng)的暢通,提高冷卻器、氣缸夾套的換熱效果。做好循環(huán)水系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行,控制調(diào)節(jié)循環(huán)水溫度不超過(guò)21~22℃,循環(huán)水壓力不低于0.38MPa。確保冷卻水系統(tǒng)的暢通。同時(shí)定期檢查機(jī)組進(jìn)口管線Y型過(guò)濾器濾芯濾網(wǎng)是否腐蝕脫落,過(guò)濾器是否堵塞,進(jìn)行清理。
?。?)壓縮機(jī)在大修和裝置檢修后,要嚴(yán)格按規(guī)程對(duì)所屬管線逐條進(jìn)行吹掃、置換。在進(jìn)行機(jī)組檢修時(shí),要嚴(yán)格按照《SHS 01020-2004活塞式壓縮機(jī)維護(hù)檢修規(guī)程》進(jìn)行檢修和驗(yàn)收,把控好檢修質(zhì)量。
(6)加強(qiáng)機(jī)組的管理工作,做好機(jī)組的日常維護(hù)保養(yǎng)和定期維護(hù)保養(yǎng)工作,成立公司級(jí)的大型機(jī)組的特護(hù)工作,崗位操作人員要嚴(yán)格按照設(shè)備安全操作規(guī)程操作。
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