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空壓機常見油分壓差故障原因分析

   【壓縮機網(wǎng)空壓機在工業(yè)制造行業(yè)中被廣泛應(yīng)用在各個領(lǐng)域,是不可或缺的通用設(shè)備,但是用戶在使用空壓機的時候也會或多或少遇到一些問題,油分壓差大就是其中一項比較常見的故障。那么,空壓機的油分壓差大故障都有哪些原因呢?通過多年客戶服務(wù)經(jīng)驗,筆者總結(jié)出空壓機油分壓差大故障的主要因素有以下5個方面:
 
  一、站房周圍環(huán)境灰塵大或進氣系統(tǒng)(有缺口)密封不緊密
  空壓機站房周圍的環(huán)境要求是空氣潔凈、通風(fēng)良好,少部分用戶(比如部分水泥廠、混凝土攪拌站、垃圾發(fā)電廠等)忽視了這方面影響,大量的灰塵、顆粒雜質(zhì)超出空濾負荷,通過吸氣、壓縮動作進入機器,然后一部分灰塵、顆粒雜質(zhì)被油分?jǐn)r截下來,導(dǎo)致精密的油分壓差上升較快。
  處理建議:在空濾進氣前加一道預(yù)過濾裝置或改用納米重載空濾,并勤反吹或提前更換空濾。進氣系統(tǒng)(有缺口)密封不緊密會導(dǎo)致一部分空氣不經(jīng)過空濾直接進入機器,這種情況也會造成精密的油分壓差上升快,進氣系統(tǒng)應(yīng)及時密封緊密。
  二、油分壓差傳感器系統(tǒng)虛報油分壓差
  空壓機油分初始壓差一般在0.2 公斤以內(nèi),機器在工況良好的情況下出現(xiàn)油分壓差快速上升,大部分是油分壓差檢測系統(tǒng)虛報。油分壓差虛報是隱藏比較深的空壓機維修故障,少部分售后人員在處理此類故障時容易被面板顯示的油分壓差誤導(dǎo),誤以為是實際油分壓差上升快。
  處理建議:更換油分分離前或機器出氣口處的壓力傳感器,再經(jīng)過實際開機對比查看油分的壓差有無變化,油分壓差是否在正常范圍。
  三、機器長期低溫運行導(dǎo)致油分壓差大
  機器長期低溫運行,油分桶內(nèi)水分過多不能及時蒸發(fā)出去,致使過多水分吸附在油分濾材層,出現(xiàn)濾材發(fā)脹纖維孔收縮,被水浸泡后的折痕,濾紙膨脹硬度變軟結(jié)構(gòu)坍塌(就像一本書浸泡在水里一段時間拿出來后的樣子),油分內(nèi)外層濾紙粘貼在一起難以分出層次,導(dǎo)致機器油分出現(xiàn)壓差大或耗油高等現(xiàn)象。長期低溫運行多數(shù)發(fā)生在這兩種情況下:一是工頻機空載時間較多(例如:加載一分鐘,空載三分鐘);二是變頻機長時間在低頻低溫下運行。以上所述都會導(dǎo)致油分受潮產(chǎn)生壓差大現(xiàn)象,建議提高機器運行溫度,最好保持在80-95℃。另外還有一種情況是水冷機器冷卻器內(nèi)漏到油路系統(tǒng),導(dǎo)致油分進水出現(xiàn)壓差大,這種情況一定要第一時間更換油分、油濾、機油。
  四、機器高溫引起機油變質(zhì)導(dǎo)致油分壓差大
  空壓機潤滑油使用壽命一般在6000-8000小時,但是機器溫度過高機油使用壽命會大打折扣,設(shè)備如果散熱效果不好,機器的排氣溫度越來越高,如此惡性循環(huán),嚴(yán)重時機油產(chǎn)生變質(zhì)、積碳等。油分在分離機油和壓縮空氣的同時,變質(zhì)的油品或積碳污染物也滯留在油分的過濾材料上,堵塞油分濾材的小孔,致使阻力增大,壓差升高。
  五、潤滑油品質(zhì)不佳或三濾品質(zhì)不合格導(dǎo)致油分壓差大
  一些用戶由于對機器保養(yǎng)價格比較敏感,選用了一些品質(zhì)不高的潤滑油,導(dǎo)致機器在使用時產(chǎn)生機油變質(zhì)等現(xiàn)象,堵塞油分造成油分壓差大。
  處理建議:在專業(yè)的油品技術(shù)銷售工程師指導(dǎo)下結(jié)合工況合理選型。過濾精度差的空濾會讓部分空氣中的灰塵雜質(zhì)進入空壓機,使油分負荷增大,壓差增高;進入空壓機系統(tǒng)的雜質(zhì)、油品雜質(zhì)等由于油濾過濾精度差,一部分雜質(zhì)在機器內(nèi)循環(huán)到油分,這些雜質(zhì)滯留在油分濾材上導(dǎo)致油分壓差大。如果機器各方面工況良好還出現(xiàn)了油分壓差大現(xiàn)象,有必要拆開進氣口查看進氣管里面有無較多灰塵、油品干凈程度或嘗試更換一個油分。
 
  案例剖析
  案例1 :站房周圍環(huán)境灰塵大
  一位安徽客戶一臺110千瓦機器保養(yǎng)使用了 1000小時出現(xiàn)油分壓差大現(xiàn)象,現(xiàn)場測量實際油分前后壓差穩(wěn)定在0.6bar。協(xié)調(diào)停機壓力歸零后,從機器放油口接出油樣靜置沉淀,發(fā)現(xiàn)機油有較多黑色細小顆粒雜質(zhì),推測這些細小顆粒雜質(zhì)多數(shù)是從空壓機進氣系統(tǒng)進來的灰塵,向前檢查進氣口和進氣管密封良好,在拆空濾的時候發(fā)現(xiàn)空濾吸滿灰塵。詢問售后人員空濾多久吹掃一次?售后人員反應(yīng)空濾沒有吹掃過,拆出空濾后,在進氣管內(nèi)壁肉眼明顯看到有較多細小灰塵。該客戶為水泥廠,眾所周知水泥廠空氣環(huán)境灰塵大,大量灰塵吸附在空濾后又沒有及時清理導(dǎo)致空濾超出正常負荷,部分小灰塵顆粒通過進氣口進入油路系統(tǒng),油分在工作過程中攔截大量灰塵顆粒,造成油分壓差大,后期改用了納米重載空濾問題有效解決。
空壓機常見油分壓差故障原因分析
  案例2:油分壓差傳感器系統(tǒng)虛報油分壓差和油品混用導(dǎo)致機油積碳導(dǎo)致油分壓差大
  江西一位客戶2臺315千瓦空壓機保養(yǎng)完短時間使用后出現(xiàn)油分壓差大現(xiàn)象,現(xiàn)場售后人員反映1、2號機面板顯示油分壓差0.8公斤、0.6公斤,1號機剛保養(yǎng)完才一個星期出現(xiàn)油分壓差大,更換完油分后才一個星期油分壓差又到了0.8公斤。我們先去存放保養(yǎng)備件的地方尋找線索發(fā)現(xiàn):1號機前期由于機油混用,導(dǎo)致機油積碳嚴(yán)重,直接把第一個油分?jǐn)D爆,用機油沖洗兩次油路放出來再做的保養(yǎng)。第二天1號機停機泄壓后,安裝壓力表檢測油分前后壓力,開機加載穩(wěn)定后檢測油分分離前壓力7.8公斤,分離后壓力7.0公斤,實際測量油分壓差0.8公斤,壓差太大。取油樣,機油在放出來的過程中有帶細絲狀的粘稠物一起流出,靜止后機油下面有明顯的黑色粘稠物。2號機測量油分壓差,分離前壓力7.6公斤,分離后7.3公斤,油分實際壓差0.3 公斤,在正常范圍,屬于壓力傳感器虛報。1號機由于保養(yǎng)時油路有積碳沒清洗干凈導(dǎo)致新油污染引起油分短時間使用出現(xiàn)壓差大,此類故障不能只是簡單換油分,需要徹底清洗油路并完全排掉才能從根本上解決問題;2號機是壓差傳感器虛報,建議矯正或更換新的壓力傳感器。
空壓機常見油分壓差故障原因分析
  案例3 :油分壓差傳感器系統(tǒng)虛報油分壓差
  湖南一位客戶反映保養(yǎng)完沒幾天的110千瓦變頻空壓機面板出現(xiàn)了油分壓差波動大的情況,客戶懷疑油分不好用。帶著這個疑問筆者到了現(xiàn)場,隨即安裝壓力表檢測油分分離前后的實際壓力,油分實際壓差為0.3公斤,在正常范圍,客戶對油分壓差也很滿意。剛保養(yǎng)的變頻空壓機因為壓差傳感器不準(zhǔn)造成面板顯示油分壓差波動大,屬于傳感器系統(tǒng)虛報油分壓差,現(xiàn)場更換壓差傳感器問題得到有效解決。
  案例4:水冷機的冷卻器內(nèi)漏導(dǎo)致油分壓差大
  一位安徽發(fā)電廠客戶反映一臺200千瓦水冷空壓機油分使用了3500小時左右出現(xiàn)壓差大現(xiàn)象,電話詢問事發(fā)前機器有哪些地方維修過?現(xiàn)場機修人員反饋夏天到了,擔(dān)心機器高溫,他們自己清洗冷卻器,清洗完安裝后開機運行發(fā)現(xiàn)油分桶里面進了很多水,緊急停機才知道油冷卻器清洗后安裝密封沒做好,冷卻水內(nèi)漏到油路系統(tǒng)了,當(dāng)時油分桶里面已經(jīng)裝了很多水,機修班人員只更換了機油又開機使用,第二天發(fā)現(xiàn)機器油分壓差大,機油還變少了。趕緊讓用戶又更換了三濾一油重新做了一次保養(yǎng)。機器水冷卻器內(nèi)漏會導(dǎo)致冷卻水進入油路系統(tǒng),在機器運行過程中,大量的冷卻水進入油分,浸泡濾材濾紙結(jié)構(gòu)坍塌,造成油分壓差大。
  案例5:機器高溫引起機油積碳導(dǎo)致油分壓差大
  一位湖北客戶反饋一臺40立方機器保養(yǎng)后使用2400小時左右出現(xiàn)油分壓差大現(xiàn)象,并伴隨油分桶安全起跳,更換了安全以后安全閥不起跳了,但油分壓差還是大。到現(xiàn)場處理時檢測油分壓差在0.6公斤左右,機器運行溫度長期在100-105度上下,停機放油靜置,瓶底有部分小塊積碳,和客戶溝通該機器選用的不是合成潤滑油。機器長期高溫運行導(dǎo)致機油產(chǎn)生積碳,積碳小顆粒隨著油氣混合物附著在油分上,堵塞油分濾材導(dǎo)致油分壓差大,后期客戶清洗機器油路系統(tǒng)后,更換油品保養(yǎng),機器運行溫度也下降到了90-95度,油分壓差問題也有效解決。
空壓機常見油分壓差故障原因分析
  油分壓差故障是空壓機較為常見的故障現(xiàn)象之一,希望在此分享的故障原因分析及案例能給大家?guī)硪恍﹨⒖?,今后?dāng)我們的售后人員再遇到類似情況時,就可以對空壓機進行系統(tǒng)的檢查排除,及時有效解決問題。本文如有不足之處,請大家指正!

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