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螺桿蒸汽膨脹機組在硫磺裝置中的應用

  1  前言

  【壓縮機網】煉油運行二部ⅠⅡⅢ硫磺回收裝置溶劑再生系統(tǒng)內溶劑再生塔塔底采用釜式重沸器,熱源為系統(tǒng)1.0MPa飽和蒸汽經減溫減壓為0.35MPa的低低壓蒸汽。在1.0MPa飽和蒸汽通過減溫減壓器轉化為0.35MPa低壓蒸汽的過程,蒸汽通過節(jié)流節(jié)流降壓及噴入除鹽水降溫等措施,這樣造成很大的能量損失,蒸汽沒有進行合理的梯級利用,同時也不利于裝置挖潛增效。鑒于上述情況,采用以旁路形式接入螺桿膨脹動力機既可實現(xiàn)減溫減壓,又能利用原減壓的蒸汽壓差驅動螺桿膨脹動力機做功,帶動發(fā)電機進而進行發(fā)電,衍生節(jié)能效益。

  2  螺桿膨脹機簡介

  2.1 主要參數(shù)

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  2.2 主要結構

  螺桿膨脹機主機主要由一對螺桿轉子、缸體、軸承、同步齒輪、密封組件以及聯(lián)軸節(jié)等零件組成,結構簡單,其氣缸呈兩圓相交的“∞”字形,兩根按一定傳動比反向旋轉相互嚙合的螺旋形陰、陽轉子,平行地置于氣缸中。螺桿膨脹機主機是按照螺桿壓縮機的逆原理來工作的,其基本結構和螺桿壓縮機相同,工作過程相反。螺桿轉子可用現(xiàn)有的螺桿壓縮機的生產技術來進行生產,但其制造工藝和控制系統(tǒng)要比螺桿壓縮機復雜的多。【1】

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  2.3 工作原理

  蒸汽首先進入膨脹機內螺桿齒槽,推動螺桿轉動。隨著螺桿轉動,膨脹機容積不斷增大,蒸汽降壓、降溫膨脹做功,最后排出氣體,從主軸陽轉子螺桿輸出動力,驅動發(fā)電機,實現(xiàn)能量轉換做功。

  螺桿膨脹機的工作周期由齒間容積中的吸氣、膨脹和排氣三個過程組成【2】

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  1)吸氣過程:工作介質從進氣管中流入齒間容積A(如圖2),吸氣結束時,齒間容積A就形成了一個由轉子和機殼共同圍成的密閉空間;

  2)膨脹過程:齒間容積A中的高溫高壓工質在齒間容積中有膨脹的力并對轉子施加一個轉矩,推動螺桿轉動。隨著螺桿轉動,齒槽A旋轉到B、C、D逐漸加長、容積增大,壓力和溫度下降。當氣體移到位置D時,膨脹過程結束,這時螺桿齒間容積達到最大;

  3)排氣過程:有機工質隨著轉子的不斷旋轉,通過與齒間容積接通的排氣口排出,完成整個膨脹過程。

  從膨脹的始點到終點,隨著膨脹過程的進行,其中氣體的壓力、溫度和焓值(蒸汽具有的做功能力)下降,比容和熵值增加,氣體的內能轉化為機械能對外做功。上述的氣體吸氣、膨脹、排氣三個過程不斷循環(huán)重復,并不斷對外做功。

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  一般用實際焓值降低與理想膨脹過程焓值降低(等熵焓降)的比值來衡量螺桿膨脹機主機的效率,稱為等熵效率或內效率。螺桿膨脹機的內效率與主機型線設計、加工精度、工質、工作狀態(tài)穩(wěn)定性等密切相關。

  3  螺桿膨脹機組的試運行

  螺桿蒸汽膨脹機組為廠家成套設備,相關儀表、控制信號通過儀表組態(tài)進入DCS系統(tǒng),發(fā)電機為異步發(fā)電機,其發(fā)電并網過程都是自動的。機組至現(xiàn)場安裝就位、管線配管結束后,主要工作是對入口蒸汽管線的吹掃、打靶,因低壓蒸汽吹掃打靶行業(yè)內未有相關標準、規(guī)范,加之該入口段管線流程較短,故在操作中主要是參考中壓蒸汽打靶方案來執(zhí)行,管線內吹掃、打靶后狀態(tài)如圖4所示。在機組進行聯(lián)鎖調試正常后,機組達開機條件,2014年5月6日機組一次開車成功、發(fā)電并網,發(fā)電功率平均在200kW左右。

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  螺桿蒸汽膨脹機開機正常后各潤滑點回油正常,油溫及振動均滿足相關要求,相關參數(shù)及現(xiàn)場監(jiān)控記錄如表2。

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  4 機組效率核算

  2014年5月6日開機正常、發(fā)電并網后出入口蒸汽及流量相關參數(shù)如下:

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  經查:以上兩個工況對應水蒸汽入口焓值為2929kJ/kg,出口焓值在2886.6kJ/kg,出入口焓降△H=42.4kJ/kg,若為絕熱膨脹,該工況下31.5t/h蒸汽對外做功功率為:P=△H×Q=42.4kJ/kg×31.5t/h×1000kg/t ×1h/3600s=371kW。咨詢廠家,在該工況下螺桿膨脹機內效率約為37%,因此此時膨脹機輸出軸功率為371kW×37%=137.27kW。

  因背壓蒸汽至Ⅱ硫磺裝置未碰頭,機組未滿負荷運行。在此次開機工況下,全年按開機8600小時計算,工業(yè)用電價格1元/kW·h,全年回收電量所得利潤為:137.27kW××8600h×1元/kW·h=118.05萬元,項目投資約400萬(螺桿膨脹機組、項目施工及材料費用),約3.5年即能回收成本。

  螺桿膨脹發(fā)電機組內效率主要影響因素有:機組的設計、機械加工精度、操作工藝及運行轉速等。但是機組在運行過程中有一定的自適應性,根據(jù)操作工藝的變化,通過不同的控制手段,如背壓控制、轉速控制、功率控制等來實現(xiàn)機組的平穩(wěn)運行。如該機組在最初設計時使用的是系統(tǒng)管網0.8MPa、200℃的過熱蒸汽,但是由于入口流程的改變,蒸汽改為Ⅲ催化富氣壓縮機背壓蒸汽,壓力0.65-0.8MPa,溫度220-240℃,有些偏移當初機組的設計工況。而且生產上考慮到螺桿蒸汽發(fā)電機組背壓蒸汽為后面再生塔等提供熱源,采用的是穩(wěn)定背壓的控制操作方式,機組發(fā)電功率會隨著入口蒸汽狀態(tài)的變化而不斷變化。

  發(fā)電機組正常運行后,背壓蒸汽并入硫磺裝置減溫減壓器后,原減溫減壓器基本全關,約留1t/h的蒸汽量進行暖管,保證應急流程切換使用,溶劑再生塔處熱源供給正常,系統(tǒng)操作上各工藝指標均能滿足設計要求。

  5  小結

  節(jié)能減排增效是我國基本國策,特別是在當今能源危機的大背景下,如何合理利用現(xiàn)有能源,提高能源使用效率更是當務之急。用螺桿膨脹機代替減壓閥,可以將廠區(qū)蒸汽管網富裕的1.0MPa蒸汽降至裝置需要的使用壓力,余熱發(fā)電可為企業(yè)創(chuàng)造可觀的經濟效益,因此具有一定的節(jié)能示范作用。該項目中的螺桿蒸汽膨脹發(fā)電機組在安裝調試結束后,一次開機成功。在實現(xiàn)原1.0MPa低壓蒸汽轉化為0.35MPa低低壓蒸汽滿足各生產需要的同時,實現(xiàn)發(fā)電并網,帶來可觀的經濟效益。

  參考文獻

  [1]高順慶,胡亮光;蒸汽壓差螺桿膨脹機在集中供熱中的應用 《煤氣與熱力》第20卷 第5期;

  [2]米春娥;淺析螺桿膨脹機在石油化工企業(yè)的應用 《中國化工貿易》2013年6月第6期。


來源:本站原創(chuàng)

標簽: 硫磺螺桿蒸汽  

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