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高壓往復(fù)壓縮機(jī)氣缸磨損問題分析及管理

 
高壓往復(fù)壓縮機(jī)氣缸磨損問題分析及管理
  【壓縮機(jī)網(wǎng)】一、儲(chǔ)氣庫(kù)壓縮機(jī)簡(jiǎn)介
 
  某地下儲(chǔ)氣庫(kù)共有三臺(tái)壓縮機(jī),其中1#壓縮機(jī)是美國(guó)進(jìn)口的往復(fù)式壓縮機(jī),機(jī)組設(shè)計(jì)進(jìn)氣壓力6.0MPa,進(jìn)氣溫度25℃,額定排氣壓力23.5MPa,設(shè)計(jì)排量62×104Nm3/d,采用兩級(jí)壓縮,機(jī)組一級(jí)氣缸尺寸為7”(177.8mm),二級(jí)氣缸尺寸為6”(152.4mm),行程為7”(177.8mm)。氣缸均采用雙作用式,為了降低二級(jí)氣缸活塞力、增大反向角,在二級(jí)活塞末端設(shè)有尾桿,如圖1所示。機(jī)組二級(jí)活塞兩端活塞桿均有填料進(jìn)行密封,如圖2和圖3所示。該機(jī)組的一套完整二級(jí)填料共有6道環(huán),其中有2道減壓環(huán)、3道主密封環(huán)(由徑向環(huán)、切向密封環(huán)、銅環(huán)組成)和1道漏氣密封環(huán),6道環(huán)均裝配到對(duì)應(yīng)的填料函中實(shí)現(xiàn)對(duì)活塞桿的密封作用。
 
高壓往復(fù)壓縮機(jī)氣缸磨損問題分析及管理
 
高壓往復(fù)壓縮機(jī)氣缸磨損問題分析及管理

高壓往復(fù)壓縮機(jī)氣缸磨損問題分析及管理
 
  二、機(jī)組故障情況
 
  1.填料損壞、填料函磨損
 
  在機(jī)組運(yùn)行2235小時(shí),對(duì)其進(jìn)行維保時(shí),第一次檢查了二級(jí)填料,發(fā)現(xiàn)兩套填料均損壞,填料函均有不同程度的磨損,原因均為減壓環(huán)彈簧斷裂,彈簧碎片造成填料的損壞及填料函的磨損。
 
高壓往復(fù)壓縮機(jī)氣缸磨損問題分析及管理

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  2.活塞環(huán)磨損
 
  機(jī)組運(yùn)行2235小時(shí),對(duì)其進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)時(shí),二級(jí)氣缸活塞底部間隙測(cè)量達(dá)到0.10mm,低于機(jī)組手冊(cè)要求(底部間隙大于0.25mm),更換新活塞環(huán)后底部間隙值為0.70mm,新舊活塞環(huán)尺寸對(duì)比如表1所示。從壓縮機(jī)運(yùn)行維護(hù)管理方面綜合考慮,此時(shí)應(yīng)對(duì)氣缸直徑進(jìn)行測(cè)量,掌握氣缸磨損情況。
 
高壓往復(fù)壓縮機(jī)氣缸磨損問題分析及管理
 
  3.氣損壞
 
  機(jī)組運(yùn)行2235小時(shí)進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)時(shí)檢查二級(jí)進(jìn)排氣,排氣閥閥座和閥片內(nèi)嵌入大量彈簧碎片,閥片嚴(yán)重受損,如圖6所示。
高壓往復(fù)壓縮機(jī)氣缸磨損問題分析及管理
 
  如前所述,在機(jī)組運(yùn)行2235小時(shí)后,保養(yǎng)機(jī)組更換了新填料、新活塞環(huán)和新氣閥后,機(jī)組繼續(xù)運(yùn)行。在機(jī)組運(yùn)行3528小時(shí)后,保養(yǎng)機(jī)組時(shí),檢查二級(jí)填料及填料函,填料仍然出現(xiàn)彈簧斷裂問題,填料函磨損加重。填料減壓環(huán)彈簧的短時(shí)間斷裂,已明顯表明,該彈簧不適合機(jī)組運(yùn)行工況,需對(duì)彈簧進(jìn)行升級(jí)后才能使用。

 
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  4.活塞桿及活塞磨損
 
  機(jī)組運(yùn)行3528小時(shí)后的維保期間,檢查并測(cè)量了二級(jí)活塞桿的相關(guān)尺寸,活塞桿兩端與填料接觸止點(diǎn)位置均有明顯均勻磨損痕跡?;钊麠U(標(biāo)準(zhǔn)直徑63.50mm)最小直徑62.95mm,最大磨損超過0.5mm?;钊h(huán)槽側(cè)隙值達(dá)到0.95mm,遠(yuǎn)大于正常側(cè)隙標(biāo)準(zhǔn)要求(0.23-0.33mm)。活塞環(huán)槽尺寸數(shù)據(jù)見表2。
 
高壓往復(fù)壓縮機(jī)氣缸磨損問題分析及管理
 
  5.氣缸磨損
 
  在機(jī)組運(yùn)行3528小時(shí)后,對(duì)其檢查保養(yǎng)時(shí),測(cè)量二級(jí)氣缸直徑,發(fā)現(xiàn)氣缸已出現(xiàn)較大磨損,氣缸缸徑測(cè)量數(shù)據(jù)見表3。從壓縮機(jī)運(yùn)行維護(hù)管理方面考慮,此時(shí)才對(duì)氣缸直徑進(jìn)行測(cè)量已經(jīng)遲了。
 
  表中氣缸直徑最大增量2.17mm,氣缸最大錐度0.88mm,最大失圓0.2mm,各項(xiàng)數(shù)據(jù)均超標(biāo)。機(jī)組技術(shù)手冊(cè)要求,氣缸直徑最大允許增量0.46mm,最大允許錐度0.09mm,最大允許失圓0.08mm。
 
  6.氣缸振動(dòng)超標(biāo)
 
  在已知?dú)飧啄p的條件下,更換全新填料及填料函、新活塞及活塞桿、新活塞環(huán)等零部件后,對(duì)機(jī)組進(jìn)行負(fù)載運(yùn)行測(cè)試。利用ZDY振動(dòng)測(cè)量?jī)x對(duì)機(jī)組二級(jí)氣缸振動(dòng)情況進(jìn)行測(cè)量檢查,數(shù)據(jù)如表4。發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)帶載運(yùn)行時(shí)二級(jí)氣缸缸頭位置豎直方向振動(dòng)值嚴(yán)重偏大,超過國(guó)標(biāo)《GB7777-2003容積式壓縮機(jī)機(jī)械振動(dòng)測(cè)量與評(píng)價(jià)》設(shè)定的18mm/s的指導(dǎo)限值。由于機(jī)組實(shí)際運(yùn)行振動(dòng)偏大,因此決定返廠更換二級(jí)氣缸缸套。
 
  三、氣缸磨損技術(shù)分析
 
  綜合以上故障情況進(jìn)行分析,我們認(rèn)為該機(jī)組氣缸磨損的根本原因是減壓環(huán)彈簧斷裂的影響。彈簧碎片導(dǎo)致填料、活塞環(huán)、氣閥等易損件的過快磨損或損壞,并造成了填料函、活塞及活塞桿、氣缸等部件的異常磨損,極大的增加了機(jī)組維修成本及時(shí)效。減壓環(huán)彈簧斷裂屬?gòu)S家設(shè)計(jì)問題,采用的原始彈簧不適合機(jī)組運(yùn)行工況,后期廠家將彈簧進(jìn)行了升級(jí)后,彈簧斷裂問題得到解決。在更換全新填料函及填料、新活塞及活塞桿以及將氣缸返廠維修更換缸套后,機(jī)組磨損問題得到有效解決。目前該機(jī)組運(yùn)行已超過一萬(wàn)小時(shí),在機(jī)組后期維護(hù)保養(yǎng)中測(cè)量氣缸直徑、活塞環(huán)槽側(cè)隙、活塞桿直徑等參數(shù)均正常,再無(wú)異常磨損出現(xiàn)。
 
高壓往復(fù)壓縮機(jī)氣缸磨損問題分析及管理
 
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  四、管理原因分析
 
  1. 壓縮機(jī)故障處理技術(shù)經(jīng)驗(yàn)不足
 
  在地下儲(chǔ)氣庫(kù)壓縮機(jī)組運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)工作方面,儲(chǔ)氣庫(kù)業(yè)主單位技術(shù)力量薄弱,一般是委托專業(yè)的壓縮機(jī)保運(yùn)公司(通常稱維保單位)開展運(yùn)行維護(hù)工作。在實(shí)際工作中,由于維保單位相關(guān)技術(shù)人員的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)不足,缺乏系統(tǒng)性考慮,對(duì)機(jī)組已出現(xiàn)的故障原因分析檢查不到位,從而未能盡早發(fā)現(xiàn)故障的嚴(yán)重性或?qū)е聶C(jī)組故障的不斷擴(kuò)大。在機(jī)組運(yùn)行2235小時(shí)維護(hù)保養(yǎng)時(shí),維保單位已拆卸二級(jí)氣缸的填料函及活塞桿,更換新填料及活塞環(huán),卻未對(duì)二級(jí)氣缸直徑及活塞環(huán)槽尺寸進(jìn)行測(cè)量,未能最早發(fā)現(xiàn)氣缸磨損問題或掌握氣缸磨損情況。
 
  2.業(yè)主單位對(duì)廠家設(shè)計(jì)問題的處理能力不足
 
  針對(duì)二級(jí)填料減壓環(huán)彈簧斷裂,最終導(dǎo)致氣缸磨損的問題,反應(yīng)出了業(yè)主單位與壓縮機(jī)廠家溝通處理力度的不足。在確認(rèn)了生產(chǎn)廠家提供的零部件不能滿足機(jī)組運(yùn)行工況并且已造成損失的情況下,未能有效追究生產(chǎn)廠家相關(guān)責(zé)任,而使自身花費(fèi)了大量維修經(jīng)費(fèi)。也未能有效利用生產(chǎn)廠家的技術(shù)實(shí)力及時(shí)處置相關(guān)故障問題,極大的增加了機(jī)組維修時(shí)間。該機(jī)組前后花了近兩年的時(shí)間才將氣缸磨損問題查清并完全解決。
 
  3.壓縮機(jī)組振動(dòng)監(jiān)測(cè)不足
 
  壓縮機(jī)組僅在機(jī)身處設(shè)置有振動(dòng)探頭監(jiān)測(cè)機(jī)組振動(dòng)情況,在氣缸末端未設(shè)置有振動(dòng)探頭,管理上也未考慮到利用便攜式振動(dòng)測(cè)試儀定期對(duì)氣缸振動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè),因此在運(yùn)行初期,氣缸振動(dòng)的掌握情況基本屬于空白。從該機(jī)組的實(shí)際運(yùn)行情況來(lái)看,氣缸磨損問題導(dǎo)致的氣缸振動(dòng)超標(biāo)問題很早就有,只是在運(yùn)行管理中未發(fā)現(xiàn)而已,這也側(cè)面影響到了氣缸磨損問題的發(fā)現(xiàn)及解決時(shí)效。
 
  五、壓縮機(jī)運(yùn)行管理建議
 
  針對(duì)該機(jī)組出現(xiàn)的氣缸磨損問題,在此提出壓縮機(jī)運(yùn)行維護(hù)管理方面的兩點(diǎn)建議。
 
  1.加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn),提高系統(tǒng)性分析問題的能力
 
  通常情況下,氣閥、活塞環(huán)、填料是壓縮機(jī)的三大易損件,是制約往復(fù)式壓縮機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性的重要影響因素。但是這是一個(gè)相對(duì)概念,它們的易損是相對(duì)于壓縮機(jī)使用壽命來(lái)說,是相對(duì)于氣缸、活塞等部件來(lái)說,而并不代表其本身的易損。在壓縮機(jī)技術(shù)協(xié)議中有明確規(guī)定,氣閥、活塞環(huán)、填料的使用壽命不能少于8000小時(shí)。因此在它們出現(xiàn)短時(shí)間的損壞時(shí),作為壓縮機(jī)的管理者,需引起重視。無(wú)論是壓縮機(jī)組的業(yè)主管理單位還是運(yùn)行維保單位,都應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部相關(guān)管理人員、技術(shù)人員的培訓(xùn)工作,從壓縮機(jī)運(yùn)行維護(hù)操作指導(dǎo)入手,結(jié)合壓縮機(jī)系統(tǒng)知識(shí),多方面展開學(xué)習(xí),在遇到故障問題時(shí),要能系統(tǒng)性的全面的分析故障問題,查清故障原因,解決故障問題。
 
  2.完善壓縮機(jī)維保管理規(guī)定,健全壓縮機(jī)運(yùn)行管理制度
 
  對(duì)于往復(fù)式壓縮機(jī)而言,專業(yè)的維護(hù)保養(yǎng)非常重要。一般情況下,往復(fù)式壓縮機(jī)運(yùn)行滿1000小時(shí)需進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng),運(yùn)行滿4000小時(shí)需進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng),運(yùn)行滿8000小時(shí)需進(jìn)行三級(jí)保養(yǎng)。作為管理單位,需完善各級(jí)保養(yǎng)的具體內(nèi)容,在保養(yǎng)工作中嚴(yán)格落實(shí)。保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)故障問題,應(yīng)進(jìn)行升級(jí)保養(yǎng),查清故障根本原因。在日常運(yùn)行管理中,需建立健全的運(yùn)行管理制度,每日巡檢與每周檢查相結(jié)合,建立機(jī)組振動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)機(jī)組各部位振動(dòng)情況,全面掌握機(jī)組運(yùn)行情況,確保機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn)有效。
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