【壓縮機(jī)網(wǎng)】1、油泵故障描述
1.1 機(jī)組介紹
該注氣壓縮機(jī)組是對稱平衡型往復(fù)壓縮機(jī)組(如圖1),采用6缸2級壓縮,一級3個氣缸配備余隙調(diào)節(jié),二級3個氣缸配備尾桿結(jié)構(gòu)。驅(qū)動機(jī)采用國產(chǎn)高壓防爆電機(jī),空冷器冷卻。進(jìn)口壓力5.0~7.0MPa,出口上限壓力34.5MPa,下限壓力18MPa,排氣量≥710m3/h,機(jī)組轉(zhuǎn)速980r/min。
壓縮機(jī)組潤滑系統(tǒng)分為集體潤滑油系統(tǒng)和氣缸潤滑油系統(tǒng),機(jī)組配有由曲軸驅(qū)動的齒輪式主油泵和一個單獨(dú)的、獨(dú)立驅(qū)動的全壓力輔助油泵。
主油泵是由壓縮機(jī)曲軸非動力端輸入通過拔盤和拔銷進(jìn)行傳動,同時主油泵主動齒輪軸末端通過插銷方式驅(qū)動主油泵。
1.2 故障情況
該機(jī)組在工廠測試階段,當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速提升至980r/min,油壓0.6MPa,運(yùn)行至20min時,機(jī)組的軸頭泵突發(fā)異響,主油泵蓋端冒煙,現(xiàn)場可聞到金屬切削氣味,隨即立刻停止試驗(yàn),檢測油泵溫度達(dá)到218℃,靠近撥盤位置達(dá)到270℃。拆卸后發(fā)現(xiàn)主油泵主動軸拗?jǐn)啵謹(jǐn)辔恢脼橹鲃虞S與撥盤交接處,連接方式為鍵連接,如圖2所示。
通過對機(jī)組拆檢發(fā)現(xiàn):油泵主動軸與從動軸在泵蓋端均存在軸與銅套抱死、銅套外壁出現(xiàn)轉(zhuǎn)動現(xiàn)象,主動軸與撥盤鍵槽連接處發(fā)生拗?jǐn)?,撥盤內(nèi)殘余軸發(fā)生明顯變形,如圖3所示。
2、故障原因判斷
在壓縮機(jī)組機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)過程中主油泵軸出現(xiàn)故障后,隨即對壓縮機(jī)組整個軸系、聯(lián)軸器對中、主油泵的傳動方式及安裝情況進(jìn)行了檢查,同時對主機(jī)主軸承底部間隙進(jìn)行了復(fù)核。根據(jù)現(xiàn)場檢測和排查情況看,分析認(rèn)為造成該問題的原因可能是:
(1)中心注油孔結(jié)構(gòu)降低了輸入軸材料強(qiáng)度;扭斷處外徑尺寸為φ30mm,中心注油孔為φ12mm;對于扭斷處的實(shí)際徑向尺寸單邊只有9mm,再減去4mm的平鍵深度,平鍵部位尺寸只有5mm,設(shè)計尺寸偏小可能導(dǎo)致軸頭泵輸入軸扭斷。
(2)主油泵安裝不到位,泵主體安裝偏心,使油泵軸運(yùn)行中產(chǎn)生額外扭矩。通過檢查主油泵與機(jī)體的安裝端面,發(fā)現(xiàn)一側(cè)有0.5mm間隙,表明主油泵存在安裝不到位的現(xiàn)象,會造成主油泵主動軸與壓縮機(jī)曲軸不同心,使油泵主動軸產(chǎn)生附加徑向力;同時油泵傳動方式采用了雙撥銷結(jié)構(gòu),在軸不同心條件下會增加油泵軸的附加徑向力,從而導(dǎo)致油泵主軸異常斷裂。
(3)試驗(yàn)用驅(qū)動電機(jī)底座強(qiáng)度不夠,在壓縮機(jī)曲軸帶動主油泵旋轉(zhuǎn)過程中,存在異常跳動現(xiàn)象。運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)使用的驅(qū)動電機(jī)功率為160kW,電機(jī)軸徑較細(xì),同時驅(qū)動電機(jī)底座強(qiáng)度薄弱,而壓縮機(jī)組的聯(lián)軸器飛輪重量為880kg,試驗(yàn)條件下的軸系剛性較差,機(jī)組曲軸遠(yuǎn)端的油泵端跳動變大,特別是在運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)過程中將轉(zhuǎn)速由600r/min提高到980r/min時,驅(qū)動電機(jī)及其底座出現(xiàn)明顯的擺動現(xiàn)象,事后檢查聯(lián)軸器對中也驗(yàn)證存在異常跳動現(xiàn)象,這些都對主油泵的主動軸產(chǎn)生破壞性的附加力。
3、仿真分析
3.1 工況模擬
結(jié)合有限元分析軟件對事故原因進(jìn)行分析,以曲軸的斷裂位置為主要研究對象,建立模型。根據(jù)設(shè)計參數(shù),當(dāng)齒輪泵在980r/min轉(zhuǎn)速下運(yùn)行時,油泵齒輪軸主要載荷為油壓產(chǎn)生的扭矩,系統(tǒng)油壓為0.6MPa(G),壓縮泵功率為3.9kW,齒輪軸扭矩為38.3N·m,注油器負(fù)載功率以10N·m進(jìn)行計算。油泵輸入軸的總負(fù)載為48.3N·m的扭矩。在故障中,齒輪軸的齒面未發(fā)生損壞,僅起到了傳遞載荷的作用,故可忽略其對模型的影響。結(jié)合工況對模型加載如圖4所示。
以拗?jǐn)噍斎胼S為分析對象,齒輪軸存在980r /min的轉(zhuǎn)速,且齒輪面包含油壓扭矩38.3N·m和主油泵負(fù)載扭矩10N·m,在滑動軸承位置包含負(fù)載2%的摩擦扭矩(通常取值2%~5%),并將鍵槽面作為固定邊界確保扭矩平衡。
3.2 中心注油孔結(jié)構(gòu)分析
經(jīng)有限元計算,齒輪軸鍵槽位置的應(yīng)力分布如圖5(a)所示。當(dāng)采用中心孔結(jié)構(gòu)時,扭矩對鍵槽表面的平均應(yīng)力為230~300MPa,鍵槽邊線最大應(yīng)力為447MPa。為分析中心孔結(jié)構(gòu)是否對強(qiáng)度產(chǎn)生影響,以無孔結(jié)構(gòu)進(jìn)行對比分析,對比分析結(jié)果如圖5所示。
當(dāng)采用無中心孔結(jié)構(gòu)時,扭矩對鍵槽表面的平均應(yīng)力為240~310MPa,鍵槽邊線最大應(yīng)力為450MPa。兩者誤差在2%左右,屬于正常的計算誤差范圍。且從應(yīng)力分布狀況可知,2種結(jié)構(gòu)下應(yīng)力均未擴(kuò)散至軸心孔附近,中心孔結(jié)構(gòu)滿足設(shè)計的許用要求??烧J(rèn)為2種結(jié)構(gòu)下扭矩對油泵軸的影響差異較小。
3.3 軸承抱死對油泵軸影響分析
在油泵運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,滑動軸承起到了降低摩擦,減少齒輪軸扭矩的作用。通過對故障軸套的檢測可知,軸套外側(cè)與泵體間存在摩擦,抱死后在原軸套外側(cè)形成了新的滑動軸承。故障過程可簡化理解為抱死軸承為系統(tǒng)增加了額外扭矩負(fù)載。以扭矩增加作為主要參數(shù),分析鍵槽面的應(yīng)力變化規(guī)律,計算結(jié)果如圖6所示。其中橫坐標(biāo)為扭矩的變化倍率,縱坐標(biāo)為鍵槽面的平均應(yīng)力。在扭矩增加到額定狀態(tài)的1.5和2倍時,齒輪軸鍵槽接觸應(yīng)力如圖7所示。通過應(yīng)力云圖可知,當(dāng)油泵達(dá)到1.5倍功率時,鍵槽處的平均應(yīng)力在360MPa左右。在2倍功率時,鍵槽的應(yīng)力為480MPa左右。兩者相比于材料40Cr的屈服極限680MPa仍保有一定的安全系數(shù)。故軸套抱死、銅套外壁轉(zhuǎn)動對齒輪軸拗?jǐn)嘤绊戄^小。
3.4 偏心安裝對結(jié)構(gòu)應(yīng)力影響
由于主油泵與機(jī)體安裝端面一側(cè)局部存在0.5mm間隙,通過計算可知:當(dāng)裝配間隙為0.5mm 狀態(tài)時,主軸與撥銷的實(shí)際偏心量為0.375mm,即撥銷端運(yùn)動軌跡呈直徑0.75mm的圓周運(yùn)動。撥盤與主動軸的設(shè)計間隙為0.065~0.106mm,安裝引起的偏差遠(yuǎn)大于主動軸與撥盤的實(shí)際裝配間隙。結(jié)合有限元分析軟件,模擬軸頭連接處的變形與應(yīng)力分布如圖8所示。最大應(yīng)力為334MPa,位于齒輪軸鍵槽與撥銷連接處。因齒輪軸工作中扭矩已產(chǎn)生447MPa的最大應(yīng)力。兩者共同作用下最大應(yīng)力為771MPa,局部應(yīng)力超過材料屈服極限。
受安裝間隙影響,主油泵主動軸與壓縮機(jī)曲軸不同心,造成泵體在機(jī)組內(nèi)呈現(xiàn)偏斜的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),產(chǎn)生了額外彎矩,造成主動軸與撥銷接觸部位的彎曲變形,因?yàn)闄C(jī)組轉(zhuǎn)速過高,齒輪軸產(chǎn)生了高頻彎扭效果,造成局部升溫。
3.5 溫度對材料強(qiáng)度影響分析
通過對故障現(xiàn)場的問題分析,在油泵溫度達(dá)到218℃,靠近撥盤位置達(dá)到270℃。為確定溫度對事故的影響,采用材料溫度-強(qiáng)度進(jìn)行驗(yàn)證。結(jié)合材料高溫狀態(tài)的屈服強(qiáng)度表1可知,在250℃以上是,40Cr的屈服極限為530MPa;在400℃時,材料屈服極限為440MPa。高溫會大大降級材料的屈服極限,易造成材料失效。在高溫狀態(tài)下,中心孔結(jié)構(gòu)和無孔結(jié)構(gòu)會發(fā)生熱變形,以270℃為溫度條件,且齒輪軸存在偏心彎矩狀態(tài)時,軸頭的熱變形趨勢如圖9所示。高溫狀態(tài)降低了材料強(qiáng)度,同時彎矩使空心軸產(chǎn)生了塌陷變形,為鍵的切削作用產(chǎn)生了空間。此時中心孔結(jié)構(gòu)抵抗高溫變形的能力低于無孔結(jié)構(gòu)。
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4、結(jié)論與解決方案
根據(jù)分析,主油泵拗?jǐn)鄦栴}是由多項(xiàng)原因共同產(chǎn)生的結(jié)果,多方面因素最終導(dǎo)致了齒輪軸在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)中發(fā)生了拗?jǐn)?。主要原因?yàn)椋?/div>
?。?)偏心安裝使齒輪軸產(chǎn)生了額外彎矩,提高了齒輪軸的負(fù)載。
?。?)受到高轉(zhuǎn)速的影響,齒輪軸高頻彎扭造成局部升溫,溫度明顯降低了材料強(qiáng)度。
?。?)中心孔結(jié)構(gòu)抗變形能力較弱,在鍵槽處塌陷變形;連接鍵對變形后的軸頭產(chǎn)生了切削效應(yīng),進(jìn)一步提升了溫度。
根據(jù)以上結(jié)論,提出解決方案如下:
?。?)改進(jìn)工裝要求,提高加工精度,確保油泵的齒輪軸對中準(zhǔn)確。油泵安裝后檢查油泵與壓縮機(jī)曲軸的同軸度,并消除油泵與機(jī)體接合面的間隙,同時將雙拔銷傳動改為單拔銷結(jié)構(gòu),避免油泵主動軸附加力的產(chǎn)生。
?。?)加強(qiáng)試驗(yàn)用驅(qū)動電機(jī)底座結(jié)構(gòu),同時對其上下底座進(jìn)行了灌漿處理,對聯(lián)軸器進(jìn)行重新找正,提高試驗(yàn)條件下的軸系運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)性。
(3)優(yōu)化齒輪軸結(jié)構(gòu),將中心孔結(jié)構(gòu)改為實(shí)心軸,采用側(cè)向注油孔保證軸套油壓。
通過對故障問題的原因分析、判斷及措施的應(yīng)用,有效解決了壓縮機(jī)組主油泵主軸拗?jǐn)鄦栴},對機(jī)組長期穩(wěn)定運(yùn)行的提供有效保障。該問題的妥善正確處理,為解決類似問題提供了參考方案。
參考文獻(xiàn)
[1] GB/T26429-2010設(shè)備工程監(jiān)理規(guī)范[S].
[2] 劉鴻文.材料力學(xué)(玉)第4版[M].北京:高等教育出版社.
[3] 庫克,等,關(guān)正西,強(qiáng)洪夫譯.有限元分析的概念與應(yīng)用(第4版)(美)[M].西安:西安交通大學(xué)出版社.
1.1 機(jī)組介紹
該注氣壓縮機(jī)組是對稱平衡型往復(fù)壓縮機(jī)組(如圖1),采用6缸2級壓縮,一級3個氣缸配備余隙調(diào)節(jié),二級3個氣缸配備尾桿結(jié)構(gòu)。驅(qū)動機(jī)采用國產(chǎn)高壓防爆電機(jī),空冷器冷卻。進(jìn)口壓力5.0~7.0MPa,出口上限壓力34.5MPa,下限壓力18MPa,排氣量≥710m3/h,機(jī)組轉(zhuǎn)速980r/min。
壓縮機(jī)組潤滑系統(tǒng)分為集體潤滑油系統(tǒng)和氣缸潤滑油系統(tǒng),機(jī)組配有由曲軸驅(qū)動的齒輪式主油泵和一個單獨(dú)的、獨(dú)立驅(qū)動的全壓力輔助油泵。
主油泵是由壓縮機(jī)曲軸非動力端輸入通過拔盤和拔銷進(jìn)行傳動,同時主油泵主動齒輪軸末端通過插銷方式驅(qū)動主油泵。
1.2 故障情況
該機(jī)組在工廠測試階段,當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速提升至980r/min,油壓0.6MPa,運(yùn)行至20min時,機(jī)組的軸頭泵突發(fā)異響,主油泵蓋端冒煙,現(xiàn)場可聞到金屬切削氣味,隨即立刻停止試驗(yàn),檢測油泵溫度達(dá)到218℃,靠近撥盤位置達(dá)到270℃。拆卸后發(fā)現(xiàn)主油泵主動軸拗?jǐn)啵謹(jǐn)辔恢脼橹鲃虞S與撥盤交接處,連接方式為鍵連接,如圖2所示。
通過對機(jī)組拆檢發(fā)現(xiàn):油泵主動軸與從動軸在泵蓋端均存在軸與銅套抱死、銅套外壁出現(xiàn)轉(zhuǎn)動現(xiàn)象,主動軸與撥盤鍵槽連接處發(fā)生拗?jǐn)?,撥盤內(nèi)殘余軸發(fā)生明顯變形,如圖3所示。
2、故障原因判斷
在壓縮機(jī)組機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)過程中主油泵軸出現(xiàn)故障后,隨即對壓縮機(jī)組整個軸系、聯(lián)軸器對中、主油泵的傳動方式及安裝情況進(jìn)行了檢查,同時對主機(jī)主軸承底部間隙進(jìn)行了復(fù)核。根據(jù)現(xiàn)場檢測和排查情況看,分析認(rèn)為造成該問題的原因可能是:
(1)中心注油孔結(jié)構(gòu)降低了輸入軸材料強(qiáng)度;扭斷處外徑尺寸為φ30mm,中心注油孔為φ12mm;對于扭斷處的實(shí)際徑向尺寸單邊只有9mm,再減去4mm的平鍵深度,平鍵部位尺寸只有5mm,設(shè)計尺寸偏小可能導(dǎo)致軸頭泵輸入軸扭斷。
(2)主油泵安裝不到位,泵主體安裝偏心,使油泵軸運(yùn)行中產(chǎn)生額外扭矩。通過檢查主油泵與機(jī)體的安裝端面,發(fā)現(xiàn)一側(cè)有0.5mm間隙,表明主油泵存在安裝不到位的現(xiàn)象,會造成主油泵主動軸與壓縮機(jī)曲軸不同心,使油泵主動軸產(chǎn)生附加徑向力;同時油泵傳動方式采用了雙撥銷結(jié)構(gòu),在軸不同心條件下會增加油泵軸的附加徑向力,從而導(dǎo)致油泵主軸異常斷裂。
(3)試驗(yàn)用驅(qū)動電機(jī)底座強(qiáng)度不夠,在壓縮機(jī)曲軸帶動主油泵旋轉(zhuǎn)過程中,存在異常跳動現(xiàn)象。運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)使用的驅(qū)動電機(jī)功率為160kW,電機(jī)軸徑較細(xì),同時驅(qū)動電機(jī)底座強(qiáng)度薄弱,而壓縮機(jī)組的聯(lián)軸器飛輪重量為880kg,試驗(yàn)條件下的軸系剛性較差,機(jī)組曲軸遠(yuǎn)端的油泵端跳動變大,特別是在運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)過程中將轉(zhuǎn)速由600r/min提高到980r/min時,驅(qū)動電機(jī)及其底座出現(xiàn)明顯的擺動現(xiàn)象,事后檢查聯(lián)軸器對中也驗(yàn)證存在異常跳動現(xiàn)象,這些都對主油泵的主動軸產(chǎn)生破壞性的附加力。
3、仿真分析
3.1 工況模擬
結(jié)合有限元分析軟件對事故原因進(jìn)行分析,以曲軸的斷裂位置為主要研究對象,建立模型。根據(jù)設(shè)計參數(shù),當(dāng)齒輪泵在980r/min轉(zhuǎn)速下運(yùn)行時,油泵齒輪軸主要載荷為油壓產(chǎn)生的扭矩,系統(tǒng)油壓為0.6MPa(G),壓縮泵功率為3.9kW,齒輪軸扭矩為38.3N·m,注油器負(fù)載功率以10N·m進(jìn)行計算。油泵輸入軸的總負(fù)載為48.3N·m的扭矩。在故障中,齒輪軸的齒面未發(fā)生損壞,僅起到了傳遞載荷的作用,故可忽略其對模型的影響。結(jié)合工況對模型加載如圖4所示。
以拗?jǐn)噍斎胼S為分析對象,齒輪軸存在980r /min的轉(zhuǎn)速,且齒輪面包含油壓扭矩38.3N·m和主油泵負(fù)載扭矩10N·m,在滑動軸承位置包含負(fù)載2%的摩擦扭矩(通常取值2%~5%),并將鍵槽面作為固定邊界確保扭矩平衡。
3.2 中心注油孔結(jié)構(gòu)分析
經(jīng)有限元計算,齒輪軸鍵槽位置的應(yīng)力分布如圖5(a)所示。當(dāng)采用中心孔結(jié)構(gòu)時,扭矩對鍵槽表面的平均應(yīng)力為230~300MPa,鍵槽邊線最大應(yīng)力為447MPa。為分析中心孔結(jié)構(gòu)是否對強(qiáng)度產(chǎn)生影響,以無孔結(jié)構(gòu)進(jìn)行對比分析,對比分析結(jié)果如圖5所示。
當(dāng)采用無中心孔結(jié)構(gòu)時,扭矩對鍵槽表面的平均應(yīng)力為240~310MPa,鍵槽邊線最大應(yīng)力為450MPa。兩者誤差在2%左右,屬于正常的計算誤差范圍。且從應(yīng)力分布狀況可知,2種結(jié)構(gòu)下應(yīng)力均未擴(kuò)散至軸心孔附近,中心孔結(jié)構(gòu)滿足設(shè)計的許用要求??烧J(rèn)為2種結(jié)構(gòu)下扭矩對油泵軸的影響差異較小。
3.3 軸承抱死對油泵軸影響分析
在油泵運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,滑動軸承起到了降低摩擦,減少齒輪軸扭矩的作用。通過對故障軸套的檢測可知,軸套外側(cè)與泵體間存在摩擦,抱死后在原軸套外側(cè)形成了新的滑動軸承。故障過程可簡化理解為抱死軸承為系統(tǒng)增加了額外扭矩負(fù)載。以扭矩增加作為主要參數(shù),分析鍵槽面的應(yīng)力變化規(guī)律,計算結(jié)果如圖6所示。其中橫坐標(biāo)為扭矩的變化倍率,縱坐標(biāo)為鍵槽面的平均應(yīng)力。在扭矩增加到額定狀態(tài)的1.5和2倍時,齒輪軸鍵槽接觸應(yīng)力如圖7所示。通過應(yīng)力云圖可知,當(dāng)油泵達(dá)到1.5倍功率時,鍵槽處的平均應(yīng)力在360MPa左右。在2倍功率時,鍵槽的應(yīng)力為480MPa左右。兩者相比于材料40Cr的屈服極限680MPa仍保有一定的安全系數(shù)。故軸套抱死、銅套外壁轉(zhuǎn)動對齒輪軸拗?jǐn)嘤绊戄^小。
3.4 偏心安裝對結(jié)構(gòu)應(yīng)力影響
由于主油泵與機(jī)體安裝端面一側(cè)局部存在0.5mm間隙,通過計算可知:當(dāng)裝配間隙為0.5mm 狀態(tài)時,主軸與撥銷的實(shí)際偏心量為0.375mm,即撥銷端運(yùn)動軌跡呈直徑0.75mm的圓周運(yùn)動。撥盤與主動軸的設(shè)計間隙為0.065~0.106mm,安裝引起的偏差遠(yuǎn)大于主動軸與撥盤的實(shí)際裝配間隙。結(jié)合有限元分析軟件,模擬軸頭連接處的變形與應(yīng)力分布如圖8所示。最大應(yīng)力為334MPa,位于齒輪軸鍵槽與撥銷連接處。因齒輪軸工作中扭矩已產(chǎn)生447MPa的最大應(yīng)力。兩者共同作用下最大應(yīng)力為771MPa,局部應(yīng)力超過材料屈服極限。
受安裝間隙影響,主油泵主動軸與壓縮機(jī)曲軸不同心,造成泵體在機(jī)組內(nèi)呈現(xiàn)偏斜的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),產(chǎn)生了額外彎矩,造成主動軸與撥銷接觸部位的彎曲變形,因?yàn)闄C(jī)組轉(zhuǎn)速過高,齒輪軸產(chǎn)生了高頻彎扭效果,造成局部升溫。
3.5 溫度對材料強(qiáng)度影響分析
通過對故障現(xiàn)場的問題分析,在油泵溫度達(dá)到218℃,靠近撥盤位置達(dá)到270℃。為確定溫度對事故的影響,采用材料溫度-強(qiáng)度進(jìn)行驗(yàn)證。結(jié)合材料高溫狀態(tài)的屈服強(qiáng)度表1可知,在250℃以上是,40Cr的屈服極限為530MPa;在400℃時,材料屈服極限為440MPa。高溫會大大降級材料的屈服極限,易造成材料失效。在高溫狀態(tài)下,中心孔結(jié)構(gòu)和無孔結(jié)構(gòu)會發(fā)生熱變形,以270℃為溫度條件,且齒輪軸存在偏心彎矩狀態(tài)時,軸頭的熱變形趨勢如圖9所示。高溫狀態(tài)降低了材料強(qiáng)度,同時彎矩使空心軸產(chǎn)生了塌陷變形,為鍵的切削作用產(chǎn)生了空間。此時中心孔結(jié)構(gòu)抵抗高溫變形的能力低于無孔結(jié)構(gòu)。
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4、結(jié)論與解決方案
根據(jù)分析,主油泵拗?jǐn)鄦栴}是由多項(xiàng)原因共同產(chǎn)生的結(jié)果,多方面因素最終導(dǎo)致了齒輪軸在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)中發(fā)生了拗?jǐn)?。主要原因?yàn)椋?/div>
?。?)偏心安裝使齒輪軸產(chǎn)生了額外彎矩,提高了齒輪軸的負(fù)載。
?。?)受到高轉(zhuǎn)速的影響,齒輪軸高頻彎扭造成局部升溫,溫度明顯降低了材料強(qiáng)度。
?。?)中心孔結(jié)構(gòu)抗變形能力較弱,在鍵槽處塌陷變形;連接鍵對變形后的軸頭產(chǎn)生了切削效應(yīng),進(jìn)一步提升了溫度。
根據(jù)以上結(jié)論,提出解決方案如下:
?。?)改進(jìn)工裝要求,提高加工精度,確保油泵的齒輪軸對中準(zhǔn)確。油泵安裝后檢查油泵與壓縮機(jī)曲軸的同軸度,并消除油泵與機(jī)體接合面的間隙,同時將雙拔銷傳動改為單拔銷結(jié)構(gòu),避免油泵主動軸附加力的產(chǎn)生。
?。?)加強(qiáng)試驗(yàn)用驅(qū)動電機(jī)底座結(jié)構(gòu),同時對其上下底座進(jìn)行了灌漿處理,對聯(lián)軸器進(jìn)行重新找正,提高試驗(yàn)條件下的軸系運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)性。
(3)優(yōu)化齒輪軸結(jié)構(gòu),將中心孔結(jié)構(gòu)改為實(shí)心軸,采用側(cè)向注油孔保證軸套油壓。
通過對故障問題的原因分析、判斷及措施的應(yīng)用,有效解決了壓縮機(jī)組主油泵主軸拗?jǐn)鄦栴},對機(jī)組長期穩(wěn)定運(yùn)行的提供有效保障。該問題的妥善正確處理,為解決類似問題提供了參考方案。
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