一、前言
【壓縮機網(wǎng)】在石油化工、紡織、電力等行業(yè),空氣壓縮機做為一種先進的空氣動力設(shè)備,廣泛為各行業(yè)裝置和車間儀表風(fēng)系統(tǒng)和氣動設(shè)備提供可靠的壓縮空氣動力源。特別是噴油螺桿空壓機憑借其具有運行可靠、效率高、壽命長、氣量不受排氣壓力影響、運行平穩(wěn)不發(fā)生喘振等優(yōu)點,得到了廣泛的應(yīng)用。而噴油螺桿空壓在日常生產(chǎn)運行過程中,由于機組運行的環(huán)境、操作及維護保養(yǎng)不到位等原因,機組經(jīng)常發(fā)生各種故障。如空壓機排氣溫度高、排氣量不足、機組跑油、噴油,嚴重時機頭卡死等故障,存在著安全隱患,同時造成一定的經(jīng)濟損失。
排氣溫度高是空壓機z*常見的故障之一,特別是在夏季,常常出現(xiàn)噴油螺桿空壓機排氣溫度高故障,導(dǎo)致機組超溫連鎖停機。排氣溫度高是由空壓機因系統(tǒng)中出現(xiàn)的各種問題引起的溫升故障,如冷卻系統(tǒng)、油路系統(tǒng)及“三濾”、溫控閥、斷油閥等部件和系統(tǒng)故障,以致空壓機在運行中得不到充足的潤滑或冷卻,使機體處在高溫中長時間工作。
二、螺桿空壓機排氣溫度高的危害
螺桿空壓機排氣溫度高的故障現(xiàn)象主要為空壓機組排氣溫度高(超過100℃),現(xiàn)場有刺鼻的油煙味,同時機組運行耗油量增大,排出氣體含油量增大,機組超溫連鎖跳停。其主要的危害有以下幾點:
?。?)排氣溫度越高,壓縮機為考慮膨脹而留的間隙越大,壓縮機的效率降低,導(dǎo)致電能依舊消耗,產(chǎn)氣量下降;
?。?)降低潤滑油的使用壽命;
?。?)高排氣溫度會導(dǎo)致更多的潤滑油處于氣相,增加油、氣分離的困難,從而導(dǎo)致更多的油進入供氣管網(wǎng),不僅油耗大量增加,同時使供氣品質(zhì)下降,可能影響用氣設(shè)備壽命;
?。?)設(shè)備長期處于高排氣溫度狀態(tài)下運行,會導(dǎo)致使用壽命減少;
?。?)使環(huán)境溫度升高,引起吸氣溫度升高,在消耗相同功耗的情況下,吸氣溫度每升高3℃,產(chǎn)氣量降低1%。
(6)機組嚴重而過高的油溫會降低輸氣系數(shù)和增加功率消耗,潤滑油粘度也會降低,過高的溫度還會使轉(zhuǎn)子和軸承材料的物理系數(shù)值產(chǎn)生變化,使軸承產(chǎn)生異常摩擦損耗,甚至出現(xiàn)軸承散珠事故。溫度過高還會使?jié)櫥驮诮饘俚拇呋鲁霈F(xiàn)熱分解,生成對工作有害的游離碳、酸類物和水分(結(jié)碳),嚴重時會使整個主機螺桿卡死或出現(xiàn)超溫連鎖停機,嚴重影響企業(yè)的正常生產(chǎn)。
1、空壓站壓縮機情況簡介
某司空壓站儀表風(fēng)系統(tǒng)共配套2臺噴油螺桿壓縮機J-6001A/B,用于裝置儀表風(fēng)提供動力空氣。該空壓機組都是噴油水冷螺桿式空氣壓縮機,單級、噴油、撬裝式低噪聲??諌簷C組技術(shù)參數(shù)如下表:
2、螺桿空壓機排氣溫度高原因分析及解決措施
?。?)原因分析
自2015年1月10日投用以來,空壓機組頻繁出現(xiàn)排氣溫度高故障及連鎖停機故障。結(jié)合檢修情況分析,導(dǎo)致螺桿空壓機排氣溫度高故障原因主要有以下幾點:
?、儆屠鋮s器換熱效果不好導(dǎo)致進入主機油溫過高;
?、谟头蛛x器濾芯堵塞導(dǎo)致機組內(nèi)壓過大或油分離器芯擊穿失效;
?、塾瓦^濾器堵塞導(dǎo)致潤滑油流通不暢,進入主機的油量減少;
④溫控閥失效導(dǎo)致進入主機油溫過高;
⑤斷油電磁閥故障導(dǎo)致潤滑油不能進入機頭;
⑥z*小壓力閥故障導(dǎo)致油分離器內(nèi)壓升高;
?、邼櫥褪褂脮r間過長變質(zhì)或潤滑油油位太低;
?、嘀鼓骈y卡??;
⑨陰陽轉(zhuǎn)子間隙過大造成出現(xiàn)內(nèi)循環(huán)。
?。?)解決措施
1)油冷卻器臟、堵塞造成的機組排氣溫度高報警
事故案例:2015年3月10日8:50進行設(shè)備日常巡檢時,空壓機組J-6001A報警聲響,檢查發(fā)現(xiàn)PLC顯示屏顯示排氣溫度高報警,立即上報主管領(lǐng)導(dǎo),切換備用機組J-6001B,機組停機檢修。
原因分析:經(jīng)機組檢修可知,造成機組排氣溫度高報警的主要原因為油冷卻和水冷卻器結(jié)垢堵塞,冷卻水流量少,造成冷卻器換熱效果差;同樣,油冷卻器殼程的銅管外流動的是油,由于空壓機長時間運轉(zhuǎn),銅管外壁的油垢過多,同樣會影響冷卻器的換熱效果,導(dǎo)致潤滑油進入機組的油溫高。
處理措施:
?、倏刂坪美鋮s水水質(zhì),必須符合一般工業(yè)用水標(biāo)準(zhǔn),防止冷卻器結(jié)垢,以免影響冷卻器的效率及壽命。
?、跈z查冷卻器冷卻水壓力是否過低、溫度是否過高,檢查冷卻器是否結(jié)垢嚴重,影響冷卻效果。
③每半年定期對冷卻水管路、油冷卻器管、殼程進行清洗,裝好后經(jīng)試壓合格方可投入使用。
2)油氣分離器和油過濾器堵塞造成的機組排氣溫度高連鎖停機
事故案例:2016年3月15日,正在運行的空壓機組J-6001B連鎖停機,檢查發(fā)現(xiàn)PLC顯示屏顯示排氣溫度高報警連鎖停機、油氣分離器壓差高報警、油過濾壓差高報警。
原因分析:經(jīng)機組檢修發(fā)現(xiàn),油氣分離器濾芯結(jié)交嚴重堵塞,油分離器芯子堵塞后,分離效率會變差,導(dǎo)致壓縮機溫度升高、外供壓縮空氣含油量大,影響后序凈化設(shè)備及用氣設(shè)備正常工作。如果油分離器芯擊穿失效,油直接跑掉,油耗急劇加大,會因為油少而導(dǎo)致機組溫度急劇升高,嚴重時可能造成機頭抱死。
油過濾器堵塞,導(dǎo)致潤滑油流通不暢通,進入空壓機主機的流量減少,則潤滑油從主機攜帶出的熱量就降低,會造成機組排氣溫度升高。
處理措施:
?、俑鼡Q油氣分離器濾芯。
?、诟鼡Q油過濾器。
?、塾蜑V和油分都有使用壽命,定期做好空壓機的維護保養(yǎng)。
3)溫控閥故障造成的機組排氣溫度高連鎖停機
事故案例:2015年5月8日14∶50,制氮空壓機組J-6002連鎖停機,PLC顯示屏顯示排氣溫度高報警連鎖停機,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)油過濾器及壓縮機機頭溫度很高。
原因分析:溫控閥是一個三通閥。在空壓機剛啟動時,油溫較低,溫控閥支路開啟,主回路關(guān)閉,潤滑油繞過冷卻器直接噴入主機,加速油溫上升,防止壓縮空氣中 在油分離器內(nèi)凝結(jié),當(dāng)油溫上升到65℃后,溫控閥隨油溫升高逐步打開主回路,調(diào)節(jié)流經(jīng)油冷卻器和旁路的油量比例,控制油溫,使空壓機的噴油溫度保持在z*佳點。如果溫控閥出現(xiàn)故障,則潤滑油無法經(jīng)過冷卻器,油溫?zé)o法下降,導(dǎo)致排氣溫度高。停機后檢查油冷卻器進排油管溫度,若溫差較小,則檢查溫控閥。溫控閥的故障有兩個原因,一是閥芯上的熱敏彈簧彈性系數(shù)改變,不能隨油溫變化而正常動作;二是閥體磨損,閥芯卡死或動作不到位無法正常工作。
處理措施:定期檢查溫控閥閥芯是否卡澀,研磨閥芯或更換溫控閥;
4)斷油閥失靈、閥芯卡死故障造成的機組排氣溫度高連鎖停機
事故案例:2016年8月12日,正在運行的空壓機組J-6002連鎖停機,檢查發(fā)現(xiàn)PLC顯示屏顯示排氣溫度高報警連鎖停機、空壓機組機頭溫度非常高。
原因分析:經(jīng)機組檢修發(fā)現(xiàn),機組斷油電磁閥失靈、閥芯卡死。我們知道斷油閥裝于壓縮機機殼下部,利用壓縮機排口的氣體壓力打開。在機組運行時斷油閥始終是打開的。其功能是在停機時能迅速切斷油路,避免從油氣分離器過來的油繼續(xù)噴入壓縮機主機內(nèi),導(dǎo)致潤滑油從進氣口噴出。如果機組在運行時,斷油電磁閥控制斷油閥的電磁閥故障或斷油閥閥芯卡澀,不能打開或不能全開,會造成機組回油量不足,導(dǎo)致機組溫度升高。
處理措施:
?、俨鹣聰嘤烷y檢查閥芯及閥座內(nèi)是否有雜物及拉毛現(xiàn)象,進行修復(fù)。
?、诒匾獣r須更換新的斷油閥。
③檢查斷油電磁閥膜片,更換膜片或整體更換電磁閥。
5)z*小壓力閥故障導(dǎo)致油分離器內(nèi)壓升高
事故案例:2017年3月10日15∶30進行設(shè)備日常巡檢時,空壓機組J-6001A報警聲響,檢查發(fā)現(xiàn)PLC顯示屏顯示排氣溫度高報警,z*小壓力閥排氣孔漏氣大,立即上報主管領(lǐng)導(dǎo),切換備用機組J-6001B,機組停機檢修。
原因分析:經(jīng)機組檢修發(fā)現(xiàn),機組油氣分離器頂?shù)膠*小壓力閥彈簧斷裂導(dǎo)致z*小壓力閥故障。我們知道z*小壓力閥的作用主要是:
①保證起動時優(yōu)先建立起潤滑油循環(huán)所需的壓力,確保機組的潤滑。
?、谠趬毫_到z*小壓力閥設(shè)定值后開啟,可降低流過精油氣分離器濾芯的空氣流速,確保油氣分離的效果,并使油氣分離濾芯不因壓差太大而受損。
③具有單向閥的作用,機組卸載時能防止管網(wǎng)中的壓縮空氣倒流至油氣分離器和壓縮機主機中。
當(dāng)在機組運行過程中,如果z*小壓力閥發(fā)生故障,會使油氣分離器兩力壓降過大(≥0.1MPa)或過?。?le;0.02MPa)時,濾芯起不到過濾分離作用,則潤滑油在濾芯處分離不好。油氣混合物通過z*小壓力閥,進入后續(xù)系統(tǒng),潤滑油跑損過快,大量潤滑油帶到氣路中,溶于水中油量增多,導(dǎo)致氣浮出水油含量增加。同時,將導(dǎo)致油分離器內(nèi)壓升高,起動時不能優(yōu)先建立潤滑油循環(huán),油氣分離的效果會變差,容易造成油氣分離濾芯壓差太大而受損,從而容易造成機組的排氣溫度高。
處理措施:
?、俣ㄆ趯*小壓力閥進行清洗維護,z*好每運行3000h檢查清洗一次z*小壓力閥彈簧和活塞。
?、跈z查z*小壓力閥活塞和更換損壞的彈簧,必要時更換z*小壓力閥。
6)潤滑油變質(zhì)或者碳化會使油管路產(chǎn)生堵塞,油管路元件失靈,噴油量不足,造成機體超溫。
空壓機機組在運行中,油氣分離器中的液位不低于低油位標(biāo)志L(或min),油位過低會造成補油量不足,直接影響入口氣體的溫降,循環(huán)噴油量減少。表現(xiàn)出液位上升緩慢或無液位,從而導(dǎo)致循環(huán)噴油在機組中停留時間過長,循環(huán)頻次增加,補液量少,氣體在入口得不到初步降溫,又因循環(huán)噴油量少溫度高,在壓縮過程中得不到降溫,導(dǎo)致排氣溫度升高。
處理措施:
?、俑鼡Q變質(zhì)的潤滑油。打開加油蓋,待油完全回流入初級油氣分離器內(nèi),取少量檢查油質(zhì)是否正常。若油質(zhì)乳化含油水分,則應(yīng)排盡分離器內(nèi)變質(zhì)油液,清洗后加入足量合格潤滑油。
?、趯Y(jié)交的油管路系統(tǒng)進行清洗。
?、廴粲唾|(zhì)正常,油位低于z*低游標(biāo)線,則加油至正常油位。
7)止逆閥卡住。止逆閥主要是防止壓縮氣體倒流,保證潤滑油正?;亓鞯椒蛛x器內(nèi),如果止逆閥發(fā)生故障會使回油量不足,機體溫度升高,排氣溫度升高。
處理措施:檢查止逆閥,必要時進行更換;
8)陰陽轉(zhuǎn)子間隙過大造成出現(xiàn)內(nèi)循環(huán)。
因轉(zhuǎn)子腐蝕嚴重嚙合間隙太大,氣體在壓縮機內(nèi)部反復(fù)循環(huán)使得出、入口溫度都升高,氣體壓力達不到止逆閥彈簧的壓力值而無法做工。另外,兩轉(zhuǎn)子出口端氣封齒的腐蝕,破壞機封腔的平衡壓力,容易使機封磨損加快發(fā)生泄漏現(xiàn)象。
處理措施:定期進行檢、維修處理。
小結(jié)
螺桿空壓機排氣溫度高故障是空壓機z*常見的故障之一,不僅嚴重影響正常生產(chǎn),還會加劇螺桿空壓機部件的磨損,縮短設(shè)備的使用壽命。此外,還會加速油品劣化,如潤滑性能降低、閃點下降等,有時高溫還會引起油品的自燃,導(dǎo)致空壓機燒毀,甚至發(fā)生爆炸事故。
因此,為了保證噴油螺桿空氣壓縮機組的安全平穩(wěn)、長周期生產(chǎn)運行,建議我們應(yīng)該做好空壓機日、周、月度及年度的檢查和維護保養(yǎng)工作,采取有效的措施預(yù)防空壓機溫度升高故障,適當(dāng)改善空壓機的工作環(huán)境和利用站控系統(tǒng)隨時監(jiān)測設(shè)備的工況,以徹底消除安全隱患,保障螺桿壓縮機平穩(wěn)運行。
作者簡介
石芝鋒 ,過程裝備與控制工程專業(yè),本科學(xué)士,中級工程師。在石油化工及燃氣行業(yè)從事設(shè)備專業(yè)技術(shù)管理工作近8年,曾就職于中國燃氣,現(xiàn)就職于廣西欽州泰興石油化工有限公司,現(xiàn)在煉廠加氫裝置從事設(shè)備專業(yè)技術(shù)管理工作,任設(shè)備主管和設(shè)備工程師。
一、前言
【壓縮機網(wǎng)】在石油化工、紡織、電力等行業(yè),空氣壓縮機做為一種先進的空氣動力設(shè)備,廣泛為各行業(yè)裝置和車間儀表風(fēng)系統(tǒng)和氣動設(shè)備提供可靠的壓縮空氣動力源。特別是噴油螺桿空壓機憑借其具有運行可靠、效率高、壽命長、氣量不受排氣壓力影響、運行平穩(wěn)不發(fā)生喘振等優(yōu)點,得到了廣泛的應(yīng)用。而噴油螺桿空壓在日常生產(chǎn)運行過程中,由于機組運行的環(huán)境、操作及維護保養(yǎng)不到位等原因,機組經(jīng)常發(fā)生各種故障。如空壓機排氣溫度高、排氣量不足、機組跑油、噴油,嚴重時機頭卡死等故障,存在著安全隱患,同時造成一定的經(jīng)濟損失。
排氣溫度高是空壓機z*常見的故障之一,特別是在夏季,常常出現(xiàn)噴油螺桿空壓機排氣溫度高故障,導(dǎo)致機組超溫連鎖停機。排氣溫度高是由空壓機因系統(tǒng)中出現(xiàn)的各種問題引起的溫升故障,如冷卻系統(tǒng)、油路系統(tǒng)及“三濾”、溫控閥、斷油閥等部件和系統(tǒng)故障,以致空壓機在運行中得不到充足的潤滑或冷卻,使機體處在高溫中長時間工作。
二、螺桿空壓機排氣溫度高的危害
螺桿空壓機排氣溫度高的故障現(xiàn)象主要為空壓機組排氣溫度高(超過100℃),現(xiàn)場有刺鼻的油煙味,同時機組運行耗油量增大,排出氣體含油量增大,機組超溫連鎖跳停。其主要的危害有以下幾點:
?。?)排氣溫度越高,壓縮機為考慮膨脹而留的間隙越大,壓縮機的效率降低,導(dǎo)致電能依舊消耗,產(chǎn)氣量下降;
?。?)降低潤滑油的使用壽命;
?。?)高排氣溫度會導(dǎo)致更多的潤滑油處于氣相,增加油、氣分離的困難,從而導(dǎo)致更多的油進入供氣管網(wǎng),不僅油耗大量增加,同時使供氣品質(zhì)下降,可能影響用氣設(shè)備壽命;
?。?)設(shè)備長期處于高排氣溫度狀態(tài)下運行,會導(dǎo)致使用壽命減少;
?。?)使環(huán)境溫度升高,引起吸氣溫度升高,在消耗相同功耗的情況下,吸氣溫度每升高3℃,產(chǎn)氣量降低1%。
(6)機組嚴重而過高的油溫會降低輸氣系數(shù)和增加功率消耗,潤滑油粘度也會降低,過高的溫度還會使轉(zhuǎn)子和軸承材料的物理系數(shù)值產(chǎn)生變化,使軸承產(chǎn)生異常摩擦損耗,甚至出現(xiàn)軸承散珠事故。溫度過高還會使?jié)櫥驮诮饘俚拇呋鲁霈F(xiàn)熱分解,生成對工作有害的游離碳、酸類物和水分(結(jié)碳),嚴重時會使整個主機螺桿卡死或出現(xiàn)超溫連鎖停機,嚴重影響企業(yè)的正常生產(chǎn)。

1、空壓站壓縮機情況簡介
某司空壓站儀表風(fēng)系統(tǒng)共配套2臺噴油螺桿壓縮機J-6001A/B,用于裝置儀表風(fēng)提供動力空氣。該空壓機組都是噴油水冷螺桿式空氣壓縮機,單級、噴油、撬裝式低噪聲??諌簷C組技術(shù)參數(shù)如下表:
2、螺桿空壓機排氣溫度高原因分析及解決措施
?。?)原因分析
自2015年1月10日投用以來,空壓機組頻繁出現(xiàn)排氣溫度高故障及連鎖停機故障。結(jié)合檢修情況分析,導(dǎo)致螺桿空壓機排氣溫度高故障原因主要有以下幾點:
?、儆屠鋮s器換熱效果不好導(dǎo)致進入主機油溫過高;
?、谟头蛛x器濾芯堵塞導(dǎo)致機組內(nèi)壓過大或油分離器芯擊穿失效;
?、塾瓦^濾器堵塞導(dǎo)致潤滑油流通不暢,進入主機的油量減少;
④溫控閥失效導(dǎo)致進入主機油溫過高;
⑤斷油電磁閥故障導(dǎo)致潤滑油不能進入機頭;
⑥z*小壓力閥故障導(dǎo)致油分離器內(nèi)壓升高;
?、邼櫥褪褂脮r間過長變質(zhì)或潤滑油油位太低;
?、嘀鼓骈y卡??;
⑨陰陽轉(zhuǎn)子間隙過大造成出現(xiàn)內(nèi)循環(huán)。
?。?)解決措施
1)油冷卻器臟、堵塞造成的機組排氣溫度高報警
事故案例:2015年3月10日8:50進行設(shè)備日常巡檢時,空壓機組J-6001A報警聲響,檢查發(fā)現(xiàn)PLC顯示屏顯示排氣溫度高報警,立即上報主管領(lǐng)導(dǎo),切換備用機組J-6001B,機組停機檢修。
原因分析:經(jīng)機組檢修可知,造成機組排氣溫度高報警的主要原因為油冷卻和水冷卻器結(jié)垢堵塞,冷卻水流量少,造成冷卻器換熱效果差;同樣,油冷卻器殼程的銅管外流動的是油,由于空壓機長時間運轉(zhuǎn),銅管外壁的油垢過多,同樣會影響冷卻器的換熱效果,導(dǎo)致潤滑油進入機組的油溫高。
處理措施:
?、倏刂坪美鋮s水水質(zhì),必須符合一般工業(yè)用水標(biāo)準(zhǔn),防止冷卻器結(jié)垢,以免影響冷卻器的效率及壽命。
?、跈z查冷卻器冷卻水壓力是否過低、溫度是否過高,檢查冷卻器是否結(jié)垢嚴重,影響冷卻效果。
③每半年定期對冷卻水管路、油冷卻器管、殼程進行清洗,裝好后經(jīng)試壓合格方可投入使用。
2)油氣分離器和油過濾器堵塞造成的機組排氣溫度高連鎖停機
事故案例:2016年3月15日,正在運行的空壓機組J-6001B連鎖停機,檢查發(fā)現(xiàn)PLC顯示屏顯示排氣溫度高報警連鎖停機、油氣分離器壓差高報警、油過濾壓差高報警。
原因分析:經(jīng)機組檢修發(fā)現(xiàn),油氣分離器濾芯結(jié)交嚴重堵塞,油分離器芯子堵塞后,分離效率會變差,導(dǎo)致壓縮機溫度升高、外供壓縮空氣含油量大,影響后序凈化設(shè)備及用氣設(shè)備正常工作。如果油分離器芯擊穿失效,油直接跑掉,油耗急劇加大,會因為油少而導(dǎo)致機組溫度急劇升高,嚴重時可能造成機頭抱死。
油過濾器堵塞,導(dǎo)致潤滑油流通不暢通,進入空壓機主機的流量減少,則潤滑油從主機攜帶出的熱量就降低,會造成機組排氣溫度升高。
處理措施:
?、俑鼡Q油氣分離器濾芯。
?、诟鼡Q油過濾器。
?、塾蜑V和油分都有使用壽命,定期做好空壓機的維護保養(yǎng)。
3)溫控閥故障造成的機組排氣溫度高連鎖停機
事故案例:2015年5月8日14∶50,制氮空壓機組J-6002連鎖停機,PLC顯示屏顯示排氣溫度高報警連鎖停機,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)油過濾器及壓縮機機頭溫度很高。
原因分析:溫控閥是一個三通閥。在空壓機剛啟動時,油溫較低,溫控閥支路開啟,主回路關(guān)閉,潤滑油繞過冷卻器直接噴入主機,加速油溫上升,防止壓縮空氣中 在油分離器內(nèi)凝結(jié),當(dāng)油溫上升到65℃后,溫控閥隨油溫升高逐步打開主回路,調(diào)節(jié)流經(jīng)油冷卻器和旁路的油量比例,控制油溫,使空壓機的噴油溫度保持在z*佳點。如果溫控閥出現(xiàn)故障,則潤滑油無法經(jīng)過冷卻器,油溫?zé)o法下降,導(dǎo)致排氣溫度高。停機后檢查油冷卻器進排油管溫度,若溫差較小,則檢查溫控閥。溫控閥的故障有兩個原因,一是閥芯上的熱敏彈簧彈性系數(shù)改變,不能隨油溫變化而正常動作;二是閥體磨損,閥芯卡死或動作不到位無法正常工作。
處理措施:定期檢查溫控閥閥芯是否卡澀,研磨閥芯或更換溫控閥;
4)斷油閥失靈、閥芯卡死故障造成的機組排氣溫度高連鎖停機
事故案例:2016年8月12日,正在運行的空壓機組J-6002連鎖停機,檢查發(fā)現(xiàn)PLC顯示屏顯示排氣溫度高報警連鎖停機、空壓機組機頭溫度非常高。
原因分析:經(jīng)機組檢修發(fā)現(xiàn),機組斷油電磁閥失靈、閥芯卡死。我們知道斷油閥裝于壓縮機機殼下部,利用壓縮機排口的氣體壓力打開。在機組運行時斷油閥始終是打開的。其功能是在停機時能迅速切斷油路,避免從油氣分離器過來的油繼續(xù)噴入壓縮機主機內(nèi),導(dǎo)致潤滑油從進氣口噴出。如果機組在運行時,斷油電磁閥控制斷油閥的電磁閥故障或斷油閥閥芯卡澀,不能打開或不能全開,會造成機組回油量不足,導(dǎo)致機組溫度升高。
處理措施:
?、俨鹣聰嘤烷y檢查閥芯及閥座內(nèi)是否有雜物及拉毛現(xiàn)象,進行修復(fù)。
?、诒匾獣r須更換新的斷油閥。
③檢查斷油電磁閥膜片,更換膜片或整體更換電磁閥。
5)z*小壓力閥故障導(dǎo)致油分離器內(nèi)壓升高
事故案例:2017年3月10日15∶30進行設(shè)備日常巡檢時,空壓機組J-6001A報警聲響,檢查發(fā)現(xiàn)PLC顯示屏顯示排氣溫度高報警,z*小壓力閥排氣孔漏氣大,立即上報主管領(lǐng)導(dǎo),切換備用機組J-6001B,機組停機檢修。
原因分析:經(jīng)機組檢修發(fā)現(xiàn),機組油氣分離器頂?shù)膠*小壓力閥彈簧斷裂導(dǎo)致z*小壓力閥故障。我們知道z*小壓力閥的作用主要是:
①保證起動時優(yōu)先建立起潤滑油循環(huán)所需的壓力,確保機組的潤滑。
?、谠趬毫_到z*小壓力閥設(shè)定值后開啟,可降低流過精油氣分離器濾芯的空氣流速,確保油氣分離的效果,并使油氣分離濾芯不因壓差太大而受損。
③具有單向閥的作用,機組卸載時能防止管網(wǎng)中的壓縮空氣倒流至油氣分離器和壓縮機主機中。
當(dāng)在機組運行過程中,如果z*小壓力閥發(fā)生故障,會使油氣分離器兩力壓降過大(≥0.1MPa)或過?。?le;0.02MPa)時,濾芯起不到過濾分離作用,則潤滑油在濾芯處分離不好。油氣混合物通過z*小壓力閥,進入后續(xù)系統(tǒng),潤滑油跑損過快,大量潤滑油帶到氣路中,溶于水中油量增多,導(dǎo)致氣浮出水油含量增加。同時,將導(dǎo)致油分離器內(nèi)壓升高,起動時不能優(yōu)先建立潤滑油循環(huán),油氣分離的效果會變差,容易造成油氣分離濾芯壓差太大而受損,從而容易造成機組的排氣溫度高。
處理措施:
?、俣ㄆ趯*小壓力閥進行清洗維護,z*好每運行3000h檢查清洗一次z*小壓力閥彈簧和活塞。
?、跈z查z*小壓力閥活塞和更換損壞的彈簧,必要時更換z*小壓力閥。
6)潤滑油變質(zhì)或者碳化會使油管路產(chǎn)生堵塞,油管路元件失靈,噴油量不足,造成機體超溫。
空壓機機組在運行中,油氣分離器中的液位不低于低油位標(biāo)志L(或min),油位過低會造成補油量不足,直接影響入口氣體的溫降,循環(huán)噴油量減少。表現(xiàn)出液位上升緩慢或無液位,從而導(dǎo)致循環(huán)噴油在機組中停留時間過長,循環(huán)頻次增加,補液量少,氣體在入口得不到初步降溫,又因循環(huán)噴油量少溫度高,在壓縮過程中得不到降溫,導(dǎo)致排氣溫度升高。
處理措施:
?、俑鼡Q變質(zhì)的潤滑油。打開加油蓋,待油完全回流入初級油氣分離器內(nèi),取少量檢查油質(zhì)是否正常。若油質(zhì)乳化含油水分,則應(yīng)排盡分離器內(nèi)變質(zhì)油液,清洗后加入足量合格潤滑油。
?、趯Y(jié)交的油管路系統(tǒng)進行清洗。
?、廴粲唾|(zhì)正常,油位低于z*低游標(biāo)線,則加油至正常油位。
7)止逆閥卡住。止逆閥主要是防止壓縮氣體倒流,保證潤滑油正?;亓鞯椒蛛x器內(nèi),如果止逆閥發(fā)生故障會使回油量不足,機體溫度升高,排氣溫度升高。
處理措施:檢查止逆閥,必要時進行更換;
8)陰陽轉(zhuǎn)子間隙過大造成出現(xiàn)內(nèi)循環(huán)。
因轉(zhuǎn)子腐蝕嚴重嚙合間隙太大,氣體在壓縮機內(nèi)部反復(fù)循環(huán)使得出、入口溫度都升高,氣體壓力達不到止逆閥彈簧的壓力值而無法做工。另外,兩轉(zhuǎn)子出口端氣封齒的腐蝕,破壞機封腔的平衡壓力,容易使機封磨損加快發(fā)生泄漏現(xiàn)象。
處理措施:定期進行檢、維修處理。
小結(jié)
螺桿空壓機排氣溫度高故障是空壓機z*常見的故障之一,不僅嚴重影響正常生產(chǎn),還會加劇螺桿空壓機部件的磨損,縮短設(shè)備的使用壽命。此外,還會加速油品劣化,如潤滑性能降低、閃點下降等,有時高溫還會引起油品的自燃,導(dǎo)致空壓機燒毀,甚至發(fā)生爆炸事故。
因此,為了保證噴油螺桿空氣壓縮機組的安全平穩(wěn)、長周期生產(chǎn)運行,建議我們應(yīng)該做好空壓機日、周、月度及年度的檢查和維護保養(yǎng)工作,采取有效的措施預(yù)防空壓機溫度升高故障,適當(dāng)改善空壓機的工作環(huán)境和利用站控系統(tǒng)隨時監(jiān)測設(shè)備的工況,以徹底消除安全隱患,保障螺桿壓縮機平穩(wěn)運行。
作者簡介
石芝鋒 ,過程裝備與控制工程專業(yè),本科學(xué)士,中級工程師。在石油化工及燃氣行業(yè)從事設(shè)備專業(yè)技術(shù)管理工作近8年,曾就職于中國燃氣,現(xiàn)就職于廣西欽州泰興石油化工有限公司,現(xiàn)在煉廠加氫裝置從事設(shè)備專業(yè)技術(shù)管理工作,任設(shè)備主管和設(shè)備工程師。
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