【壓縮機網(wǎng)】1、簡述
某石化K-301往復壓縮機,原生產(chǎn)廠家為埃利沃特,型式為:3HD4,共3級,4個氣缸,水平對稱,進口及出口壓力溫度分別為:0.035MPa(G)40.2℃、1.58MPa(G)95℃,轉速:370rmp,活塞速度:3m/s,行程:240mm。
按照隨機資料要求,每運行5000h后應對機組活塞環(huán)、支撐環(huán)、填料、刮油環(huán)等易損件進行更換。但是每當機組運行3000h后,其沉降曲線將出現(xiàn)較大波動,反應到數(shù)值上可能會導致顯示的值不準確。
2、活塞沉降監(jiān)測原理
電渦流傳感器采用本特利原廠的監(jiān)測系統(tǒng),活塞支撐環(huán)磨損后活塞下沉,導致沉降傳感器與活塞桿的間隙變化,并引起間隙電壓的變化。傳感器測得的桿沉降值與支撐環(huán)磨損量程正比。
具體測量原理如圖1所示。
根據(jù)本特利的隨機資料顯示,實際的顯示值雖然靜態(tài)下是瞬時值,當機組開啟后,會根據(jù)往復過程沉降探頭比例進行換算成平均瞬時值,即所見即為運行時的實際值,但根據(jù)檢修后測量數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)比較,有一定誤差。
3、本周期內(nèi)沉降趨勢圖
?。?)一級東側
靜態(tài)零點:0um
開車值(最低值)400um
目前值(最低值)-280um
?。?)一級西側
靜態(tài)零點:0um
開車值(最低值)200um
目前值(最低值)-600um
?。?)二級活塞桿
靜態(tài)零點:0um
開車值(最低值)400um
目前值(最低值)-50um
?。?)三級活塞桿
靜態(tài)零點:180um
開車值(最低值)600um
目前值(最低值)350um
?。?)各級活塞桿沉降值對比
4、原因分析
機組運行后,越是到后期,其波形變化幅度越大。與機組運行介質(zhì)、工況雖然有一定的關系,但筆者認為其相關性并不太大。原因可能有如下:
4.1缸頭側支撐環(huán)由于往復運動過程中被磨損,不可避反作用力將活塞微微抬起,但這種力并不恒定,所以導致幅度加大且不穩(wěn)定。
4.2活塞填料與活塞桿之間間隙較小,支撐環(huán)磨損會使得活塞桿下沉,活塞桿沉會使得配合其的填料、密封等不可避免的磨損。從而出現(xiàn)卡澀活塞桿的現(xiàn)象。由于材料原因,而這種卡澀并不會傷害到軸,反應到沉降探頭上,即出現(xiàn)沉降值波動。
5、處理建議
按理論上來講,轉速恒定的過程中,每天活塞做往復運動的次數(shù)是相等的,如此可以假設每天的磨損量是均等的。可以選取沉降下降均勻的一個周期,時間段最好在2-3個月。將該期間總的活塞桿沉降下沉量除以總天數(shù),得到每天預計磨損量,計算得如下數(shù)值。
筆者認為,誤差系數(shù)為渦流傳感器電流加權換算成實際沉降值的差別系數(shù),如果尋找到規(guī)律后,可直接換算予以指導。每一級活塞由于壓縮力不一樣,支撐環(huán)材料制造誤差等,耐磨度并不一樣。但就一個周期而言,其磨損曲線是具備參考價值的,每天磨損量也是可以估計估算的。
6、結論
6.1當活塞桿沉降曲線出現(xiàn)異常時,應進行及時分析,特別是配合氣閥溫度、振動的檢測。有一次沉降曲線波動,氣閥溫度異常,拆開發(fā)現(xiàn)是壓縮機氣缸進碳酸鹽,并結垢直接導致。故判斷問題時應將介質(zhì)是否會結垢列入問題因素內(nèi)。
6.2一般往復壓縮機應該一開一備,便于檢修切換。筆者所在裝置只此一臺,故每半年檢修一次壓縮機,裝置需整體停車一次,對經(jīng)濟效益影響較大。
6.3隨著支撐環(huán)的磨損,越到后面容易產(chǎn)生偏磨或不平衡磨損,沉降曲線將變得波動而不平穩(wěn),故可選取周期中平穩(wěn)的一段時間作為參考預測目前的沉降值。將沉降值與誤差系數(shù)相乘既得理論磨損值,每次檢修建議對此值重新進行記錄或總結。
某石化K-301往復壓縮機,原生產(chǎn)廠家為埃利沃特,型式為:3HD4,共3級,4個氣缸,水平對稱,進口及出口壓力溫度分別為:0.035MPa(G)40.2℃、1.58MPa(G)95℃,轉速:370rmp,活塞速度:3m/s,行程:240mm。
按照隨機資料要求,每運行5000h后應對機組活塞環(huán)、支撐環(huán)、填料、刮油環(huán)等易損件進行更換。但是每當機組運行3000h后,其沉降曲線將出現(xiàn)較大波動,反應到數(shù)值上可能會導致顯示的值不準確。
2、活塞沉降監(jiān)測原理
電渦流傳感器采用本特利原廠的監(jiān)測系統(tǒng),活塞支撐環(huán)磨損后活塞下沉,導致沉降傳感器與活塞桿的間隙變化,并引起間隙電壓的變化。傳感器測得的桿沉降值與支撐環(huán)磨損量程正比。
具體測量原理如圖1所示。
根據(jù)本特利的隨機資料顯示,實際的顯示值雖然靜態(tài)下是瞬時值,當機組開啟后,會根據(jù)往復過程沉降探頭比例進行換算成平均瞬時值,即所見即為運行時的實際值,但根據(jù)檢修后測量數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)比較,有一定誤差。
3、本周期內(nèi)沉降趨勢圖
?。?)一級東側
靜態(tài)零點:0um
開車值(最低值)400um
目前值(最低值)-280um
?。?)一級西側
靜態(tài)零點:0um
開車值(最低值)200um
目前值(最低值)-600um
?。?)二級活塞桿
靜態(tài)零點:0um
開車值(最低值)400um
目前值(最低值)-50um
?。?)三級活塞桿
靜態(tài)零點:180um
開車值(最低值)600um
目前值(最低值)350um
?。?)各級活塞桿沉降值對比
4、原因分析
機組運行后,越是到后期,其波形變化幅度越大。與機組運行介質(zhì)、工況雖然有一定的關系,但筆者認為其相關性并不太大。原因可能有如下:
4.1缸頭側支撐環(huán)由于往復運動過程中被磨損,不可避反作用力將活塞微微抬起,但這種力并不恒定,所以導致幅度加大且不穩(wěn)定。
4.2活塞填料與活塞桿之間間隙較小,支撐環(huán)磨損會使得活塞桿下沉,活塞桿沉會使得配合其的填料、密封等不可避免的磨損。從而出現(xiàn)卡澀活塞桿的現(xiàn)象。由于材料原因,而這種卡澀并不會傷害到軸,反應到沉降探頭上,即出現(xiàn)沉降值波動。
5、處理建議
按理論上來講,轉速恒定的過程中,每天活塞做往復運動的次數(shù)是相等的,如此可以假設每天的磨損量是均等的。可以選取沉降下降均勻的一個周期,時間段最好在2-3個月。將該期間總的活塞桿沉降下沉量除以總天數(shù),得到每天預計磨損量,計算得如下數(shù)值。
筆者認為,誤差系數(shù)為渦流傳感器電流加權換算成實際沉降值的差別系數(shù),如果尋找到規(guī)律后,可直接換算予以指導。每一級活塞由于壓縮力不一樣,支撐環(huán)材料制造誤差等,耐磨度并不一樣。但就一個周期而言,其磨損曲線是具備參考價值的,每天磨損量也是可以估計估算的。
6、結論
6.1當活塞桿沉降曲線出現(xiàn)異常時,應進行及時分析,特別是配合氣閥溫度、振動的檢測。有一次沉降曲線波動,氣閥溫度異常,拆開發(fā)現(xiàn)是壓縮機氣缸進碳酸鹽,并結垢直接導致。故判斷問題時應將介質(zhì)是否會結垢列入問題因素內(nèi)。
6.2一般往復壓縮機應該一開一備,便于檢修切換。筆者所在裝置只此一臺,故每半年檢修一次壓縮機,裝置需整體停車一次,對經(jīng)濟效益影響較大。
6.3隨著支撐環(huán)的磨損,越到后面容易產(chǎn)生偏磨或不平衡磨損,沉降曲線將變得波動而不平穩(wěn),故可選取周期中平穩(wěn)的一段時間作為參考預測目前的沉降值。將沉降值與誤差系數(shù)相乘既得理論磨損值,每次檢修建議對此值重新進行記錄或總結。
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論