【壓縮機網(wǎng)】摘要:公司兩套48000Nm3/h空分裝置配套壓縮機組由主壓縮機DMCL1204+2MCL1203、增壓機3BCL527、變速器及汽輪機HNKS50/71/32組成。本文就兩套壓縮機組在試車過程中出現(xiàn)一些故障進行了實際分析,并z*終找到處理方法。試車期間的有些故障是由于疏忽或考慮不周所導致的,總結(jié)出經(jīng)驗教訓,能更好的注意試車中細節(jié)部分,為以后的機組試車做好鋪墊,避免同類故障發(fā)生。筆者所在公司年產(chǎn)40億立方米煤制天然氣項目一期工程中配套2x48000Nm3/h大型空分設(shè)備。其配套壓縮機組由汽輪機拖動,汽輪機為雙軸伸結(jié)構(gòu),排汽端與主空壓機中壓缸和低壓缸相連,進汽端通過變速機驅(qū)動增壓機。
壓縮機組由沈陽鼓風機廠制造,主空壓機型號為DMCL1204+2MCL1203;增壓壓縮機型號為3BCL527。壓縮機共分為三缸、六段、十四級,經(jīng)四次中間冷卻和兩次水氣分離。在增壓機的出口還設(shè)置了末段冷卻器。 原動機是由杭州汽輪機廠按引進西門子公司技術(shù)設(shè)計、制造的積木塊系列制造的HNKS50/71/32型全凝式反動式汽輪機。變速機由MAGG公司設(shè)計制造。主空壓機低壓缸、中壓缸、汽輪機、變速機和增壓機之間均通過膜盤聯(lián)軸器相聯(lián)接[1]。
兩套壓縮機組在裝置試車投用過程中出現(xiàn)一些問題,但在相關(guān)人員的共同努力下將運行中出現(xiàn)的故障逐一予以解決,并于2013年10月試車一次成功。
1、機組工藝流程介紹
項目(一期)配有2套空氣離心壓縮機組,該機組是由主空壓縮機和增壓機組成,由汽輪機拖動。汽輪機通過聯(lián)軸器分別驅(qū)動空壓機和增壓機,如圖1所示。機組采用雙層布置,主機布置在二樓,輔機布置在一樓。
空氣s*先進入自潔式過濾器,后分兩路進入主空壓機,分別經(jīng)過低壓缸DMCL1204壓縮后在出口蝸室混合,混合后的氣體經(jīng)過一次冷卻和水氣分離后進入下一級,即進入中壓缸的一段進行壓縮,氣體經(jīng)一段兩級壓縮冷卻分離后,進入本缸內(nèi)的二段進行一級壓縮后排出,至此,空壓機的全部壓縮過程,達到主空壓機的出口壓力(251000Nm3/h,0.532MPa)要求。
從分子篩純化器出來的干燥空氣(137000Nm3/h,0.49MPa)進入增壓機一段壓縮,經(jīng)過冷卻器冷卻后中抽一部分氣體(4000Nm3/h,1.2MPa)。其余氣體進入增壓機二段壓縮,經(jīng)過冷卻器冷卻后中抽一部分氣體(53000Nm3/h,2.74MPa)做膨脹氣。z*后一部分氣體進入增壓機三段壓縮,經(jīng)過z*后一級冷卻器冷卻后進入冷箱高壓板式換熱器。
高壓蒸汽(8.8MPa,510℃)經(jīng)電動閘閥、速關(guān)閥、調(diào)速汽閥后進入汽輪機內(nèi)膨脹做功。為了降低開車時的啟動阻力矩,汽輪機配置了頂軸油泵和手動盤車裝置。做功后的乏汽排入空冷器,在其中乏汽被冷凝為水,冷凝液由冷凝液泵送出界區(qū)。
2、機組試車中的故障分析及處理
2.1 試車準備中真空度過低
在試車準備工作中,汽輪機建立的真空度一直臨近跳車值,效果不是很好,一旦汽輪機暖機沖轉(zhuǎn)時,很可能因為真空度降低而跳車。查看相關(guān)設(shè)備的真空度試驗報告,結(jié)果合格?,F(xiàn)場人員開始全面檢查凝汽系統(tǒng),檢查時可用輕盈的布條靠近設(shè)備及管道的法蘭或螺紋的密封處,觀察是否有吸粘現(xiàn)象。z*終原因為汽輪機排氣壓力測點引氣管的螺紋連接點密封不好。旋緊螺紋后還是輕微泄露,而且由于汽輪機在暖機期間,只能涂抹密封甘油隔絕密封,待停車后需要重新處理。
2.2 機組回油不暢通,大量油煙外排
在壓縮機組試車前期,壓縮機組聯(lián)軸器護罩的全部排油煙管出現(xiàn)大量油煙并伴隨有噴油現(xiàn)象,且回油管線一直趨于滿管回油狀態(tài)。現(xiàn)場技術(shù)人員研究決定加高排煙管線以減少噴油量,并將回油管線沿回油方向降低高度。經(jīng)改變后仍然有大量油煙外排。排查原因時發(fā)現(xiàn)排煙風機排氣量很小,油箱未能保住微負壓,初步懷疑是其功率不滿足條件。后檢查排煙風機時發(fā)現(xiàn),雖然風機在旋轉(zhuǎn)排煙,但由于接線問題,使其反轉(zhuǎn)導致葉輪葉片由后彎型變成了前彎型,大大降低了排煙能力。修正后排煙管線不再出現(xiàn)油煙,并有倒吸現(xiàn)象,證明了油箱、軸承箱、聯(lián)軸器護罩及回油管線存在微負壓現(xiàn)象。
2.3 聯(lián)動試車中增壓機瓦溫過高
空分Ⅱ系列壓縮機組自2013年7月27日至8月8日,三機聯(lián)動運行共三次,增壓機兩塊支撐瓦四個溫度測點中三個溫度測點出現(xiàn)超過報警值。其中7月27日轉(zhuǎn)速升至3452rpm,一個測點溫度達到跳車聯(lián)鎖值;8月1日轉(zhuǎn)速升至4294rpm,兩個溫度測點分別達到報警,8月8日轉(zhuǎn)速升至333.6rpm,兩個溫度測點分別達到跳車聯(lián)鎖值。
停車后對增壓機軸瓦進行拆檢,結(jié)果為驅(qū)動端側(cè)徑向軸瓦過熱,下瓦損傷0.01-0.02mm,非驅(qū)動側(cè)軸瓦無磨損,溫度探頭安裝正常。此支撐瓦為美國沃克沙公司制造的可傾瓦軸承,經(jīng)對軸瓦、進油壓力及回油量和溫度進行研究,分析原因可能為:1、軸瓦徑向間隙過小,瓦塊的支撐點不正確導致進油后形成不了油楔;2、瓦背進油流道過小,不滿足正常運行時的進油量;3、回油不暢通,導致在軸瓦里的油無法順利帶走熱量。處理結(jié)果為:1、修正軸瓦徑向間隙,下瓦塊進油側(cè)加開10um*8mm油楔;2、瓦背進油流道開寬8mm;3、增加擋油環(huán)的徑向間隙,在下瓦回油外槽和上瓦擋油環(huán)出開孔槽減小回油阻力。后經(jīng)再次三機聯(lián)動,之的試運行過程中增壓機軸瓦溫度已趨于正常。
2.4 汽輪機集液箱液位異常
汽輪機排汽系統(tǒng)中熱井和集液箱底部與上部都由管道聯(lián)通,將兩設(shè)備的氣側(cè)及水側(cè)都使之聯(lián)通。在Ⅱ系列汽輪機單機試車過程中,出現(xiàn)熱井與集液箱的液位不同的現(xiàn)象。集液箱的液位顯示已經(jīng)為滿液位,但熱井還沒到高液位聯(lián)鎖(本裝置熱井液位過高時會聯(lián)鎖啟動備用凝結(jié)水泵)?,F(xiàn)場看來是熱井內(nèi)部凝結(jié)水由凝結(jié)水泵打入抽氣器換熱器中,經(jīng)換熱后又回流到熱井中,此時凝結(jié)水由于在一定真空狀態(tài)下溫度過高導致大量汽化。氣側(cè)平衡管由于管道口徑過小,熱井上部壓力大于集液箱上部壓力,使集液箱內(nèi)凝結(jié)水無法順利流入熱井中產(chǎn)生液位不同現(xiàn)象。后經(jīng)過外送冷凝液及向熱井中補充脫鹽水,使凝結(jié)水溫度降低到飽和溫度后,兩設(shè)備的液位基本達到平衡。
2.5 增壓機出口管道振動劇烈
空分Ⅰ系列壓縮機組于9月1日三機聯(lián)動試車,轉(zhuǎn)速升至3400rpm時,增壓機一段出口管線發(fā)生劇烈的振動現(xiàn)象并伴隨著強烈噪音,查看一段冷卻器后壓力測點,顯示壓力未滿足工藝指標,變速器低速軸振動值及支撐瓦溫度值都加劇上升,z*終達到報警值,試車被迫停止。
停車后經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn),增壓機二段進氣側(cè)軸端密封磨損并發(fā)生粘連現(xiàn)象,增壓機軸端軸端密封口環(huán)向外竄動2mm。后經(jīng)設(shè)備故障排查認定增壓機一段冷卻器進出口存有盲板,導致增壓機一段出口阻力加大且二段入口流量降低而引起機組喘振。建議后續(xù)裝置試車階段,加大試車前的檢查力度,對開車條件逐一檢查并登記造冊,明確職責,以保證設(shè)備平穩(wěn)、安全運行。
2.6 機組盤車脫扣時軸振動過高
本機組采用電動盤車裝置配套帶有SSS離合器,SSS表示“同步自動移位” ,即離合器的驅(qū)動和被驅(qū)動齒牙是分階段進行,然后自動轉(zhuǎn)移到轉(zhuǎn)動軸嚙合時完全相同的速度運行,當輸入速度相對于輸出速度減慢,離合器自動分離,也就是說當盤車轉(zhuǎn)速小于汽輪機轉(zhuǎn)速時,盤車工作就自動停止。
在機組剛剛啟動轉(zhuǎn)速很低時,增速器的振動值在某一時刻瞬間升高,并達到聯(lián)鎖值導致跳車,振動探頭檢查后沒有發(fā)現(xiàn)問題,后又經(jīng)幾次啟動,雖然沒有跳車,但振動也達到了接近聯(lián)鎖值,后隨著轉(zhuǎn)速增加,振動值降低到正常值。分析此現(xiàn)象初步得出結(jié)論為,SSS離合器在自動脫扣時會使其輸出軸跳動,導致增速器低速軸振動瞬間升高,這也說明SSS離合器在盤車裝置中應用還需進一步改進。
2.7 增壓機軸振動過高在線監(jiān)測分析
9月25日,Ⅰ系列壓縮機組三機聯(lián)動運行試車,增壓機轉(zhuǎn)速達到1967rpm時機組溫度、振動正常。當轉(zhuǎn)速升至3944rpm時,增壓機振動測點達到聯(lián)鎖值,機組跳車。后再次啟動了三次,轉(zhuǎn)速分別為3246rpm、3173rpm、3177rpm時,其振動測點都達到聯(lián)鎖值,導致機組跳車。
由于多次啟動,增壓機進口流量均偏低,出口壓力指示也達不到正常工況,疑似管線阻塞。將增壓機二級出口管線止逆閥拆卸檢查,發(fā)現(xiàn)閥門嚴重銹蝕。處理后再次開車,但轉(zhuǎn)速升至3148rpm時,由于振動過高再次聯(lián)鎖跳車。
公司針對此次連續(xù)跳車現(xiàn)象,決定采用由河南電力中心實驗所狀態(tài)檢修中心聯(lián)合深圳創(chuàng)為實技術(shù)發(fā)展有限公司共同開發(fā)的S8000大型旋轉(zhuǎn)機械在線狀態(tài)監(jiān)測與分析系統(tǒng)(以下簡稱S8000系統(tǒng))[2]對增壓機進行在線監(jiān)測。通過圖譜進行分析診斷,自振動趨勢增大開始,對應的各轉(zhuǎn)速下,一倍頻明顯,低頻及高頻成分不明顯;心軌跡為標準橢圓;相位隨工作轉(zhuǎn)速漸變,振幅逐漸增大,重復性較好;判斷為典型的不平衡現(xiàn)象。運行初期,介質(zhì)純凈,不可能出現(xiàn)結(jié)垢,而且振幅不是階梯行急劇增大,z*終診斷為葉輪吸入某些異物,堵塞流道。
停機拆卸查看,發(fā)現(xiàn)增壓機二段葉輪里塞有手套一只。再次開機時振值穩(wěn)定。對于有開口的設(shè)備,施工安裝及檢修時必須用臨時盲板堵死。以防止有雜物進入,影響機組安全運行。
2.8 因儀表故障導致機組跳車
10月20日下午5點25分,Ⅰ系列壓縮機組增壓機軸瓦溫度突然超過聯(lián)鎖值導致機組跳車。機組軸瓦上安裝的是分度號為Pt100的測溫鉑熱電阻,測溫元件檢測出軸瓦溫度信號引至控制室進行顯示并監(jiān)控[1]。當時在顯示溫度曲線上可以看出溫度值開始時趨于平穩(wěn),突然在正常值與報警值之間跳動,后跳動幅度增大導致跳車。經(jīng)過儀表人員懷疑是線路虛接,而且檢查發(fā)現(xiàn)出廠時溫度變送器設(shè)置為熱電阻元件斷路時,溫度取值為無限高。
將溫度變送器設(shè)置改為電阻斷路時溫度取值為零, 再次啟動機組,達到正常運行時,該溫度測點還是存在跳動,觀察期間其值突然顯示為零,經(jīng)過一段時間后又速升到聯(lián)鎖值跳車。初步判斷為熱電阻元件的端子虛接或接觸不良,導致開始時斷開阻值無限大,溫度顯示為零,后又在虛接過程中使阻值降到聯(lián)鎖值以上且沒超量程的狀態(tài),使之跳車。本人認為應在溫度變送器后加時間延時,阻值無限大的時間一旦超過設(shè)定時間就默認為斷路故障。這樣就不會出現(xiàn)因為端子虛接或接觸不良導致的跳車現(xiàn)象。
3、結(jié)語
隨著空分行業(yè)未來的快速發(fā)展,配套壓縮機組的應用將會更為廣泛,我國大型離心壓縮機組的制造和生產(chǎn)能力也逐步走向成熟。在機組的調(diào)試運行中總結(jié)經(jīng)驗、細致操作、故障深入分析,這些都會為以后空分裝置順利運行打下結(jié)實基礎(chǔ)。(文/遼寧大唐國際阜新煤制天然氣有限責任公司 王健男 崔文雯)
參考文獻
[1] 沈陽鼓風機集團股份有限公司,DMCL1204+2MCL1203+3BCL527離心壓縮機使用說明書
[2] 李力等,S8000大機組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在河南姚孟電廠的應用,大型發(fā)電機組振動和轉(zhuǎn)子動力學學術(shù)會議論文集 2003
作者簡介:
王健男 男,畢業(yè)于沈陽工業(yè)大學過程裝備與控制工程,現(xiàn)在遼寧大唐國際阜新煤制天然氣有限責任公司從事空分設(shè)備管理工作。
崔文雯 女,助理工程師,畢業(yè)于沈陽工業(yè)大學應用化學,現(xiàn)在遼寧大唐國際阜新煤制天然氣有限責任公司從事設(shè)備運行工作。
【壓縮機網(wǎng)】摘要:公司兩套48000Nm3/h空分裝置配套壓縮機組由主壓縮機DMCL1204+2MCL1203、增壓機3BCL527、變速器及汽輪機HNKS50/71/32組成。本文就兩套壓縮機組在試車過程中出現(xiàn)一些故障進行了實際分析,并z*終找到處理方法。試車期間的有些故障是由于疏忽或考慮不周所導致的,總結(jié)出經(jīng)驗教訓,能更好的注意試車中細節(jié)部分,為以后的機組試車做好鋪墊,避免同類故障發(fā)生。筆者所在公司年產(chǎn)40億立方米煤制天然氣項目一期工程中配套2x48000Nm3/h大型空分設(shè)備。其配套壓縮機組由汽輪機拖動,汽輪機為雙軸伸結(jié)構(gòu),排汽端與主空壓機中壓缸和低壓缸相連,進汽端通過變速機驅(qū)動增壓機。
壓縮機組由沈陽鼓風機廠制造,主空壓機型號為DMCL1204+2MCL1203;增壓壓縮機型號為3BCL527。壓縮機共分為三缸、六段、十四級,經(jīng)四次中間冷卻和兩次水氣分離。在增壓機的出口還設(shè)置了末段冷卻器。 原動機是由杭州汽輪機廠按引進西門子公司技術(shù)設(shè)計、制造的積木塊系列制造的HNKS50/71/32型全凝式反動式汽輪機。變速機由MAGG公司設(shè)計制造。主空壓機低壓缸、中壓缸、汽輪機、變速機和增壓機之間均通過膜盤聯(lián)軸器相聯(lián)接[1]。
兩套壓縮機組在裝置試車投用過程中出現(xiàn)一些問題,但在相關(guān)人員的共同努力下將運行中出現(xiàn)的故障逐一予以解決,并于2013年10月試車一次成功。
1、機組工藝流程介紹
項目(一期)配有2套空氣離心壓縮機組,該機組是由主空壓縮機和增壓機組成,由汽輪機拖動。汽輪機通過聯(lián)軸器分別驅(qū)動空壓機和增壓機,如圖1所示。機組采用雙層布置,主機布置在二樓,輔機布置在一樓。
空氣s*先進入自潔式過濾器,后分兩路進入主空壓機,分別經(jīng)過低壓缸DMCL1204壓縮后在出口蝸室混合,混合后的氣體經(jīng)過一次冷卻和水氣分離后進入下一級,即進入中壓缸的一段進行壓縮,氣體經(jīng)一段兩級壓縮冷卻分離后,進入本缸內(nèi)的二段進行一級壓縮后排出,至此,空壓機的全部壓縮過程,達到主空壓機的出口壓力(251000Nm3/h,0.532MPa)要求。
從分子篩純化器出來的干燥空氣(137000Nm3/h,0.49MPa)進入增壓機一段壓縮,經(jīng)過冷卻器冷卻后中抽一部分氣體(4000Nm3/h,1.2MPa)。其余氣體進入增壓機二段壓縮,經(jīng)過冷卻器冷卻后中抽一部分氣體(53000Nm3/h,2.74MPa)做膨脹氣。z*后一部分氣體進入增壓機三段壓縮,經(jīng)過z*后一級冷卻器冷卻后進入冷箱高壓板式換熱器。
高壓蒸汽(8.8MPa,510℃)經(jīng)電動閘閥、速關(guān)閥、調(diào)速汽閥后進入汽輪機內(nèi)膨脹做功。為了降低開車時的啟動阻力矩,汽輪機配置了頂軸油泵和手動盤車裝置。做功后的乏汽排入空冷器,在其中乏汽被冷凝為水,冷凝液由冷凝液泵送出界區(qū)。
2、機組試車中的故障分析及處理
2.1 試車準備中真空度過低
在試車準備工作中,汽輪機建立的真空度一直臨近跳車值,效果不是很好,一旦汽輪機暖機沖轉(zhuǎn)時,很可能因為真空度降低而跳車。查看相關(guān)設(shè)備的真空度試驗報告,結(jié)果合格?,F(xiàn)場人員開始全面檢查凝汽系統(tǒng),檢查時可用輕盈的布條靠近設(shè)備及管道的法蘭或螺紋的密封處,觀察是否有吸粘現(xiàn)象。z*終原因為汽輪機排氣壓力測點引氣管的螺紋連接點密封不好。旋緊螺紋后還是輕微泄露,而且由于汽輪機在暖機期間,只能涂抹密封甘油隔絕密封,待停車后需要重新處理。
2.2 機組回油不暢通,大量油煙外排
在壓縮機組試車前期,壓縮機組聯(lián)軸器護罩的全部排油煙管出現(xiàn)大量油煙并伴隨有噴油現(xiàn)象,且回油管線一直趨于滿管回油狀態(tài)。現(xiàn)場技術(shù)人員研究決定加高排煙管線以減少噴油量,并將回油管線沿回油方向降低高度。經(jīng)改變后仍然有大量油煙外排。排查原因時發(fā)現(xiàn)排煙風機排氣量很小,油箱未能保住微負壓,初步懷疑是其功率不滿足條件。后檢查排煙風機時發(fā)現(xiàn),雖然風機在旋轉(zhuǎn)排煙,但由于接線問題,使其反轉(zhuǎn)導致葉輪葉片由后彎型變成了前彎型,大大降低了排煙能力。修正后排煙管線不再出現(xiàn)油煙,并有倒吸現(xiàn)象,證明了油箱、軸承箱、聯(lián)軸器護罩及回油管線存在微負壓現(xiàn)象。
2.3 聯(lián)動試車中增壓機瓦溫過高
空分Ⅱ系列壓縮機組自2013年7月27日至8月8日,三機聯(lián)動運行共三次,增壓機兩塊支撐瓦四個溫度測點中三個溫度測點出現(xiàn)超過報警值。其中7月27日轉(zhuǎn)速升至3452rpm,一個測點溫度達到跳車聯(lián)鎖值;8月1日轉(zhuǎn)速升至4294rpm,兩個溫度測點分別達到報警,8月8日轉(zhuǎn)速升至333.6rpm,兩個溫度測點分別達到跳車聯(lián)鎖值。
停車后對增壓機軸瓦進行拆檢,結(jié)果為驅(qū)動端側(cè)徑向軸瓦過熱,下瓦損傷0.01-0.02mm,非驅(qū)動側(cè)軸瓦無磨損,溫度探頭安裝正常。此支撐瓦為美國沃克沙公司制造的可傾瓦軸承,經(jīng)對軸瓦、進油壓力及回油量和溫度進行研究,分析原因可能為:1、軸瓦徑向間隙過小,瓦塊的支撐點不正確導致進油后形成不了油楔;2、瓦背進油流道過小,不滿足正常運行時的進油量;3、回油不暢通,導致在軸瓦里的油無法順利帶走熱量。處理結(jié)果為:1、修正軸瓦徑向間隙,下瓦塊進油側(cè)加開10um*8mm油楔;2、瓦背進油流道開寬8mm;3、增加擋油環(huán)的徑向間隙,在下瓦回油外槽和上瓦擋油環(huán)出開孔槽減小回油阻力。后經(jīng)再次三機聯(lián)動,之的試運行過程中增壓機軸瓦溫度已趨于正常。
2.4 汽輪機集液箱液位異常
汽輪機排汽系統(tǒng)中熱井和集液箱底部與上部都由管道聯(lián)通,將兩設(shè)備的氣側(cè)及水側(cè)都使之聯(lián)通。在Ⅱ系列汽輪機單機試車過程中,出現(xiàn)熱井與集液箱的液位不同的現(xiàn)象。集液箱的液位顯示已經(jīng)為滿液位,但熱井還沒到高液位聯(lián)鎖(本裝置熱井液位過高時會聯(lián)鎖啟動備用凝結(jié)水泵)?,F(xiàn)場看來是熱井內(nèi)部凝結(jié)水由凝結(jié)水泵打入抽氣器換熱器中,經(jīng)換熱后又回流到熱井中,此時凝結(jié)水由于在一定真空狀態(tài)下溫度過高導致大量汽化。氣側(cè)平衡管由于管道口徑過小,熱井上部壓力大于集液箱上部壓力,使集液箱內(nèi)凝結(jié)水無法順利流入熱井中產(chǎn)生液位不同現(xiàn)象。后經(jīng)過外送冷凝液及向熱井中補充脫鹽水,使凝結(jié)水溫度降低到飽和溫度后,兩設(shè)備的液位基本達到平衡。
2.5 增壓機出口管道振動劇烈
空分Ⅰ系列壓縮機組于9月1日三機聯(lián)動試車,轉(zhuǎn)速升至3400rpm時,增壓機一段出口管線發(fā)生劇烈的振動現(xiàn)象并伴隨著強烈噪音,查看一段冷卻器后壓力測點,顯示壓力未滿足工藝指標,變速器低速軸振動值及支撐瓦溫度值都加劇上升,z*終達到報警值,試車被迫停止。
停車后經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn),增壓機二段進氣側(cè)軸端密封磨損并發(fā)生粘連現(xiàn)象,增壓機軸端軸端密封口環(huán)向外竄動2mm。后經(jīng)設(shè)備故障排查認定增壓機一段冷卻器進出口存有盲板,導致增壓機一段出口阻力加大且二段入口流量降低而引起機組喘振。建議后續(xù)裝置試車階段,加大試車前的檢查力度,對開車條件逐一檢查并登記造冊,明確職責,以保證設(shè)備平穩(wěn)、安全運行。
2.6 機組盤車脫扣時軸振動過高
本機組采用電動盤車裝置配套帶有SSS離合器,SSS表示“同步自動移位” ,即離合器的驅(qū)動和被驅(qū)動齒牙是分階段進行,然后自動轉(zhuǎn)移到轉(zhuǎn)動軸嚙合時完全相同的速度運行,當輸入速度相對于輸出速度減慢,離合器自動分離,也就是說當盤車轉(zhuǎn)速小于汽輪機轉(zhuǎn)速時,盤車工作就自動停止。
在機組剛剛啟動轉(zhuǎn)速很低時,增速器的振動值在某一時刻瞬間升高,并達到聯(lián)鎖值導致跳車,振動探頭檢查后沒有發(fā)現(xiàn)問題,后又經(jīng)幾次啟動,雖然沒有跳車,但振動也達到了接近聯(lián)鎖值,后隨著轉(zhuǎn)速增加,振動值降低到正常值。分析此現(xiàn)象初步得出結(jié)論為,SSS離合器在自動脫扣時會使其輸出軸跳動,導致增速器低速軸振動瞬間升高,這也說明SSS離合器在盤車裝置中應用還需進一步改進。
2.7 增壓機軸振動過高在線監(jiān)測分析
9月25日,Ⅰ系列壓縮機組三機聯(lián)動運行試車,增壓機轉(zhuǎn)速達到1967rpm時機組溫度、振動正常。當轉(zhuǎn)速升至3944rpm時,增壓機振動測點達到聯(lián)鎖值,機組跳車。后再次啟動了三次,轉(zhuǎn)速分別為3246rpm、3173rpm、3177rpm時,其振動測點都達到聯(lián)鎖值,導致機組跳車。
由于多次啟動,增壓機進口流量均偏低,出口壓力指示也達不到正常工況,疑似管線阻塞。將增壓機二級出口管線止逆閥拆卸檢查,發(fā)現(xiàn)閥門嚴重銹蝕。處理后再次開車,但轉(zhuǎn)速升至3148rpm時,由于振動過高再次聯(lián)鎖跳車。
公司針對此次連續(xù)跳車現(xiàn)象,決定采用由河南電力中心實驗所狀態(tài)檢修中心聯(lián)合深圳創(chuàng)為實技術(shù)發(fā)展有限公司共同開發(fā)的S8000大型旋轉(zhuǎn)機械在線狀態(tài)監(jiān)測與分析系統(tǒng)(以下簡稱S8000系統(tǒng))[2]對增壓機進行在線監(jiān)測。通過圖譜進行分析診斷,自振動趨勢增大開始,對應的各轉(zhuǎn)速下,一倍頻明顯,低頻及高頻成分不明顯;心軌跡為標準橢圓;相位隨工作轉(zhuǎn)速漸變,振幅逐漸增大,重復性較好;判斷為典型的不平衡現(xiàn)象。運行初期,介質(zhì)純凈,不可能出現(xiàn)結(jié)垢,而且振幅不是階梯行急劇增大,z*終診斷為葉輪吸入某些異物,堵塞流道。
停機拆卸查看,發(fā)現(xiàn)增壓機二段葉輪里塞有手套一只。再次開機時振值穩(wěn)定。對于有開口的設(shè)備,施工安裝及檢修時必須用臨時盲板堵死。以防止有雜物進入,影響機組安全運行。
2.8 因儀表故障導致機組跳車
10月20日下午5點25分,Ⅰ系列壓縮機組增壓機軸瓦溫度突然超過聯(lián)鎖值導致機組跳車。機組軸瓦上安裝的是分度號為Pt100的測溫鉑熱電阻,測溫元件檢測出軸瓦溫度信號引至控制室進行顯示并監(jiān)控[1]。當時在顯示溫度曲線上可以看出溫度值開始時趨于平穩(wěn),突然在正常值與報警值之間跳動,后跳動幅度增大導致跳車。經(jīng)過儀表人員懷疑是線路虛接,而且檢查發(fā)現(xiàn)出廠時溫度變送器設(shè)置為熱電阻元件斷路時,溫度取值為無限高。
將溫度變送器設(shè)置改為電阻斷路時溫度取值為零, 再次啟動機組,達到正常運行時,該溫度測點還是存在跳動,觀察期間其值突然顯示為零,經(jīng)過一段時間后又速升到聯(lián)鎖值跳車。初步判斷為熱電阻元件的端子虛接或接觸不良,導致開始時斷開阻值無限大,溫度顯示為零,后又在虛接過程中使阻值降到聯(lián)鎖值以上且沒超量程的狀態(tài),使之跳車。本人認為應在溫度變送器后加時間延時,阻值無限大的時間一旦超過設(shè)定時間就默認為斷路故障。這樣就不會出現(xiàn)因為端子虛接或接觸不良導致的跳車現(xiàn)象。
3、結(jié)語
隨著空分行業(yè)未來的快速發(fā)展,配套壓縮機組的應用將會更為廣泛,我國大型離心壓縮機組的制造和生產(chǎn)能力也逐步走向成熟。在機組的調(diào)試運行中總結(jié)經(jīng)驗、細致操作、故障深入分析,這些都會為以后空分裝置順利運行打下結(jié)實基礎(chǔ)。(文/遼寧大唐國際阜新煤制天然氣有限責任公司 王健男 崔文雯)
參考文獻
[1] 沈陽鼓風機集團股份有限公司,DMCL1204+2MCL1203+3BCL527離心壓縮機使用說明書
[2] 李力等,S8000大機組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)在河南姚孟電廠的應用,大型發(fā)電機組振動和轉(zhuǎn)子動力學學術(shù)會議論文集 2003
作者簡介:
王健男 男,畢業(yè)于沈陽工業(yè)大學過程裝備與控制工程,現(xiàn)在遼寧大唐國際阜新煤制天然氣有限責任公司從事空分設(shè)備管理工作。
崔文雯 女,助理工程師,畢業(yè)于沈陽工業(yè)大學應用化學,現(xiàn)在遼寧大唐國際阜新煤制天然氣有限責任公司從事設(shè)備運行工作。
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